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关于聚丙烯低压回收系统加热流程改造若干思考

2024-04-28

关于聚丙烯低压回收系统加热流程改造的若干思考与研究

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本文首先对聚丙烯低压回收系统加热流程改造原因及其改造方案的确定进行了一番分析,其次,阐述了其的具体改造实施,最后,提出了回收低压精丙烯的具体方法,以供参考.

聚丙烯低压回收系统工艺技术改造
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聚丙烯低压回收系统通过在原低压回收系的基础上进行工艺技术改造回收向大气排放的丙烯气,工艺改造技术要求不高,资金投入少。技改后低压回收系统操作稳定,闪蒸釜内的丙烯气被回收的量明显增多,同时向大气排放的丙烯气和聚丙烯生产单耗也降低了,达到节能减排,提高经济效益的目的。

聚丙烯中试装置丙烯回收系统节能改造
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针对75kg/h聚丙烯中试装置丙烯回收系统脱轻组分精馏塔(简称脱轻塔)存在的不凝气体排放量大、丙烯物料损失严重的问题,对该塔换热系统进行了改造。在脱轻塔塔顶加装一段换热器后,增强了不凝气体的冷却效果,不仅提高了脱轻塔的操作灵活性,而且大幅度减少了丙烯的损失量,降低了装置的物耗、能耗。

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由于我国经济的快速发展,我国的石油化工产业也得到了迅猛的发展.通常我们可以认为一个国家化工产业的水平代表了这个国家的综合实力,所以我们国家要想和世界上的其他国家竞争综合实力,就必须大力发展我国的化工实力.而在我国的化工生产中,聚丙烯的生产又是占据着非常重要的地位.本文要探讨的内容是在75kg/h聚丙烯中试装置的丙烯回收系统的节能改造问题.在对丙烯回收系统节能改造后,一方面提升了设备的操作便捷性,另一方面还大幅降低了丙烯的损失量.本文首先介绍了聚丙烯中试装置及其工艺流程,然后对目前存在的问题及其原因进行了阐述,最后提出了具体的节能改造方案.

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1前言青岛石油化工厂聚丙烯装置1991年建成投产,经历了时开时停的5年,于1996年开始长周期运行。根据历次开工中出现原料丙烯泵故障频繁,造成生产停顿和设备维修费用较高等问题,于1996年秋将气体分离装置的产品丙烯外送至聚丙烯原料罐的流程进行了简单的...

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空分设备分子筛加热流程优化改造及应用

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针对常规空分设备采用单一电加热器或蒸汽加热器作为热源来加热污氮解吸、再生分子筛的问题,提出了在电加热流程中串联蒸汽加热器,利用用户部分富余蒸汽的热能,优化改造分子筛纯化系统加热流程,以达到节能的目的。通过对改造前后工艺流程对比和经济效益分析,从节能环保的角度出发,阐述了工艺流程改造的先进性和必要性。

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简述了煤化工行业酚回收工艺及其存在的问题,介绍了ph值和萃取剂对废水酚萃取的影响。实践证明采用精馏脱氨降低废水ph值、使用新型萃取剂配方并在合适的相比条件下能够有效地提高废水中酚的萃取率。

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螇赣州中橙果业科技开发股份有限公司 膄橙精油回收系统工艺流程及设备清单 1、 2、膀工艺流程及说明: 芇脐橙及甜橙在使用杯式榨汁过程中精油随喷淋水流出,同时含精油的水中含有榨汁 时小于10mm柑橘碎皮及部分色素,碎皮含量约占15-30%,这些碎皮由于白皮的存在 吸收了大量的含油水,会导致精油回收率下降,因此精油的回收系统要同时考虑碎皮的 分离、水的分离、水的回收,系统的清洗、碎皮的输送、精油的回收率等各项因素,这 样不仅可以减小污水中悬浮物、cod的含量,减少用水量等,还可以得到非常有价值的 粗精油,使企业得到实惠。 膈设计时按12台榨汁机计算,喷水控制压力3kg/cm2,每台喷水量平均1.5t/h,总流 量20t/h,日节水300吨以上,设计流程如下: 肅 3、 4、肀设备清单: 序号设备名称能力材质台数备注 1 振动筛20t/h,20目主体不

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粘度 流程走势。。。。 d201—预接触罐(3.4mpa,10度,夹套循 环水—泵 r200—预聚合(3.4mpa,20度,轴流泵, r201—聚合(3.4mpa,70度,轴流泵p201.., 氢气浓度通过在线分析控制 d201—预接触罐(3.4mpa,10度,夹套循 环水—泵 r200—预聚合(3.4mpa,20度,轴流泵, r201—聚合(3.4mpa,70度,轴流泵p201.., 氢气浓度通过在线分析控制 d301—闪蒸罐(1.8mpa -- d201—预接触罐(3.4mpa,10度,夹套循 环水—泵 r200—预聚合(3.4mpa,20度,轴流泵, r201—聚合(3.4mpa,70度,轴流泵p201.., 氢气浓度通过在线分析控制 d301—闪蒸罐(1.8mpa f301—袋式过滤器 t301---洗涤塔(闪蒸

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聚丙烯腈碳纤维的工艺流程 1.概述 碳纤维是一种力学性能优异的新材料,它不仅具有碳材料的固有特性,又兼备纺织纤维 的柔软可加工性,是新一代增强纤维。聚丙烯碳纤维是一种以聚丙烯腈(pan)、沥青、粘胶 纤维等为原料,经预氧化、碳化、石墨化工艺而制得的含碳量大于90%的特种纤维。碳纤 维具有高强度、高模量、低密度、耐高温、耐腐蚀、耐摩擦、导电、导热、膨胀系数小、减 震等优异性能,是航空航天、国防军事工业不可缺少的工程材料,同时在体育用品、交通运 输、医疗器械和土木建筑等民用领域也有着广泛应用。pan基碳纤维生产工艺简单、产品 综合性能好,因而发展很快,产量占到90%以上,成为最主要的品种。 2.制备 聚丙烯腈碳纤维是以聚丙烯腈纤维为原料制成的碳纤维,主要作复合材料用增强体。无 论均聚或共聚的聚丙烯腈纤维都能制备出碳纤维。为了制造出高性能碳纤维并提高生产率, 工业上常采用共

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聚丙烯装置的干燥系统自动控制系统无法正常运转,近一年来严重影响着安全生产。因此,对此自动控制系统进行了改造,在物位监控回路中加装了延迟自锁装置,经过技术改进,成功的解决了问题,并为其他类似自动控制系统的改造提供了可借鉴的成功经验。

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兰州石化公司原料动力厂常减压装置随着加工能力的提高,加热炉预热器能力不够,并且由于腐蚀以及过热等原因,使许多热管破裂,导致热管式空气过滤器热效率下降,因此2002年和2003年分两次对热管式空气预热器进行局部改造,由于现场位置的局限性,改造采用利旧设备壳体,并分段采用不同新型热管的方案,改造后热管式空气预热器排烟温度由原来260℃降至180℃以下,加热炉热效率由原来84%提高至88.5%。

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煤气化工艺中产生的洗气废水含有酚氨等高浓度难降解有机污染物。工业上采用化工分离和生化处理两段法来依次实现回收酚氨和净化排放。现有工艺中酚回收效率较低,难以保证进入生化工艺段的水质,影响最终排放。本文研究发现:萃取剂的选择和分离序列对萃取过程的ph值及随之对脱酚效率的影响极大。本文将脱氨装置单元前置,提出了精馏汽提塔侧线脱氨技术,将废水的ph值从10.5降到6.5,使萃取在偏酸条件下进行。采用甲基异丁基甲酮(mibk)替代原有的二异丙醚(dipe)萃取剂,显著提高了对多元酚的分配系数,总酚萃取效率从76%提升到93%。以上新流程已在某大型煤化工企业3200t.d-1煤气化污水化工分离系统中得以成功改造实施。新流程的实施提高了有机污染物的脱除率,为后续的生化处理工艺的达标排放奠定了基础。

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介绍了中海油炼油化工科学研究院50万吨/年高酸原油脱酸装置进行加热炉(f-101、f-102)节能改造,通过改造f-101、f-102加热炉余热回收系统的空气预热器、吹灰系统、烟气控制系统,降低加热炉排烟温度,提高空气进炉温度,从而提高加热炉的热效率。改造后,烟气排烟温度比改造前降低110℃左右,进炉空气所获得的热量比改造前有较大提高,节能效果显著,很好的解决了加热炉排烟温度过高的问题,有效的提高了热烟气利用率,加热炉热效率在93%以上,达到了工业示范炉的标准。

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聚丙烯装置扩能改造后,丙烯精制系统原料处理量增加,丙烯精制深度下降,又因受到炼油改扩建项目工艺和原料油变化的影响,精制丙烯的硫含量和砷含量严重超标,使聚丙烯装置双向拉伸聚丙烯薄膜专用料pph-f03g的生产难以正常进行。为保证精制丙烯满足聚丙烯装置生产pph-f03g的要求,对丙烯精制系统进行改造,采用双塔串联、分子筛脱水塔改为硫水解塔、新增脱硫塔和更换填料等措施提高原丙烯精制系统的脱水、脱硫和脱砷的能力。丙烯精制系统改造后,精制丙烯的质量得到提高,pph-f03g专用料生产得到恢复,同时减少了丙烯聚合催化剂和给电子体的用量,经济效益提高。

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针对基于双膨胀自深冷分离技术下的2~#hdpe装置排放气回收系统冷量富余以及lldpe装置排放气回收系统冷量不足的问题;通过能量集成技术;从2~#hdpe装置冷箱引出一股低温冷流体到lldpe装置冷箱进行换热;使lldpe装置冷箱出口气体温度降至-120℃;实现了氮气和乙烯的分离回用;同时;2~#hdpe装置通过排放气与气相、液相产品的换热;实现了冷量的梯级利用和低聚物的分离回用;改造后的运行结果表明:2018年多回收了乙烯、丁烯、戊烷;并且节约了氮气、电量、蒸汽;经济效益显著;

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李小朋

职位:建安工程预算员

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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