2025-01-17
全员创新项目验收申请表 项目名称 改造高炉煤气放散点火系统,基本实现高炉煤气零排放 申报部门 动力车间 申报人 冉祥利、亓福 坤、石文东 申报时间 2010 年 4月 立项理由 我公司有两座高炉煤气放散点火系统。 原设计根据管道内的煤气压 力对点火系统的调节阀进行开阀和关阀,当煤气压力高于 18KPa 时调 节阀进行开启,进行放散,以保证煤气管道的正常运行;当煤气压力 低于 16KPa 时调节阀进行关闭,使煤气保留在煤气管道内,以作为烧 结机、退火炉的燃料,保证烧结机、退火炉的正常生产。由于煤气压 力波动频繁,造成烧结机、退火炉的燃料不足,使燃烧状况很不稳定, 而煤气放散点火却又将一部分煤气白白放散,既污染了环境又造成煤 气资源的浪费,极不经济。 实施方案 将高炉煤气放散点火系统的煤气放散压力进行调整,使高炉煤气 少放散,既稳定了管道的煤气压力,改善了烧结机、退火炉的运行状 况,又节约了煤
ics 备案号: 中华人民共和国黑色冶金行业标准 yb yb/t.1—2009 高炉煤气放散阀 第1部分炉顶煤气放散阀 gasbleedvalveforbftop (送审稿) ××××-××-××发布××××-××-××实施 中华人民共和国工业和信息化部发布 yb/t.1—2009 1 前言 yb/t—2009《高炉煤气放散阀》分为两个部分: 第1部分炉顶煤气放散阀 第2部分料罐均压、放散阀 本部分由中国钢铁工业协会提出。 本部分由冶金机电标准化技术委员会归口。 本部分由秦皇岛秦冶重工有限公司负责起草。 本部分主要起草人:王伟峰、邢卫平、殷凤珍、孟翠娥、杨凤民。 本部分为首次发布。 yb/t.1—2009 2 高炉煤气放散阀 第1部分炉顶煤气放散阀 1范围 yb/t的本部分规定了液压驱动弹簧仓式炉顶
内容导读高炉煤气放散自动点火控制系统是高炉生产必要的环保设施之一,它可以减轻煤气放散对大气的污染,改善大气环境,又能节约了点火伴烧用的燃料气源,创造了巨大的经济效益。同时能大大降低煤气异常放散中毒事件的发生。还能减轻工人的劳动强度,具有潜在的社会效益。煤气放散自动点火控制系统以plc(programmablelogiccontroller,可编程控制)为基础,以
沙钢高炉煤气放散塔投标报价(2003年10月20日) 1、槽钢:主材费 安装费 [32a95.1m×1.05=100×38.083=3。81 [25a64m×1.05=67×27.41=1.84 [22a36m×1.05=39×24.999=0.975 [20a196.24m×1.05=206×22.637=4.663 [16a90.42m×1.05=95×17.24=1.638 [14a2.58m×1.05=2.7×14.535=0.04 [1043m×1.05=45×10.007=0.45 合计:13.416t 1、角钢: l160×10210m×1.05=220×24.729=5.44 l140×1
沙钢高炉煤气放散塔投标报价(2003年10月20日) 1、槽钢:主材费 安装费 [32a95.1m×1.05=100×38.083=3。81 [25a64m×1.05=67×27.41=1.84 [22a36m×1.05=39×24.999=0.975 [20a196.24m×1.05=206×22.637=4.663 [16a90.42m×1.05=95×17.24=1.638 [14a2.58m×1.05=2.7×14.535=0.04 [1043m×1.05=45×10.007=0.45 合计:13.416t 1、角钢: l160×10210m×1.05=220×24.729=5.44 l140×1
能源中心ems操作规程 一、高炉煤气手动放散操作: 指令动巡到现场,进行高炉煤气燃烧 放散的准备工作。 指令动巡在现场机旁操作盘上将高炉煤气放散塔有关设备操作方式均选择“远 方”,并在现场操作crt的高炉煤气柜及放散塔操作画面上选择“能源中心控制 高炉煤气柜及放散塔”,动调在混合煤气加压机监控画面左上角确认“能源中心 控制高炉煤气柜及放散塔”为红色,并确认高炉煤气放散塔有关设备操作方式均 已选择“远方” 动巡按巡(点)检标准检查、确认放散有关高炉煤气、焦炉煤气、氮 气系统、设备正常。 在能中动力台crt上选择高炉 煤气柜及放散塔操作画面。 动巡现场确认放散筒号 选择欲放散筒号,如果是2#或3# 筒,需点击“无连锁”,并确认处 于无连锁状态。 点击所选择放散塔的氮气切断 阀,其操作窗弹出。 点击“开阀”、并点击 “确定” 确认阀变红并保持5分钟 点击“关阀”、并
高炉煤气处理系统 一.煤气处理包括:(1)除尘;(2)脱水。 二.煤气除尘设备及原理 (1)除尘流程 a.除尘的原因及目的; 高炉冶炼过程中,从炉顶排出大量煤气,其中含有co、 h2、ch4等可燃气体,可以作为热风炉、焦炉、加热炉等的燃 料。但是由高炉炉顶排出的煤气温度为150~300oc,标态含有 粉尘约40~100g/m3。如果直接使用,会堵塞管道,并且会 引起热风炉和燃烧器等耐火砖衬的侵蚀破坏。因此,高炉煤 气必须除尘后才能作为燃料使用。 b.煤气除尘设备:湿法除尘、干法除尘。 湿法除尘: 干法除尘: 干法除尘有两种,一种是用耐热尼龙布袋除尘器,另一种是干式电 除尘器。 (2)设备 a.粗除尘设备:重力除尘器、旋风除尘器 重力除尘器: 利用自身的重力使尘粒从烟尘中沉降分离的装置。 重力除尘器除尘原理是突然降低气流流速和改变流向,较大颗粒的灰 尘在重力
近年来我国的环保意识的加强,过去的粗犷开放式生产模式逐渐成为过去,生产的废气、粉尘和废渣等都被回收再利用。但在回收废气、粉尘和废渣的同时也伴随着安全隐患的增加,为了减少不安全因素,大部分企业都采取的工业自动化远程操作。本文本着减少经济成本理念改进了高炉煤气除尘放灰系统,增强了卸灰能力,减少了工人现场出勤次数,降低了危险系数。
高炉煤气、转炉煤气和焦炉煤气的区别? 冶金企业 一、高炉煤气(高炉炼铁,转炉炼钢) 高压鼓风机鼓风,并且通过热风炉加热后进入了高炉,这种热风和焦炭助燃,产 生的是co2和co,co2又和炙热的焦炭产生co,co在上升的过程中,还原了铁矿石中的铁 元素,使之成为生铁,这就是炼铁的化学过程。铁水在炉底暂时存留,定时放出用于直接炼 钢或铸锭。 这时候在高炉的炉气中,还有大量的过剩的co,这种混和气体,就是高炉煤气。每炼1 吨铁可产生2100-2200立方米的高炉煤气。 这种含有可燃co的气体,是一种低热值的气体燃料,可以用于冶金企业的自用燃气, 如加热热轧的钢锭、预热钢水包等。也可以供给民用,如果能够加入焦炉煤气,就叫做“混 和煤气”,这样就提高了热值。 高炉煤气为炼铁过程中产生的副产品,主要成分为:co,c02,n2、h2、ch4等,其中 可燃成分co含
大型高炉煤气取样分析远程监控系统 目前,大型炼铁高炉煤气取样分析控制系统大多是人工装置,人工取样不仅劳动条件恶 劣,而且分析结果很难代表某一时间高炉煤气成分实际的径向分布。为此笔者设计了大型炼 铁高炉远程煤气自动取样分析监控系统。本系统采用安装组态软件mcgs的工控机为上位机 和plc为下位机来对大型炼铁高炉(2200m3)远程煤气取样现场进行过程监控,取代了目 前的人工取样分析装置。 1系统组成 本系统由工控机、煤气取样现场控制柜、煤气取样机和红外在线分析装置组成。工控机 安装在主控室,用以收发取样分析系统的远程信号,记录、储存、显示和处理各项分析结果。 煤气取样现场控制拒安装在取样装置平台上,在控制柜上可以手动操作也可以自动操作,煤 气取样机安装在取样平台上,受现场控制柜控制,是直接驱动采样杆从炉中取气的机械装置。 红外在线分析装置安装在取样平
高炉煤气除尘 目录 摘要............................................................1 引言............................................................1 1煤气除尘主要设备................................................2 1.1高炉煤气除尘的意义和目的.........................................................................2 1.2除尘设备的分类........................................................................................
加热炉点火用高炉煤气改造方案 为了配合公司综合、合理利用能源,有效保证川钢公司整个 生产链条的有序、平稳运行,根据生产部的安排,我厂加热炉今 后点火烘炉、升温及小样炉都将彻底停用焦炉煤气,改用高炉煤 气。由于焦炉煤气的发热值(16000∽18800kj/m3)大约是高 炉煤气发热值(3350∽4200kj/m3)的4.5∽4.8倍,因此,目前 的点火烧嘴及其煤气管道在改用高炉煤气后将不能达到使用要 求,需将其进行改造,改造的具体方案如下: 一:轧钢一区: 1、点火煤气管道的改造: 目前一区点火烧嘴内、外线主供焦炉煤气管道管径为dn150, 取焦炉煤气发热值为高炉煤气的5倍值计算,改造后的高炉煤气 管道管径应为dn350。考虑到一区加热炉焦炉煤气点火烧嘴管道 设计偏小,之前在点火烘炉时都存在升温慢、温度达不到800℃ 的现象,因此,本次改造应考虑煤气管道具有
鞍钢新轧钢第一发电厂对中央电站2号锅炉高炉煤气燃烧器、高炉煤气管道进行了改造,实现了多烧高炉煤气、减少高炉煤气放散、降低燃料成本、提高经济效益的目的。改造后,可以根据季节特点、负荷变化、设备检修等情况,及时调整燃料结构及运行方式。
通过降低点火管中焦油含量、在点火管上增加蒸汽加热吹扫装置并定期对点火管进行吹扫、选用新型的引火控制阀阀门后,新钢10号高炉煤气放散塔运行稳定,杜绝了运行过程中因熄火而导致煤气直接向空中放散的现象。
通过对攀钢2#高炉荒煤放散系统在运行中出现的故障进行分析,观察总结;找出可靠的改进方案和解决措施,并对2#高炉放散系统出现的问题进行技术改造,有效的解决了荒煤放散系统设备积灰和冲刷现象;确保了2#高炉荒煤放散系统的稳定运行.
以dn650新型煤气放散阀为例,分析大高炉煤气放散阀的安全保护原理来完善放散阀的控制系统,通过模拟高炉应急事故状态来完善大高炉煤气放散阀的事故应急处理方案。
高炉煤气的利用方式很多,目前我国最主要的利用方式是高炉煤气发电项目(包括燃烧高炉煤气和高炉煤气、煤粉混烧)。分析燃煤锅炉掺烧高炉煤气和全烧高炉煤气后的工况变化,并提出改造措施,对钢铁行业的燃煤锅炉改造具有借鉴意见。
职位:幕墙设计师
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林
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