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前言
第1章常用低压电器常见故障分析
1.1低压电器基本知识
1.2电磁式低压电器常见故障分析
1.3主令电器故障分析
1.4接触器故障分析
1.5继电器故障分析
1.6其他常用低压电器故障分析
1.7电气控制系统中其他相关器件故障分析
思考与练习
第2章常见电气控制电路及故障分析
2.1电气控制系统图的绘制原则及识图方法
2.2电气控制电路典型环节及故障分析
2.3三相笼型异步电动机启动控制电路及故障分析
2.4电动机正反转控制电路及其演变电路故障分析
2.5电动机制动控制电路及故障分析
2.6电动机速度控制电路及故障分析
2.7电液控制电路及故障分析
思考与练习
第3章常用机床电气控制电路及故障分析
3.1机床电气控制电路分析的相关知识
3.2卧式车床电气控制电路及故障分析
3.3摇臂钻床电气控制电路及故障分析
3.4卧式镗床电气控制电路及故障分析
3.5卧式万能铣床电气控制电路及故障分析
思考与练习
第4章可编程控制器系统及故障分析
4.1PLC概述
4.2S7—200系列PLC的基础知识
4.3S7—200系列PLC的指令系统
4.4S7—200系列PLC控制系统及故障分析
思考与练习
参考文献2100433B
《电气控制系统故障分析》内容充实,语言简练,可作为高等学校电气信息类、自动化类等相关专业的教学用书,也可作为电气类职业技能鉴定中某些工种的实训教材,同时还适合作为电气控制类及相关专业工程技术人员的参考用书。
你这是用在哪里的除尘器啊,配置这么齐全,花了不少的钱吧。 如果你的控制系统软件编程里没有写这些程序的话,那么你这些监测仪器就是花架子,根本起不了作用。 差压变送仪是用来检查除尘系统的差压的,就是用来为...
粉磨站的话,只有粉磨系统,那么高压电机一般有:主电机,两台辊压机;假如有立磨的话,主电机,主风机,也都是高压的,十千伏的一般是。 水电阻柜,用于高压电机的启动;电容柜投用于高压电机启动后,来提高有功功...
反应一个控制系统的组成、结构、设计意图等逻辑关系图。一个控制系统由一些相对独立的单元组成,或许还有与外部的信息交换等关系,系统图就是反应各个部分连接的关系图(包括对内对外)。通过系统图可以大致了解系统...
电梯电气控制系统故障分析与检修 (2)
电梯电气控制系统故障分析与检修 作者: 张春梅, 张立生 作者单位: 张春梅(辽宁工程技术大学,电气工程系,辽宁,阜新,123000) , 张立生(辽宁省阜新市自来水 总公司,水源工程公司,辽宁,阜新,123000) 刊名: 辽宁工程技术大学学报(自然科学版) 英文刊名: JOURNAL OF LIAONING TECHNICAL UNIVERSITY 年,卷(期): 2004,23(2) 被引用次数: 4次 参考文献(2条) 1.芮静康机床电气维修技术问答 1999 2.陈家盛 电梯结构原理及安装维修 1990 本文读者也读过(10条) 1. 邓继修 电梯电气控制系统故障分析与检修 [期刊论文]- 广西轻工业 2008,24(9) 2. 曹建荣 PLC在电梯改造中的应用 [期刊论文]- 电气自动化 2001,23(4) 3. 何国强 .王军 . HE Guo-qiang . W
电梯电气控制系统故障分析与检修(1)
广西轻工业 GUANGXIJOURNALOFLIGHTINDUSTRY 机械与电气 2008年 9月 第 9期(总第 118期) 1 引言 电梯必须停机修理故障中 ,电气控制系统故障占全部故障 的 80%—90%。目前电梯所能选用的电器元件基本上是一般的 机床电器 ,其结构特点、 使用寿命、 技术指标等均不能完全适应 电梯运行的要求。尤其是继电器、 接触器组成的有触点控制的 电梯 ,其接头和触头数众多 ,因而事故也比较多。 因此电梯故障 监测保护器已成为电梯不可缺少的配套装置。 一般要求保护器 能实时检测被监测电梯的工作及外电源的当前状况 ,对当前的 状况进行实时智能分析 ,尽可能给出确切结果 ,对结果不能确 定的问题提供报警 ,要求人工干预 ;切断电梯拖动及检测到的 外电源 ;提供保护器电源参与援救 ,包括拖动轿厢到平层 ,开门 放客 ,提供语言报警、 关门 ,电梯返回基站。可见电源系统
【学员问题】调节阀故障分析?
【解答】一、液位测量指示已很高,调节阀输出也很大,但是调节阀还开不了,只好打机械手轮控制。检查阀门定位器(拆去膜头连接管,堵上),揿动喷嘴档板机构,定位器无输出变化,检查节流孔是通畅的,拆开放大器发现放大器膜片破了。更换膜片,调节阀重投入自动控制。阀门定位器放大器膜片破,背压室无背压,放大器无输出,故调节阀失控。
二、阀门定位器反馈滑杆锈死
液位波动厉害,检查发现阀门定位器反馈机构滑杆已全锈死不能转动,只好用手轮控制。设法敲出滑杆,打锈并加油后装回,调节阀复回正常。阀门定位器反馈机构,随阀的开度大小变化而加进定位器相应的反馈量。滑杆锈死,反馈作用力不能随阀的开度大小而变化,而不能使阀的开度停在调节器输出信号相应位置上,致使液位波动不已。
三、压力控制阀不能动作
一次工艺减负荷,天然气量减不下来,是天然气压力调节阀门不能动作所致。检查中发现到阀门的输出信号正常,估计是阀芯才结碳卡死,后加大气动信号,再加手轮作用力才关了此阀。待停车拆开阀门检查,不出所料,因该阀平时负荷稳定开关甚少,天然气中所带的碳黑在阀杆和导向套之间的很小间隙中结碳卡死。故以后每年大检修时,均将此阀拆开清洗,以免类似事故。
四、阀芯断失控
吸收塔液位控制不住,记录曲线波动下降,检查变送器、调节器均无问题。打手轮控制时发现手轮压下或提起时均不像平时那么沉重,轻飘飘的,判断是阀芯断裂,被迫停车拆开调节阀处理,是阀芯和阀杆连接处断开。只好更换阀芯,并将阀芯阀杆连接处堆焊一圈增加强度,以免类似事故。
五、加盘根多调节阀打不开
大检修后开车时,液氨闪蒸槽液位高,现场检查发现调节阀未打开,急忙打手轮控制使液位正常,仪表工发现是调节阀在检修时,怕漏液氨,盘根加的过多,压得太紧,摩擦大。适当松点盘根压疬让其动作灵活,重投自控。
六、流量控制波动
空气压缩机防喘振流量控制放空阀,在开车过程中频繁开关,致使流量不稳定。检查调节器、调节阀均无问题,只是调节阀开度一直很小。当空气流量上升之后,调节器输出达1MPa/c㎡的信号到调节阀(气关阀),类似于积分饱和现象。当定位器接到一个打开阀的信号后,定位器要经过一段死区才起控制作用,这段死区使调节器输出变小,待调节阀动作时又过头了,这样的反复过程,加之调节阀低端控制线性差,这样阀必然频繁开关,则使流量控制不稳定。解决办法只有建议工艺加大压缩机转速,增大放空量,使调节阀脱开低端控制。
七、吸收塔液位低报警
检查调节阀已是全关,只好配合工艺倒至B阀运行。拆开阀检查是阀芯冲刷损坏严重,更换新阀芯装校好备用。阀芯冲蚀,不起控制作用,若不及时处理,液位低过联锁液位将引起停车。
八、调节阀阀杆弯打不开
大修过后,开车时吸收塔液位控制阀打不开,检查发现阀杆在检修时压弯了,只好拆开取下阀杆校直再装校好,投入运行。检修调节阀一定要小心,特别这种非夹板连接式结构的阀,膜头较重,上头几圈螺丝扣还需转动膜头,不小心就会弄弯阀杆。另外,调节阀检修完装校好之后,应反复开关几次,确信其动作十分灵活方能罢手。
九、调节阀不能动作
检修后开车过程中,发现吸收塔液位控制阀不能动作,被迫停车打开调节阀检查,是导向套和阀杆间被掉进的铁屑卡死了。该阀在检修中曾经将下法兰压疬用车床削去旧导向套,换上新导向套,组装阀时清洗不仔细,导向套下边还有掉进去的铁屑,在校验阀时,铁屑在下边对阀的动作无防碍,没有发现问题。开车送入介质后,介质从平衡孔冲进导向套,又由导向套流出平衡孔,铁屑就在导向套中来回卷动,被卡死在阀杆和导向套之间,阀就不能动作了。
十、调节阀打不开
开车过程中,二氧化碳压力调节阀打不开,压力逼高,放空阀被打开了。检查原因时发现机械手轮控制的插销未拔掉,调节阀处于机械手动关死位置,当然打不开。将调节器输出信号调至零,拔掉插销之后,调节阀投入运行。
十一、发现调节阀有摩擦
天然气压力控制阀,检修后发现摩擦不好,致使压力波动。摩擦原因是检修组装时,压盖法兰之后摩擦现象消除。
一般调节阀阀杆和导向套间间隙很小,在组装时压盖法兰一定要压平,否则不是泄漏就是阀杆和导向套不同心而造成摩擦。
十二、调节阀突然全关引起停车
天然气流量调节阀突然全关,天然气流量降到零,被迫全系统停车。检查调节器有输出,但调节阀全关,打手轮操作,配合工艺恢复生产。将定位器输出风管拆下,用手堵上,揿动喷嘴档板机构,输出信号可达1MPa/c㎡,说明问题出在调节阀上,向膜头送气信号,膜头泄气孔有气体放出,证明膜片破了。更换膜片调节阀投入运行。
十三、投自动引起系统扰动
蒸汽流量调节阀,一次节为手轮控制,检查定位器之后重投自动,释放手轮时,引起系统扰动。
原因是调节器输出信号是保持在打手动前的值,操作工没看定位器输出,就快速释放手轮,调节阀随之开大。因膜头过大,有个充气滞后过程,致使气关阀突然开大许多,给系统一次扰动。
十四、处理气源漏出问题
在处理阀门定位器气源接头漏气时,因用力过度使接头滑扣,气源管被冲掉,调节阀马上开始动作。仪表工立即将气源管选插回,用手按紧,恢复了调节阀原来位置,然后配合操作工将调节阀打手轮控制,更换接头。在紧急情况采取此应急措施还很有成效。
十五、隔膜阀打不开
水处理再生排放阀打不开,拆开检查,发现隔膜片被拉坏,更换新膜片后,没有几天又打不开,上述情况重发生。分析隔膜片拉坏原因是,隔膜阀膜头限位螺栓松动,限位位置变了,阀杆行程过大,拉力超过膜片的弹性范围,故膜片拉坏。重新调整限位螺栓,重新更换膜片,隔膜阀恢复正常。
(二)气缸式执行机构
一、液压式调节阀关不了
开车过程中,蒸汽压力调节阀自动打开了,加信号也关不了。检查发现是错油门O型环因长期在高温在浸泡老化,不起密封作用所致,更换O型环后,恢复正常。错油门的作用是将高压控制油和泄压后的低压控制油分别引进活塞式油缸的上下缸,从而控制阀门的开度。当错油门密封O型环老化漏油之后,高压油和泄压后的油不能隔离开,致使活塞上下缸无压差,当然调节阀关不了。
二、蝶阀发生等幅振荡
炉膛负压调节阀等幅振荡,节为手轮控制,检查发现双喷嘴放大器节流孔有些堵塞,致使气缸平衡压力太小,气缸两端压差过小,故不能使阀稳定,造成等幅振荡。清洗堵塞的节流孔后,放大器输出增大,蝶阀正常运行。
三、校验时打坏夹板丝扣
校验调节阀时,需要调整阀杆位置,这时需将校验信号降到零,就松阀杆夹板,刚一松只听到嘭的一声响,一看夹板丝扣已被打坏,只好重新加工夹板装配好再校验。其原因是,校验用定值器将信号降到0.2MPa/c㎡,但上气缸作用有活塞的压力作用有膜头阀杆上,松动了一些的夹板托不住,因此把丝扣打坏。正确的操作应该把上下气缸间的平衡活塞打开,使上下气缸压力平衡。或者是拆脱接头让其泄气,再松夹板调阀杆。
四、气缸平衡阀漏调节阀不能动作
检修后校验调节阀,送信号调节阀打不开。检查才发现上下气缸平衡阀漏气,故使上下气缸不能形成压差所致。更换平衡阀,恢复正常。
五、蝶阀打不开
氨精制器蝶阀检修后投运时打不开,检查发现是检修后安装时将上下气缸气源和气动信号的管线接反,更正接管阀正常运行。因气动信号压力加弹簧压力大于气源压力时,使蝶阀关闭。当气动信号与气源接反之后,始终是气源压力加弹簧压力大于气动信号压力,因此该两位式蝶阀处于关闭状态。
六、放空阀关不死
压力调节放空阀,在一次检修时,进行了研磨、打压试验,密封性能很好。装回,工艺开车正常之后,需关严该阀,但发现内漏严重。估计是阀芯阀座间卡进了异物,决定开关几次冲掉异物,试验成功,此阀关严投入运行。
一、液位测量指示已很高,调节阀输出也很大,但是调节阀还开不了,只好打机械手轮控制。检查阀门定位器(拆去膜头连接管,堵上),揿动喷嘴档板机构,定位器无输出变化,检查节流孔是通畅的,拆开放大器发现放大器膜片破了。更换膜片,调节阀重投入自动控制。阀门定位器放大器膜片破,背压室无背压,放大器无输出,故调节阀失控。
二、阀门定位器反馈滑杆锈死
液位波动厉害,检查发现阀门定位器反馈机构滑杆已全锈死不能转动,只好用手轮控制。设法敲出滑杆,打锈并加油后装回,调节阀复回正常。阀门定位器反馈机构,随阀的开度大小变化而加进定位器相应的反馈量。滑杆锈死,反馈作用力不能随阀的开度大小而变化,而不能使阀的开度停在调节器输出信号相应位置上,致使液位波动不已。
三、压力控制阀不能动作
一次工艺减负荷,天然气量减不下来,是天然气压力调节阀门不能动作所致。检查中发现到阀门的输出信号正常,估计是阀芯才结碳卡死,后加大气动信号,再加手轮作用力才关了此阀。待停车拆开阀门检查,不出所料,因该阀平时负荷稳定开关甚少,天然气中所带的碳黑在阀杆和导向套之间的很小间隙中结碳卡死。故以后每年大检修时,均将此阀拆开清洗,以免类似事故。
四、阀芯断失控
吸收塔液位控制不住,记录曲线波动下降,检查变送器、调节器均无问题。打手轮控制时发现手轮压下或提起时均不像平时那么沉重,轻飘飘的,判断是阀芯断裂,被迫停车拆开调节阀处理,是阀芯和阀杆连接处断开。只好更换阀芯,并将阀芯阀杆连接处堆焊一圈增加强度,以免类似事故。
五、加盘根多调节阀打不开
大检修后开车时,液氨闪蒸槽液位高,现场检查发现调节阀未打开,急忙打手轮控制使液位正常,仪表工发现是调节阀在检修时,怕漏液氨,盘根加的过多,压得太紧,摩擦大。适当松点盘根压疬让其动作灵活,重投自控。
六、流量控制波动
空气压缩机防喘振流量控制放空阀,在开车过程中频繁开关,致使流量不稳定。检查调节器、调节阀均无问题,只是调节阀开度一直很小。当空气流量上升之后,调节器输出达1MPa/c㎡的信号到调节阀(气关阀),类似于积分饱和现象。当定位器接到一个打开阀的信号后,定位器要经过一段死区才起控制作用,这段死区使调节器输出变小,待调节阀动作时又过头了,这样的反复过程,加之调节阀低端控制线性差,这样阀必然频繁开关,则使流量控制不稳定。解决办法只有建议工艺加大压缩机转速,增大放空量,使调节阀脱开低端控制。
七、吸收塔液位低报警
检查调节阀已是全关,只好配合工艺倒至B阀运行。拆开阀检查是阀芯冲刷损坏严重,更换新阀芯装校好备用。阀芯冲蚀,不起控制作用,若不及时处理,液位低过联锁液位将引起停车。
八、调节阀阀杆弯打不开
大修过后,开车时吸收塔液位控制阀打不开,检查发现阀杆在检修时压弯了,只好拆开取下阀杆校直再装校好,投入运行。检修调节阀一定要小心,特别这种非夹板连接式结构的阀,膜头较重,上头几圈螺丝扣还需转动膜头,不小心就会弄弯阀杆。另外,调节阀检修完装校好之后,应反复开关几次,确信其动作十分灵活方能罢手。
九、调节阀不能动作
检修后开车过程中,发现吸收塔液位控制阀不能动作,被迫停车打开调节阀检查,是导向套和阀杆间被掉进的铁屑卡死了。该阀在检修中曾经将下法兰压疬用车床削去旧导向套,换上新导向套,组装阀时清洗不仔细,导向套下边还有掉进去的铁屑,在校验阀时,铁屑在下边对阀的动作无防碍,没有发现问题。开车送入介质后,介质从平衡孔冲进导向套,又由导向套流出平衡孔,铁屑就在导向套中来回卷动,被卡死在阀杆和导向套之间,阀就不能动作了。
十、调节阀打不开
开车过程中,二氧化碳压力调节阀打不开,压力逼高,放空阀被打开了。检查原因时发现机械手轮控制的插销未拔掉,调节阀处于机械手动关死位置,当然打不开。将调节器输出信号调至零,拔掉插销之后,调节阀投入运行。
十一、发现调节阀有摩擦
天然气压力控制阀,检修后发现摩擦不好,致使压力波动。摩擦原因是检修组装时,压盖法兰之后摩擦现象消除。
一般调节阀阀杆和导向套间间隙很小,在组装时压盖法兰一定要压平,否则不是泄漏就是阀杆和导向套不同心而造成摩擦。
十二、调节阀突然全关引起停车
天然气流量调节阀突然全关,天然气流量降到零,被迫全系统停车。检查调节器有输出,但调节阀全关,打手轮操作,配合工艺恢复生产。将定位器输出风管拆下,用手堵上,揿动喷嘴档板机构,输出信号可达1MPa/c㎡,说明问题出在调节阀上,向膜头送气信号,膜头泄气孔有气体放出,证明膜片破了。更换膜片调节阀投入运行。
十三、投自动引起系统扰动
蒸汽流量调节阀,一次节为手轮控制,检查定位器之后重投自动,释放手轮时,引起系统扰动。
原因是调节器输出信号是保持在打手动前的值,操作工没看定位器输出,就快速释放手轮,调节阀随之开大。因膜头过大,有个充气滞后过程,致使气关阀突然开大许多,给系统一次扰动。
十四、处理气源漏出问题
在处理阀门定位器气源接头漏气时,因用力过度使接头滑扣,气源管被冲掉,调节阀马上开始动作。仪表工立即将气源管选插回,用手按紧,恢复了调节阀原来位置,然后配合操作工将调节阀打手轮控制,更换接头。在紧急情况采取此应急措施还很有成效。
十五、隔膜阀打不开
水处理再生排放阀打不开,拆开检查,发现隔膜片被拉坏,更换新膜片后,没有几天又打不开,上述情况重发生。分析隔膜片拉坏原因是,隔膜阀膜头限位螺栓松动,限位位置变了,阀杆行程过大,拉力超过膜片的弹性范围,故膜片拉坏。重新调整限位螺栓,重新更换膜片,隔膜阀恢复正常。
(二)气缸式执行机构
一、液压式调节阀关不了
开车过程中,蒸汽压力调节阀自动打开了,加信号也关不了。检查发现是错油门O型环因长期在高温在浸泡老化,不起密封作用所致,更换O型环后,恢复正常。错油门的作用是将高压控制油和泄压后的低压控制油分别引进活塞式油缸的上下缸,从而控制阀门的开度。当错油门密封O型环老化漏油之后,高压油和泄压后的油不能隔离开,致使活塞上下缸无压差,当然调节阀关不了。
二、蝶阀发生等幅振荡
炉膛负压调节阀等幅振荡,节为手轮控制,检查发现双喷嘴放大器节流孔有些堵塞,致使气缸平衡压力太小,气缸两端压差过小,故不能使阀稳定,造成等幅振荡。清洗堵塞的节流孔后,放大器输出增大,蝶阀正常运行。
三、校验时打坏夹板丝扣
校验调节阀时,需要调整阀杆位置,这时需将校验信号降到零,就松阀杆夹板,刚一松只听到嘭的一声响,一看夹板丝扣已被打坏,只好重新加工夹板装配好再校验。其原因是,校验用定值器将信号降到0.2MPa/c㎡,但上气缸作用有活塞的压力作用有膜头阀杆上,松动了一些的夹板托不住,因此把丝扣打坏。正确的操作应该把上下气缸间的平衡活塞打开,使上下气缸压力平衡。或者是拆脱接头让其泄气,再松夹板调阀杆。
四、气缸平衡阀漏调节阀不能动作
检修后校验调节阀,送信号调节阀打不开。检查才发现上下气缸平衡阀漏气,故使上下气缸不能形成压差所致。更换平衡阀,恢复正常。
五、蝶阀打不开
氨精制器蝶阀检修后投运时打不开,检查发现是检修后安装时将上下气缸气源和气动信号的管线接反,更正接管阀正常运行。因气动信号压力加弹簧压力大于气源压力时,使蝶阀关闭。当气动信号与气源接反之后,始终是气源压力加弹簧压力大于气动信号压力,因此该两位式蝶阀处于关闭状态。
六、放空阀关不死
压力调节放空阀,在一次检修时,进行了研磨、打压试验,密封性能很好。装回,工艺开车正常之后,需关严该阀,但发现内漏严重。估计是阀芯阀座间卡进了异物,决定开关几次冲掉异物,试验成功,此阀关严投入运行。
以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。
《建筑电气控制系统》由中国建筑工业出版社出版。
电气控制系统图是电气线路安装、调试、使用与维护的理论依据,主要包括电气原理图、电气安装接线图、电器元件布置图。系统中各所用电气设备的电气控制原理,用以指导电气设备的安装和控制系统的调试运行工作。
电气控制系统图阅读方法
1、先读机.后读电
先读机,就是应该先了解生产机械的基本结构、运行情况、工艺要求和操作方法,以便对生产机械的结构及其运行情况有总体了解。后读电。就是在了解机械的基础上进而明确对电力拖动的控制要求,为分析电路做好前期准备。
2、先读主,后读辅
先读主,就是先从主回路开始读图。首先,要看清楚机床设备由几台电动机拖动,各台电动机的作用,结合加工工艺与主电路,分析电动机是否有降压启动,有无正反转控制,采用何种制动方式。其次,要弄清楚用电设备是由什么电气元件控制的,有的用刀开关或组合开关手动控制,有的用按钮加接触器或继电器自动控制。
3、化整为零、集零为整
最后进行总体检查,先经过“化整为零”,逐步分析每一局部电路的工作原理以及各部分之间的控制关系后。再用“集零为整”的方法检查整个控制线路。以免遗漏"sup--normal" data-sup="4" data-ctrmap=":4,"> [4]