2024-05-31
么关死,一旦关死会使给水泵转速到零,而且 失控后运行人员又无其它控制途径,会造成 汽包断水而被迫停炉,有关电厂曾经多次发 生这种故障。我厂 12炉乙 I级减温水调节 阀也曾发生过因阀位检测回路故障而使电动 执行器失控进而拉断阀杆的故障,因此不宜 采用这种控制方式。我们采用了另一种较好 的控制方式,其原理接线图如附图所示。 这种控制方式与原 DKJ型电动执行器 lz的一付接点实现互锁。这种控制方式虽然 接线很相似,实践证明很可靠.改动也较小, 在自动状态下仍采用模拟量控制,但此时一 只是DFD一1O00ZS型操作器内部线路稍有 旦电动执行器失控,其输入信号(即调节器的 改动,将其内部的“自动一手动”切换继电器 输出信号)和反馈的开度信号不平衡,调节器 Jz的一只未用的常闭接点加一根线连接到 会发出指令,使系统从“自动”状态切换到“手 手动“开一关”两只按钮 G、K的
(10)做好电机专业检修人员的技术培训工作,特别是新安装的125mw发:电机组检修 工艺培训,同时做好对电气运行人员的技术培训。 (u)做好励磁系统部分设备管理和检测调整工作。 设鲁改进 一̈ 芜湖电厂陶陈 ·发宅/.嫌// 提高125机组凝结水泵电机绝缘的措施 1j莱士丁m3joi‘j、 我厂二台125mw机组配用的凝结水泵电机共四台,其中二台型号为sl12—4,225kw, 上海电机厂制造,二台型号为jst126—4,225kw,潮潭电机厂制造。自1991年4月和1992年 2相继投运以来,一直存在电机绝缘电阻偏低的现象,而作为备用的凝泵电机,其绝缘电阻 经常处于不合格的状态。天气干燥时,只达到0.3—0.5mo,阴雨天气时仅在0.2m0以下, 因此,作为热备用的主要辅机,只好常年使用烘灯干燥。每台备用电机需临
本文介绍了周口隆达发电有限公司凝结水泵电机变频改造的实施方案,结合变频改造前后参数的比较,展示了变频改造明显的节能降耗效果,为其他重要辅机变频改造工作提供了参考。
对凝结水泵电机进行变频技术改造可以大大促进火力电厂的节能进程。本文介绍了变频技术改造的设备选型、变频系统以及特点,阐述了其中一些典型指标给设备运行产生的影响,并对设备运行后所带来的节能降耗的效果进行分析。
介绍了某电厂凝结水泵泵组检修中出现的主要问题,通过对振动原因的分析及处理,消除了设备隐患,提高了泵组运行安全性,对其他同类型泵组用户具有一定借鉴作用。
从安全、经济角度出发着重阐述了大屯发电厂2×135mw发电机组凝结水泵改为变频控制所采取的控制方式、控制策略、控制方法和改造后所产生的经济效果的影响,为电力企业凝结水泵改造和控制安全提供了借鉴.
分析了600mw火力发电机组对凝结水泵的调节性能及可靠性要求,介绍了高压变频调速系统在台山电厂凝结水泵电机变频改造中的技术方案以及改造后的节能效果、调节性能和可靠性等应用情况,为高压变频调速系统在改善600mw火力发电机组凝结水泵电机的电耗、调节性能及可靠性等方面提供了一定的经验。
山东省电力试验研究所从80年代初先后对配50mw、100mw、125mw、200mw等机组的六种主要国产和部分进口给水泵进行定型改造,目前已改造200多台,经济效益显著,节电达27亿kw·h,并提高给水泵的运行可靠性。规定正常合理的暖泵参数和时间;取消低效泵;提高司泵人员的技术水平;严格暖泵操作程序;加强检修和维护工作等,是维持高效给水泵高效运行的有力措施。
渭河发电有限公司5,6号机组为哈尔滨汽轮机厂生产的300mw机组,凝结水泵为沈阳水泵厂生产的9ldtn-4型立式筒袋式4级离心泵,额定流量870t/h,扬程270m,转速1487r/min,轴功率794kw,要求最小流量300t/h;配用电机为湘
随着社会经济的快速发展,能源消耗逐年递增,能源紧缺的问题越来越明显。为了响应可持续发展、提高自身的竞争力,各企业都在发展节能技术,降低电厂的厂用电耗率。通过介绍电厂凝结水泵,阐述电机变频调速节能的原理,分析改造后电厂凝结水泵电机的节能效果,来讨论凝结水泵电机变频调速节能改造的可行性。
包头第三热电厂2*300mw机组安装有2台工频凝结水泵,凝结水系统具有耗能高、节流损失大等原因导致凝结水泵运行不经济。凝结水泵变频运行具有启动电流小、运行流量可调节、管道压力低、电机转速低等特点。因此对凝结水泵进行变频改造。改造后凝结水系统的安全稳定性、节能和经济性得到了保障。
我国的电动机用电量占全国发电量的60%~70%,风机、水泵设备年耗电量占全国电力消耗的1/3。造成这种状况的主要原因是:风机、水泵等设备传统的调速方法是通过调节入口或出口的挡板、阀门开度来调节给风量和给水量,其输出功率大量的能源消耗在挡板、阀门的截流过程中。由于风机、水泵类大多为平方转矩负载,轴功率与转速成立方关系,所以当风机、水泵转速下降时,消耗的功率也大大下降,因此节能潜力非常大,最有效的节能措施就是采用变频调速器来调节流量、风量,应用变频器节电率为20%~50%,而且通常在设计中,用户水泵电机设计的容量比实际需要高出很多,存在"大马拉小车"的现象,效率低下,造成电能的大量浪费。因此推广交流变频调速装置效益显著,火力发电厂的凝结水泵由工频改为变频运行就是个很好的例子。
多年来全国各发电厂发电机内冷水含铜量超标的问题一直没有得到很好的解决,对水冷发电机的安全运行构成较大的威胁。我公司承包管理的某电厂#2机的内冷水系统改造取得了较好的效果,本文对该改造的应用情况进行了分析和总结。
125mw发电机机组给粉变频器自身内部参数设置存在缺陷与分散控制系统dcs中给粉控制部分设计配合不合理,当电网系统受到冲击,厂用电源电压波动时,多次发生给粉变频器跳闸,引发锅炉mft动作,机组跳闸事故。改造后的控制系统稳定性大大的提高,避免发电机组跳闸非计划停机。
简要介绍了中压变频调速技术首次在牡丹江第二发电厂100mw机组给水泵电机上的应用,以及给水自动调节系统构成、原理和实际应用情况。
针对带吸收式热泵回收利用循环水余热供热的125mw热电联产湿冷机组进行性能试验,并分析其运行经济性。试验结果表明当全厂发电功率为204.46mw,采暖供热量为221.83mw,其中热泵回收的余热量为49.73mw,全厂试验供电煤耗率为276.0g/kwh。若回收的循环水余热量用于新增市政供热,则与单纯抽汽供热工况相比,供电煤耗率下降33.8g/kwh;若回收循环水余热量排挤原抽汽供热即供热面积一定时,与单纯抽汽供热工况相比,供电煤耗率下降7.3g/kwh。
1000mw机组需要适应调峰,采用高压变频技术提高水泵在非设计流量时的运行效率是满足凝泵系统运行灵活性和适应性的最佳选择。结合工程设计的实践经验,从技术可靠性、投资费用、运行费用等方面进行分析比较,提出平顶山鲁阳发电厂凝结水泵变频配置方案。
1000mw机组凝泵在实际工作状态下,可能出现高能耗、高损耗等现象,对此需要对其实施变频改造,从而减少电能损耗,达到节能目标。文章分析了1000mw机组凝结水系统结构,以及变频控制策略。
作为火电厂汽水循环的关键设备,凝结水泵功率大,受负荷影响出力可调节范围大。本文介绍天津国投津能发电有限公司凝结水泵变频改造方案,该方案既可实现对汽水系统的深度调节优化,又能降低机组能耗。
职位:施工安全质量监督员
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林
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