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20 世纪 60 年代末,随着宽体客机的出现,罗尔斯·罗伊斯公司开始为洛克西德·马丁公司的 L-1011 ( TriStar )客机发展 RB211 发动机。该发动机采用独特的三转子涡扇概念,罗尔斯·罗伊斯公司为此投入巨额资金,但这种发动机的发展并不顺利,并导致罗尔斯·罗伊斯公司陷入了财务危机并最终破产,于 1971 年被收为国有。(到 1987 年,罗尔斯 · 罗伊斯公司重新归为私有)随后的破产改组,政府将航空发动机部分独立出来,其重新恢复生机。 RB211 发动机系列对此前产生的问题经过不断改进后也逐渐受到市场的欢迎,三转子的特点也得以显现,可使发动机的机械简化,与同级别发动机相比,具备更少的级数、更少的组成零件及简单的系统,可靠性较高,也有利于日后的维护。
在1966年,美国航空宣布他们需要一种座英里成本更低的新型双发中短程客机。而飞机制造商们希望能再有至少一家航空公司赞同这种主意,他们才进行开发。恰好美国东方航空对此也有兴趣,不过他们希望这种新飞机拥有更长的航程,而在那个时代,对于这种长航程客机的必须使用三发来满足冗余度的需求。其他航空公司也还是对三发的客机感兴趣。洛克希德公司和道格拉斯公司各自推出了自己的新型飞机:L-1011三星飞机和DC-10。这两款飞机都是300座级三发宽体双通道,能横跨美洲大陆的中远程客机。
这些新型飞机都需要新发动机。而这个时期发动机技术取得了极大的进步,即从低涵道改为高涵道。这使得发动机可以提供更大的推力,并且更加省油,更加安静。罗尔斯·罗伊斯曾经想发展一种推力为45000磅(200千牛)的新型发动机来用在升级版的三叉戟飞机上,即RB178,不过失败了。这项计划在后来又发展为为空客A300提供动力的,推力为47500磅(211千牛)RB207,不过后来取消了。于是罗尔斯·罗伊斯就专心进行它的RB211研发计划。
于此同时,罗尔斯·罗伊斯还在进行它的三转子涡轮发动机的研究。这种发动机被认为可以提供更高的工作效率。这种配置下,涡轮发动机中有三组不同的涡轮,分别驱动三组不同的压气机,以不同的速度旋转。这种情况下,不同的压气机都可以工作在最佳转速。不过三转子的设计虽然更加紧凑和坚固,但是其复杂的结构也增加了制造维护的难度。这时有好几种三转子的设计正在进行,包括用来取代斯贝发动机的,设计推力在10000磅(44千牛)的RB203。
在1967年6月23日,罗尔斯·罗伊斯向洛克希德公司提供了为L-1011三星飞机设计的RB211-06型发动机的设计。这种新发动机可以提供33260磅(147.9千牛)的额定推力,并且使用了很多发 动机的新技术:源自RB207的可以提供大功率的高涵道比设计,以及源自RB203的三转子设计。除此之外,也有一些全新的技术。风扇就是使用全新的,被称作"海菲尔(hyfil)"碳纤维复合材料制成。这样的节省的重量和全用金属制成的风扇相当,从而增大了发动机的推重比,这是一个很大的优势。罗尔斯·罗伊斯公司承诺在1971年将RB211投入使用,尽管他们知道要在这么短的时间内增添这么多新技术是一项挑战。
洛克希德公司认为这种新发动机的使用会让L-1011与DC-10相比具有很大的优势。然而,道格拉斯公司在1967年10月也同样收到了罗尔斯·罗伊斯请求让DC-10装上推力为3400磅(157千牛)的RB211-10型发动机的建议。紧随其后的就是一场场激烈的谈判,既在飞机制造商洛克希德公司和道格拉斯公司之间,也在发动机提供方罗尔斯·罗伊斯、GE和普惠之间,还在美国的各大航空公司之间。在这期间,价格越谈越低,推力越报越高。在1968年年初的时候,罗尔斯·罗伊斯能提供推力40600磅(181千牛)的RB211-18。而最后1968年3月29日,在收到94架L-1011订单之后,洛克希德公司决定选用罗尔斯·罗伊斯公司的RB211-22发动机,并订购了150对。
RB211的复杂使得它的开发和测试耗时很长。1969年秋天,在努力满足性能要求的情况下,罗尔斯·罗伊斯不得不承认,发动机推力不足,并且超重,而且油耗过高。这种情况还在进一步恶化。1970年5月,在对海菲尔制成的风扇进行的测试中,没有通过鸟击测试。幸好罗尔斯·罗伊斯为了研究了一种钛叶片,作为海菲力的替代品。不过这意味着额外的成本和更大的重量。这也带来了技术上的问题。人们发现这些钛坯料只有一面的质量满足风扇叶片的制造要求。
到了1970年9月,罗尔斯·罗伊斯向英国政府报告,RB211的开发已经花掉1.703亿英镑--几乎是原计划的两倍。此外,RB211的制造成本预估已经超过230375英镑该项目正在进入危机。
-535E4不但使用了新型中压压气机,而且率先使用了宽弦无凸肩(凸台)空心叶片,这使得风扇气动效率有所提高,并降低了生产成本。除此之外,它也使用了许多新材料,比如使用在高压压气机和风扇上的钛合金,使用在发动机短舱上的碳纤维复合材料。而其后的发动机又配备了一些来自-524系列的新功能,比如FADEC。
修磨前应先清理气门、气门座与气门导管表面的积炭及其他污渍,并清洗干净。检查气门导管与气门杆部之间的配合间隙,使它合格。在此基础上,才能车或磨气门锥面,并铰削气门座锥面,然后进行研磨;若密封锥面损坏较轻...
全新的EA211系列发动机采用了全铝的材质所打造,首先在重量上要比之前的EA111铸铁缸体系列轻了22公斤。同时由于新发动机内部摩擦和消耗的降低,以及更加优化的热量管理系统,使得EA211发动机的燃油...
热能与动力工程(生产过程自动化)A热能与动力工程(生产过程自动化)毕业之后一般做什么?近几年的就业率和收入怎么样,能不能说一下你们毕业班的情况?这个专业就是针对电厂热工自动化控制的,就是包括:DCS控...
型号 | 静止推力 | 基本重量 | 长度 | 风扇直径 | 开始使用年 | 使用机种 |
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RB211-22B | 42,000 lbf (190 kN) | 9,195 lb (4,171kg) | 119.4 in (303 cm) | 84.8 in (215 cm) | 1972 | 洛克希德L-1011-1, 洛克希德L-1011-100 |
RB211-524B2 | 50,000 lbf (220 kN) | 9,814 lb (4,452kg) | 119.4 in (303 cm) | 84.8 in (215 cm) | 1977 | 波音747-100, 波音747-200, 波音747SP |
RB211-524B4 | 50,000 lbf (220 kN) | 9,814 lb (4,452kg) | 122.3 in (311 cm) | 85.8 in (218 cm) | 1981 | 洛克希德L-1011-250, 洛克希德L-1011-500 |
RB211-524C2 | 51,500 lbf (229 kN) | 9,859 lb (4,472kg) | 119.4 in (303 cm) | 84.8 in (215 cm) | 1980 | 波音747-200, 波音747SP |
RB211-524D4 | 53,000 lbf (240 kN) | 9,874 lb (4,479kg) | 122.3 in (311 cm) | 85.8 in (218 cm) | 1981 | 波音747-200, 波音747-300, 波音747SP |
RB211-524D4-B | 53,000 lbf (240 kN) | 9,874 lb (4,479kg) | 122.3 in (311 cm) | 85.8 in (218 cm) | 1981 | 波音747-200, 波音747-300, |
RB211-524G | 58,000 lbf (260 kN) | 9,670 lb (4,390kg) | 125 in (320 cm) | 86.3 in (219 cm) | 1989 | 波音747-400 |
RB211-524H | 60,600 lbf (270 kN) | 9,670 lb (4,390kg) | 125 in (320 cm) | 86.3 in (219 cm) | 1990 | 波音747-400, 波音767-300 |
RB211-524G-T | 58,000 lbf (260 kN) | 9,470 lb (4,300kg) | 125 in (320 cm) | 86.3 in (219 cm) | 1998 | 波音747-400, 波音747-400F |
RB211-524H-T | 60,600 lbf (270 kN) | 9,470 lb (4,300kg) | 125 in (320 cm) | 86.3 in (219 cm) | 1998 | 波音747-400, 波音747-400F, 波音767-300 |
RB211-535C | 37,400 lbf (166 kN) | 7,294 lb (3,309kg) | 118.5 in (301 cm) | 73.2 in (186 cm) | 1983 | 波音757-200 |
RB211-535E4 | 40,100 lbf (178 kN) | 7,264 lb (3,295kg) | 117.9 in (299 cm) | 74.1 in (188 cm) | 1984 | 波音757-200, 波音757-300, Tupolev Tu-204 |
RB211-535E4B | 43,100 lbf (192 kN) | 7,264 lb (3,295kg) | 117.9 in (299 cm) | 74.1 in (188 cm) | 1989 | 波音757-200, 波音757-300, 图波列夫Tu-204 |
上柴电站用发动机G128系列 (2)
上柴电站用发动机G128系列 (2)
长春EA211发动机项目一期建成投产
继一汽-大众成都EA211发动机工厂第100万台发动机下线之后,5月18日,一汽一大众长春EA211发动机项目一期建成投产仪式在长春举行。今年,这里将成为年产能45万台的优质发动机生产基地。随着未来二期、三期的陆续建设,一汽大众整个长春发动机工厂的投资金额将超过27.5亿元人民币,预计到2017年全部建设完成实现投产,届时,这里的年产能将达到90万台。虽然对于大多数人来说,发动机的投产并不会像新车投产那样具有吸引力,但是对于我国发动机乃至整个汽车市场格局而言却意义重大。
RB211采用一级跨声速风扇,无进口导流叶片,增压比为1.5。风扇转子由33片钛合金叶片、钛合金轮盘、传动轴与保持轴等组成,重约380kg,外径2.16m,叶片长0.7m,在叶高2/3处有减振凸台。
风扇转子转速为3860r/min,每个叶片产生的离心力约为550kN,用枞树形榫根与轮盘相连,这在高涵道比涡轮风扇发动机中是少有的,RB211以后的系列发动机已将枞树形榫根改为燕尾形榫根。
由于发动机的涵道比大,风扇约产生全部推力的3/4,即每个叶片上作用有441daN的向前推力,因此在转子前端有一个推力环,以承受全部叶片的向前推力。
在研制 RB211之初,风扇叶片采用复合材料来做。复合材料具有比重小、抗振动特性与抗颤振特性好等的突出优点,但是在进行鸟撞击试验中,复合材料做的风扇叶片承受不了大鸟的撞击,满足不了适航条令 FAR33部规定的要求,不得不重新设计制造钛合金的风扇叶片,延误了研制周期。
因此,RB211是同期研制的3种高涵道比涡扇发动机中最后投入航线使用的发动机(1972年2月取得适航证,1972年4月投入使用),另两型发动机中,JI9D与 CF6分别于1970年1月与1970年9月取得适航证。
由于紧靠风扇盘的轴承是不能承受轴向负荷的滚棒轴承(在其他高涵道比涡扇发动机中,此处均为滚珠轴承),因而在风扇转子的传动轴内,设有一套应急用的称为保持轴的防护装置。
保持轴在正常工作时不传递负荷;当风扇传动轴一旦损坏折断后,它起到不让风扇转子甩出发动机的作用,但是,在后来使用中,1981年曾出现过4次风扇传动轴在工作中折断而保持轴未能将风扇轮盘保持在发动机内的严重事件,事后,对保持轴做了较大的改进。
风扇部件设计中,除保持轴外,还采取了防止叶片折断后击穿机匣与损坏轴承的安全设计,即将包住风扇叶片的机匣做成具有包容折断叶片能力的包容环,如图6所示,它是在较厚的钢制机匣内嵌有较厚的铝制蜂窝层,蜂窝内环上再嵌上抗磨蜂窝层。当风扇叶片折断后,其断片以很大的撞击力撞到包容环的铝制蜂窝层上,由于它厚度大,在叶片撞到它时使它受到压缩变形,在变形过程中,吸收了叶片大部分撞击能量,叶片已无力打穿钢制机匣,因而能将叶片断片包容住。
为了不使断片由进口处 飞出,钢制的包容机匣前端做成1环向后的环钩。在RB211 22B以后的改型遄达发动机中,已改用在铝制机匣上缠绕多层 Kevelar复合材料的包容环,其重量比 22B的轻很多,且包容能力也大。
另外,为了使风扇转子能承受因叶片折断或脱落所引起的不平衡离心力(约50kN),风扇转子采用了大型挤压油膜滚棒轴承,从而能在短时间内承受这种冲击而不致使发动机遭到严重损坏。
风扇转子无进口导流叶片,这可以大大减小风扇的噪声,据称可降低10dB。风扇后端有一排(68片)做成承力结构的出口导流叶片,出口导向叶片与风扇叶片间的轴向距离做得很大,这也是为降低风扇噪声的一种措施,也为其他高涵道比涡扇发动机采用。
中压与高压压气机
7级中压压气机的压比为3.5,转速为6700r/min,气流通道是等内径的。全部工作叶片和前5级盘都是用钛合金制作的,后两级盘是钢做的。前5级盘和后两级盘分别用电子束焊接成两个转子,然后用螺栓将两者联成一体。
RB211- 22B以后的攻型 524型中,除第6,7级盘焊成一体外,其余各盘均做成单个的,然后用螺栓连接。进口处有两排进口导流叶片,前排钢叶片是不可调的,作为轴承座承力结构,后排钛合金叶片是可转动的,用于调节。可转进口导流叶片的调节范围为37.5°~-7.5°。当高压转子的转速低于76%时,叶片处于关闭状态(+37.5°);当转速由76%增大到95%时,叶片逐渐打开并达到全开状态(-7.5°)。
6级高压压气机的压比为5.0,转速为10152r/min,气流通道是等外径的。工作叶片的材料:第1~3级为钛合金,第4级为钢,第5~6级为镍基合金。
第1,2级钛合金盘用电子束焊接成一体,第3级钢盘是单个的,第4~6级镍基合金盘也焊接成一体,然后用螺栓将三者连接成一个转子,再用大鼓轴与涡轮盘相接。
中压压气机与高压压气机的转子上的短轴都是固定于中间级的轮盘上,以缩短支点距离。
在中压压气机出口处和高压压气机第3级处各有两个放气活门。其中高压左侧的放气活门是在启动时放气,接近慢车转速时关闭。另外3个是在低转速时放气:发动机加速时,当高压转子的转速达到最大转速的79%时,放气活门关闭;减速时,当转速降到78%时,放气活门打开。
RB211的3个转子同心套在一起,共有8个轴承(其中有1个中介轴承),分别由4个承力框架将轴承负荷外传。图3示出了发动机转子支承简图。
图3、RB211发动机转子支承简图
由图3可见:高压转子支承方案为10 1的2支点方案,即在高压压气机前有1滚珠轴承(5号),在高压涡轮后有1滚棒轴承(6号);
中压转子支承方案为11 1的3支点方案,在中压压气机前后分别用一个滚棒(2号)和滚珠(4号)轴承支承,在中压涡轮盘后的轴上有1个滚棒轴承(7号)作为支点;
低压转子支承方案为02 1的3支点支承方案,即在风扇盘后有1个大型滚棒轴承(1号,位于风扇轮盘之后)和1个滚珠轴承(3号,位于中压压气机出口处)支承。
此滚珠轴承的外环装在中压压气机后轴内,是一个中介轴承。低压涡轮后支承在1个滚棒轴承(8号)上。
图4示出了 RB211发动机承力结构图。1号与2号支点支承于前轴承机匣上,轴承负荷通过中压压气机进口导流叶片前不动的叶片,再通过风扇出口导流叶片传至风扇机匣。
3个转子的滚珠轴承即3号、4号与5号支点的负荷通过中压与高压压气机间的中介机匣外传。
6号与7号支点的负荷通过高压与中压涡轮间的装在中压涡轮导向叶片中的承力辐条外传,这种通过涡轮间导向器传力的结构在其他发动机采用较少,但在三转子发动机中必定要采用。
8号支点的负荷通过涡轮后轴承机匣外传,这是很多发动机采用的承力机匣。
图4、RB211发动机承力结构图
由于高压转子尺寸短,以及采用了短环形燃烧室等原因,整台发动机只用了8个轴承,比较简单地实现了三转子的支承。此外,其他转子也安排得比较紧凑,刚性较好。因此,RB211的所有转子的1阶临界转速均高于工作转速。
所有滚棒轴承均采用了挤压油膜减振器。据称,在核心机上测得的振幅值仅为0.025mm。全部轴承均采取了环下供油的润滑方式。除中介轴承的油腔系用动压式封严外,其余则采用一般的空气篦齿式封严。
整个核心机的机匣做成双层,这是 RB211系列发动机比较突出的特点。双层机匣中,外层作为承力结构,内层机匣作为气流通道的包容环,仅承受气动负荷。
由于内层机匣不参与承力系统,发动机工作中在受到各种负荷的作用后,外层机匣可能发生变形,但内层机匣不会受到影响,始终保持圆度,因而能保持核心机中高压压气机与高压涡轮的叶尖间隙不会变化,性能保持较好,如图5所示。
图5、双层机匣工作特点
4个轴承座分别通过中压压气机固定的进口导流叶片、铸造的中压/高压中介机匣、中压涡轮空心导流叶片内的承力辐条和后轴承机匣的承力辐板,将负荷传到核心发动机的外承力机匣上,然后通过风扇出口导流叶片及位于其后的“A”型承力框架与风扇机匣相连,如图4所示。
发动机共有两个安装节:前安装节位于风扇机匣上,它传递发动机的推力、垂直及侧向负荷;后安装节位于核心机的后轴承机匣上,它传递发动机的垂直、侧向及扭矩负荷。
图6、RB211-22B的风扇包容环
发动机冷却方式说明发动机冷却方式是风冷还是水冷。
压力比是在发动机上两个不同地点之间的压力关系。
EPR=Pt7/Pt2(普惠公司JT系列)
EPR=Pt4.95/Pt2(PW4000系列)
涵道比是指涡轮风扇发动机通过外涵的空气质量流量与通过内涵的空气质量流量之比。涵道比为1左右是低涵道比发动机,2~3左右是中涵道比发动机,4以上是高涵道比发动机。
排气温度通常用EGT来表示。涡轮进口总温是发动机最重要、最关键的参数,但是由于这里温度高,温度场不均匀,目前实际是测量涡轮排气温度间接反映涡轮进口温度的高低,限制EGT以保证涡轮进口温度不超过限制。
风扇转速通常用n1表示。对于高涵道比涡扇发动机,由于风扇产生推力占绝大部分,风扇转速也是推力表征参数,在驾驶舱显示。
通常部件包括进气道、风扇、低压压气机、高压压气机、燃烧室、高压涡轮、低压涡轮、喷管以及附件传动部分。压气机、燃烧室组成核心发动机。