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EH系统也就是控制对象的执行机构,包括控制阀门的油动机及其向油动机提供高压抗燃油的EH供油系统,除此之外还包括控制油动机紧急关闭的危急遮断控制块(电磁阀)和隔膜阀等部件,EH系统的功能是接受DEH控制系统输出指令,控制汽轮机进汽阀门开度,改变进入汽轮机的蒸汽流量,满足汽轮机转速及负荷调节的要求。
同时通过危急遮断控制块(电磁阀)接受危急遮断系统输出指令,通过隔膜阀接受保安系统信号,控制油动机的紧急关闭。因此EH系统实际上是DEH控制系统及危急遮断系统或保安系统的执行机构。某些特殊阀门要求在特殊情况下紧急打开或关闭,阀门执行机构能阻止危险进一步扩散同时将工厂损失减至最少。对一些高压大口径的阀门,所需的执行机构输出力矩非常大,这时所需执行机构必须提高机械效率并使用高输出的电机,这样平稳的操作大口径阀门。
汽轮机EH油系统即汽轮机调速油系统,又称高压抗燃油系统,主要是因为汽轮机的调速油系统与润滑油系统各自独立,采用抗高温的抗燃油(EH油),采用高油压方式控制汽轮机各主汽门和调速气门,故又称汽轮机EH油系...
隔膜阀联接着润滑油的低压安全油系统与EH油的高压安全油系统,其作用是润滑油系统的低压安全油压力降低到1.4Mpa时,可以通过EH油系统.当汽轮机正常工作时,润滑系统的透平油通入阀内活塞上的油室中,克服...
作为电子科技产品,更新换代的步伐较快,难免会随着时间的推移价格逐渐下降。各种硬件是经销商销售的,具体价格以经销商的实际价格为准的。
EH4电磁成像系统在矿山勘查中的应用
EH4电磁成像系统是结合了CSAMT和MT的双源型大地电磁测深系统。本文介绍EH4电磁成像系统在MYX矿山勘查中运用的实例,说明了EH4的应用条件、技术参数,并对应用效果进行了分析。成果表明,该方法在复杂矿山地质环境的勘查中十分有效,特别是对勘查中易出现的软弱层、断层破碎带的探测效果显著。
EH液压系统安装调试手册
EH液压系统安装规程 上海新华电站 第一章 EH 液压系统安装规程 一、序言 EH 液压系统的安装是一项重要的工作,安装时应仔细,不 能马虎。让石棉 ,焊渣,管子端面手刺,灰尘等进入油管路 将 会造成 EH系统油路节流孔堵塞,液压元件卡死失灵。特别是阀 芯阀套配间隙只有 2um 的伺服阀。一旦卡死,蒸汽阀门就无法 控制,机组不能正常运行。另外使油质颗位度达到规定的 SAE 2 级要求。否则会因油质不合格不能正常启动, 拖整个机组试运的 进度。 在安装前应首先熟悉有关图纸资料,如 300MW EH 液压控 制系统原理图( CCC2.500.001)、300MW EH 液压控制系统布置 图( CCC2.500.001BL)、伺服机构接口图 (CCC2.500.001S1)、 EH 油管路系统( CCC2.589.000)、 EH 油管路系统总布置图 (CCC2.589.000 BL)
(一)#1机组#3高调门油动机伺服阀漏油停机事件
1、事件经过
2012年9月2日#1机组协调方式运行,负荷410MW,A、B、D、E、F制粉系统运行,总煤量173t/h,给水流量1270t/h。9:00, 运行值班员监盘发现1B EH油泵电流摆动大,由34A摆至51A,最大至55A,就地检查#3高调门开度摆动,并伴有EH油管道振动;
10:34 #3高调门开度剧烈摆动,从42%突然关至0%,又摆回到39%再关至0%,反复发出开指令,#3高调门始终为0%,初步判断#3高调门油动机伺服阀故障所致。
11:30 #1机#3高调门油动机伺服阀更换工作票许可开工(工作票编号为W176RW2012090006);热机安全措施为:关闭#1机#3高调门(1DEHGV3DMD)油动机进油门,并在门杆上挂“禁止操作,有人工作”牌。热控安全措施为:1、拔出#1机组DEH控制柜#3高调门(1DEHGV3DMD)液压伺服子模件;2、拆除#1机组#3高调门(1DEHGV3DMD)油动机伺服阀信号线。
汽机检修人员根据以往多次更换油动机伺服阀的经验:在油动机下腔测压接头接上测压表,测定油动机下腔压力为0MPa时,判断OPC逆止门以及油动机供油门是严密的,便依次松动#3高调门油动机伺服阀4条固定的内六角螺钉,4条螺钉周向均松动了180度,#3高调门伺服阀有EH油呲出,检修人员立即对伺服阀4条螺钉进行紧固并对#3高调门油动机供油门进行复校,但漏油量不见减小。
12:30 EH油箱油位由原来的634mm降至530mm。
13:05 EH油箱补油由465mm补至568mm,仍以每30分钟90mm速度下降。
13:25 降机组负荷至260MW,手动MFT。
14:30 检修更换了#3高调门伺服阀,恢复安措,传动#3高调门动作正常。
其后,检修人员对#1机#3高调门油动机进油门和逆止门进行检查,发现进油门存在缺陷,进行了修复。
2、事件原因
根据现场处理和事后对油动机供油门检查情况,分析为: #1机 #3高调门油动机伺服阀内部滑阀卡涩至0位或0偏位,造成油动机下腔与回油管接通,来油与油动机下腔隔绝,故对油动机下腔测压显示为0MPa,实际上油动机供油门并不严密,EH高压油未被可靠切断,伺服阀前仍有压力油,导致拆解伺服阀时出现大量漏油。
3、暴露问题
(1)检修人员对在线更换油动机伺服阀危险点辨识分析不全面,采取的预控措施不到位,对可能造成的后果估计不足。
(2)检修人员的技能水平仍需提高,对设备系统的掌握存在不足,依赖油动机下腔有无压力来判断OPC逆止门以及油动机供油门是否严密的方法存在漏洞,之前多次更换成功的经验掩盖了存在的问题。
(3)设备结构设计考虑不周,伺服阀与供油门之间的压力无法测量(未设计测压接头),对在线更换油动机伺服阀构成了威胁和不便。
4、防范措施
(1)利用检修机会在油动机伺服阀与供油门之间加装压力测点,以此来判断OPC逆止门以及油动机供油门是否严密。
(2)扎实开展技能培训工作,增强员工风险意识和辨识能力,提高员工技能水平,对各项工作存在的风险认真进行分析和辨识,采取有效措施,防止类似事件重复发生。
(3)加强设备检修、维护管理力度,对各台机组油动机易损密封件状态进行分析及时更换,利用检修机会对油动机伺服阀、OPC逆止门以及油动机供油门进行细致检修及检测,提高设备健康水平。
(二)#4机组EH油泄漏事件
1、事件经过
2013年8月22日#4机组负荷590MW,AGC、协调投入,4A、4B、4C、4D、4E磨运行,4A、4B汽泵运行,烟风系统运行正常,总煤量228 t/h,给水流量1657t/h。EH油箱油位575mm,4B EH油泵运行,4A EH油泵备用。15:01 巡检发现主机高调门处漏油,检查确认#3高调门EH供油管路漏油严重,系统无隔离手门。DCS画面显示EH油箱油位由575mm下降至421mm,4B EH油泵电流由36A涨至66A,联系检修加油。
15:06 来EH油箱油位低报警(400mm)。
15:07 来EH油箱油位低低报警(366mm)。
15:10 解除机组协调,开始降负荷。
15:10 EH油压由12.85Mpa开始下降,此时EH油箱油位231mm。
15:11 EH油压降至12.48Mpa,4A EH油泵联启。
15:12 机组负荷降至573MW, EH油压7.5Mpa、油箱油位220mm,汽轮机跳闸,首出为DEH跳闸,锅炉、发电机联动正常;检查辅机设备联动正常。2.事件原因
#4机组跳闸原因为#3高调门供油手门前管道漏油严重且无法隔绝,EH油箱油位下降过快,EH油压低,汽轮机DEH保护动作跳闸。根据厂家哈尔滨汽轮机厂汽轮机设计要求,DEH判断汽机是否挂闸只有通过对AST母管压力状态的监视来实现,AST母管油压低于设计值即认为该汽机实际已跳闸,因此送出挂闸油压低(ASL)报警信号到DEH,通过DEH跳闸保护回路触发相应信号连锁相关设备动作保护汽轮机。当EH油箱液位低于231mm,EH油压开始降低,导致挂闸油压降低,EH油压低于7.29Mpa时,AST母管油压力开关动作(低于7.0Mpa动作),三个ASL信号通过三取二判断后,触发DEH跳闸保护动作信号1秒脉冲,DEH跳闸保护信号通过三根硬接线送至ETS系统,跳闸汽轮机,汽轮机ETS跳闸联跳锅炉MFT。
经检查发现在#4机组#3高调门油动机EH油供油管路活结“蘑菇头”变径处有穿透性环形裂纹,该接头为制造厂家设备自带,检查蘑菇头变径处没有过渡倒角,变径处存在应力集中,机组长期运行中管路有小幅低频振动产生,应力集中区疲劳导致细微裂纹,裂纹逐渐扩展,最终断裂引起EH油管路泄漏,造成EH油箱油位下降过快EH油压维持不住导致#4汽轮机跳闸。(详见附件1环形裂纹图片)
3、暴露问题
(1) #4机组#3高调门EH油供管道蘑菇头处存在设计和质量问题,长时间运行出现裂纹。
(2)机组检修期间,由于蘑菇接头较短,焊缝阻碍紧固螺母,蘑菇头变径处隐藏在紧固螺母内部,无法进行探伤检查,造成裂纹隐患没有及时发现。
4、防范措施
(1)加强对全厂油动机接头和管道的漏油检查,及时采取处理措施,消除漏油隐患。
(2)与液压控制设备专业厂家进行沟通,落实蘑菇头设计规范和技术图纸,确认蘑菇头变径处是否应有过渡倒角。
(3)按照活接头设计规范和加工制作工艺要求,加工活接头备件,利用机组检修机会对活接头进行整体更换改造。
(4)利用机组检修机会,对蘑菇头变径处进行探伤检查,目前由于蘑菇接头较短,焊缝阻碍紧固螺母,蘑菇头变径处隐藏在紧固螺母内部,无法进行检查。待对活接头进行改造更换后,定期开展探伤检查工作。
(5)对油系统管道支架进行全面检查,消除管道碰磨;加强油系统管道振动的监测,做好跟踪和记录,分析振动变化,对出现的异常振动及时采取措施进行处理。
(三)#4机#1高主门伺服阀故障跳机事件
1、事件经过
2014年04月02日,#4机组协调控制方式,负荷450MW,主蒸汽压力18.43MPa,给水流量1348t/h, A、B、C、E四台制粉系统运行,4A、4B汽泵运行。11:34:07 #1高压主汽门TV1突关至0,主蒸汽压力一分钟内快速上涨至23.76MPa,给水流量下降至993 t/h。
11:35:25 给水流量低至934t/h,主汽压至25MPa,解除两台汽泵自动,手动增加给水流量,给水流量未见上涨。
11:35:38 给水流量低低动作,锅炉MFT,汽轮机联锁跳闸,发电机逆功率保护动作,发电机解列,其他主辅设备联动正常。
2、事件原因
事件发生后,检修部对控制元件和线路、伺服阀线圈等进行检查,未发现异常,更换#1高主阀伺服阀后阀门开关正常,初步分析确定#1高压主汽门伺服阀故障是造成此次跳机的主要原因,因现场不具备伺服阀解体检查的条件,计划将故障伺服阀送MOOG检验中心进行专业的检测,进一步确定伺服阀故障原因。
3、暴露问题
(1)EH油系统设备维护管理工作不到位,专业技术管理不到位,设备可靠性水平不高。
(2)日常油质管理及监督工作重视不够,定期工作需要加强。
(3)检修人员技术能力存在不足,对设备状态掌握不清楚。
4、防范措施
(1)汽机专业统计近5年来EH油系统发生的主要缺陷、异常和故障,进行全面的分析和总结,举一反三,开展有针对性的隐患排查治理工作。
(2)研究制定EH油系统设备寿命管理规定,确定停机必检项目,编制EH油系统管理细则,分清各级人员责任,明确定期工作,审批后严格执行。
(3)加强油质监督及管理工作。成立滤油队,设置油质专责(正式员工),加强管理,专人负责;制定滤油制度,并严格落实执行;盘点现有滤油机设备状况,及时修复故障滤油机;每月开展一次油质技术分析,形成分析报告,并作为定期工作长期开展。
(4)加强EH油系统设备检修质量管理,规范检修工艺,加强现场监管,避免因检修质量不高而遗留设备隐患,做好#2机组EH油系统设备检修和质量控制工作,确保检修质量。
(5)制作各机组调速汽门状况示意图,对各机组可在线更换的伺服阀进行标识,并作为停机后设备检查表。
(6)加强人员培训工作,提高专业人员对EH油系统设备的熟悉掌握,提高分析解决问题的能力。
(7)检修部及各专业要认真吸取教训,制定重要设备寿命管理制度,制定停机必检设备清单,并严格执行。
1、一般船体结构钢A、B、D、E级是根据钢材冲击温度来区分的,各等级钢的冲击值均相同,不是根据强度等级区分的。
A级钢是在常温下(20℃)所受的冲击力。
B级钢是在0℃下所受的冲击力。
D级钢是在-20℃下所受的冲击力。
E级钢是在-40℃下所受的冲击力。
高强度船体结构钢又可分为AH32 DH32 EH32 AH36 DH36 EH36
2、高强度船体结构钢钢预热要求:凡是AH、DH、EH板厚大于30mm的角、对接缝,焊前预热到120~150℃。
3、板厚≤30mm,环境温度在5℃以下,预热到75℃;环境温度在0℃以下,预热到75~100℃。
3、TMCP钢(日本产),焊前可不预热。
1 EH油箱油温高
1)检查冷却器及冷却泵的运行情况,水温和水流量。
2)检查电加热器是否误投入。
3)检查EH油供油母管溢流阀是否卡住导致溢流。
2 EH油箱油位低
1)检查系统是否泄漏,若冷油器漏,投入备用冷却器,切除泄漏的冷油器。
2)若系统中其它处轻微外漏,向油箱内补油等待停机处理。
3)若严重泄漏不能消除,要尽快停机处理。
4)检查高低压蓄能器内胆是否漏气。
3 EH油母管压力低
1)发现EH油压力下降,应核对就地表计,确认EH油压力下降,并迅速查明原因进行相应的处理。
2)若EH油母管压力低至11.2MPa备用油泵应联动,若不联动,手动投入备用泵运行。
3)若EH油泵故障,应立即启动备用泵,停原运行泵,并进行隔离,通知检修处理。
4)检查EH油系统有无泄漏,如有泄漏,在保证系统运行的前提下隔离泄漏点,并注意EH油箱油位变化,油箱油位降至低油位报警时,应进行检修加油。
5)检查EH油供油母管溢流阀动作情况,若动作压力偏低,则应进行检修调整。检查EH油泵出口滤网压差是否正常,备用泵出口逆止阀是否严密,必要时切换EH油泵运行。
6)若小机的EH油管路发生泄漏,应立即启动电泵,调整机组负荷,停运发生EH油泄漏的汽泵,并做好相应的隔离工作。
7)若系统泄漏无法隔离,油箱油位降低,经采取各种措施仍无效,影响EH油压力并威胁机组的正常安全运行,当EH油压降至9.3MPa,汽轮机跳闸,否则应打闸停机,并停运EH油系统。
8)检查系统阀门状态是否正常。
9)若油动机伺服阀泄漏,应根据情况要求机组减负荷,做相应隔离,然后进行检修处理。
END
来源于上汽自控中心