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(一) 沉淀极室
电除雾器有室内型和室外型,沉淀极室的配备,一般出于对沉淀极室清扫以及修理的考虑必须有两个以上的系统。另外,为了得到高的除雾效率,也有作成一级、二级或三级串联,在其间设置中间塔或气体冷却器或喷雾增湿管等。
气体流动方向,无论是板式或管式,大都是垂直向下或垂直向上流动的,水平流动的方式几乎不用。管式的气体分布容易均匀,可望获得较高的除雾效率,但建设费用高。
构造材料应能耐热并耐一定程度的负压,为此板式的外壳用扁钢加强的铅板,管式的用厚3.0一5.0mm左右的铅制圆筒(用扁钢加强)。为了用高压水冲洗附在电极线和沉淀极上的粉尘(砷及硒泥等),往往在上部常备有水洗用配管。
2011年已经造出用合成树脂制的沉淀极室,并已在实际中使用。
(二) 放电电极
放电电极由于要耐硫酸而包铅,所以线径较大,使电晕放电困难。为了避免这种现象,添加几个棱边以减小曲率半径。形式大多数采用6—9mm直径做成星型(铜心直径1—2mm),也有用软钢心线,或用不锈钢心线或者无心线的。
(三) 沉淀极
沉淀极用铅板,板式、管式通常都用3mm厚的铅板。另外,作为特殊的例子也可以用钢板包铅。现已推广的塑料电除雾器的沉淀电极,是用聚氯乙烯板两面层压以聚氯乙烯和石墨粉混捏而赋予导电性的聚氯乙烯而成,或用增强聚氯乙烯电极板,或用石墨层压板。对电极的尺寸,板式多数用宽2—3mm、高3—4mm左右的,管式多数用直径200—250mm左右、高4.0m左右的。
(四) 气体分布装置
电除雾器使用的气体分布装置,有多孑L板型、导向板型、分配型、竹席型、格栅型等。材料以铅或聚氯乙烯居多。
(五) 监视用的视镜
为监视除雾状态在沉淀极室侧面、上部或出口气体管道上安装玻璃视镜。另外,还有使用光电管监视气体中酸雾浓度的方法。在进行监视的气体管道上设置横穿两侧的玻璃视镜,一侧安装投光器,另一侧安装光电管。气体中酸雾含量高透过的光束减少,则光电流减少。所以能够根据电流计的读数,从远方监视气体状态。
除了上述零件以外,电除雾器还附有进出口插板,凝集酸排液装置等。
电除雾器工作原理:通过静电控制装置和直流高压发生装置,将交流电变成直流电送至除雾装置中,在电晕线(阴极)和酸雾捕集极板(阳极)之间形成强大的电场,使空气分子被电离,瞬间产生大量的电子和正、负离子,这些电子及离子在电场力的作用下作定向运动,构成了捕集酸雾的媒介。同时使酸雾微粒荷电,这些荷电的酸雾粒子在电场力的作用下,作定向运动,抵达到捕集酸雾的阳极板上。之后,荷电粒子在极板上释放电子,于是酸雾被集聚,在重力作用下流到除酸雾器的储酸槽中,这样就达到了净化酸雾的目的。
电除雾器有立式、卧式、多管式和线板式等多种型式。
由于电除雾器一般处在酸性气氛中,所以必须使用防腐性能较好的材料制造。常用的材质有铅质、硬PVC和玻璃钢三种类型。其中铅制静电除雾器应用的历史最久。除雾器阴极电晕线的材质也有很多种,如镍铬钢丝外包铅、钛钯合金线、钛丝等。
电除雾器工作时要在阴阳两极之间产生不均匀电场,所以需要两极都可以导电。一般玻璃钢或聚氯乙烯等非金属材料的静电除雾器采用借助液膜导电的方法;也有用玻璃钢和石墨混合压制而成的导电玻璃钢,或采用在玻璃钢阳极内层加一层碳纤维垫的方法来解决导电问题。
电除雾器阳极管板主要有塑料制、铅制和导电玻璃钢制三种。由于塑料制电除雾器是靠液膜导电,有效沉淀面积改变较大,运行的电压和电流偏低,效果不如后两者;近年来,铅制阳极管板不断被导电玻璃钢所替代,具有质轻、价低,综合性能突出等优点。导电玻璃钢电除雾器主要有处理气量、总压力降和出口酸雾等指标。
电除雾器一般为立式结构,主要由电晕电极装置、阳极装置、上下气室和供电系统所组成。
静电除雾器有以下优点:⑴ 除雾效率高;⑵ 性能稳定。
电除雾器工作原理:通过静电控制装置和直流高压发生装置,将交流电变成直流电送至除雾装置中,在电晕线(阴极)和酸雾捕集极板(阳极)之间形成强大的电场,使空气分子被电离,瞬间产生大量的电子和正、负离子,这些...
在第五册静置设备与金属结构里有点除雾器安装陕西定额是5-1139。单位:t。42元/工日。 储液槽可套用容器类子目。 PLC控制柜、恒流加热控制柜、恒流高压直流电源、PH计及液位计等测量装置套用电气、...
效果没有蜂窝式电捕焦油器除尘效果好。
(1)电源设备
为使电除雾器高效运转,希望经常加上尽可能高的电压。所以,对导电部分和大地的绝缘,支承物的构造,以及材料等应当予以特别注意。如有水分、粉尘附着在绝缘瓷瓶表面上,或混入电除雾器的绝缘油中,电气绝缘就会显著恶化,使有效电压降低。经过彻底清扫的绝缘瓷瓶用1000V兆欧计测量其绝缘电阻大致上是无限大,至少应以20Mn以上作为基准。绝缘瓷瓶应该根据使用状况、环境来决定其定期清扫周期。此外,应把绝缘瓷瓶放在箱内并送入热风以免受到湿气体和粉尘的影响。
晶闸管整流的场合,温度对其工作特性和寿命有影响,所以有必要注意晶闸管周围温度的上升情况。晶闸管整流器收藏在贮槽内,由于经常受绝缘油等的冷却,所以没有温度上升的问题,但是要注意吸湿呼吸器等的污染。如果吸湿呼吸器受到污染,水分等进入贮槽的绝缘油中,往往会引起绝缘恶化。
(2)收尘室
除尘装置中气体温度在露点以下会引起化学腐蚀,由于H20—H2SO4冷凝而引起绝缘物表面上漏电,或在电极线上黏附粉尘,或者生成绝缘性的覆盖膜,所以应该经常使气体温度保持在露点以上。另一方面也要注意在500℃以上的高温下, 由于构件的热应力而产生的故障。一般来说,希望在比含S02、SO3的混合气体的露点高50℃左右的温度下操作。
对于电除雾器,为防止效率降低,希望在40℃以下的条件下进行运转。
(3)酸雾的排出
对电除雾器来说,捕集下来的酸雾是从室内下部向室外作为排放液逐渐排出。由于排放液中的金属化合物等会堵塞排出管,引起进气室内积酸而招致气体阻力增大,所以需要加以注意。
(4)除雾室的清扫
除雾室长期运转后,除尘效率逐渐降低。所以必须在适当的时期打开清扫。定期清扫的周期根据矿的品种、焙烧炉形式、操作状态等决定。
(5)放电电极的更换
电除雾器的放电电极由于粉尘的粘附、绝缘皮膜的形成以及腐蚀、安装质量不好而引起断线,或者由于不可能纠正的弯曲等原因需要予以更换。使用硫磺矿及锌矿时,放电电极往往有形成绝缘皮膜的现象。一般是1~5年全部更换一次。除雾装置放电电极更换的理由大致上也与除尘装置相同星型突出部分破损厉害时也需要更换。
(6)绝缘瓷瓶
绝缘瓷瓶的破坏、龟裂是经常发生的,这会招致不能外加高电压或不能送电。其原因如下。
冷凝漏电:由于收尘室在运转中温度降低,SOs在表面上冷凝,往往发生漏电,所以必须在适当的温度下(出口300℃)运转。安装作业中的破坏:安装作业要谨慎,必须注意不要碰撞或安装不合适。
(7)油封用绝缘油
电除雾器使用油封时,绝缘油直接与外面气体、炉气接触、所以尘埃、酸雾、水分等进入而使绝缘变得非常不好。由于液面放电或悬浮尘埃的电桥闪络而不能施加高的电压,进而还会发生火灾放电,并有可能发生火灾,所以应该尽量使用绝缘良好的绝缘油。另外,必须定期进行绝缘耐力试验及除去混入水分的作业。长期使用后的绝缘油由于绝缘能力恶化,1~2年需要更换再生一次。
铅电除雾器施工说明
铅电除雾器施工说明 本规范适合各种规格的铅电除雾器的施工和验收 一、设备性能: 1、工艺过程描述: 铅电除雾器是用高压直流电, 电场驱动炉气内微细粒子, 使其加速沉降与沉淀极 (阳极)表面以除去炉气中酸雾的设备。 将 50—55千伏的直流高压电引入器内,使悬挂在器内的电晕极不断发射出电子,把电极间部分气体电离成正负离子、 尘雾等颗粒碰到离子而荷电,按照同性相斥异性相吸的原理,荷电后的尘、雾等颗粒各向电极性相反的电极移动,正离 子向电晕极移动, 而电子和负离子相碰而荷电, 在电场的作用下, 带电的酸雾颗粒移向沉淀极内壁上, 靠自重顺壁而下, 落入电除雾器的下气市内,使炉气的到净化。 二、技术特性及指标: 工作戒指: 5%—10%湿二氧化硫 工作温度: ≤40℃ 工作压力: ≤-8KPa 工作气量: 3000—53000NM 3/h 气体流速: 0.5—— 1.2M/S 冲洗水压: 39
湿式静电除雾器(WESP)
1、 背景 近年,世界各国对环境保护越来越重视,环境保护标准日趋严格。 受到排放标准的限制,一些发达国家除对烟气中排放的 SO2、 NOx及 烟尘采取有效的治理措施外,微细烟尘、汞等以气溶胶形式存在的污 染物的减排已被提到了议事日程。 到目前为止,我国燃煤锅炉绝大部分都设置了除尘和脱硫装置, 其中湿法脱硫工艺占全部脱硫装置的 90%左右。其 中 对煤烟型的污染 物排放限制主要为 SO2和烟尘。 湿法脱硫工艺虽具有高脱硫率、高 可用率等优点,但其存在的固 有问题在实际运行中也日益显现出来,主要有: GGH阻力大、电耗高、易堵塞,严重影响系统的正常运行; 无 GGH时石膏固体颗 粒、水雾飘落造成局部影响,白色烟羽造 成景观污染; 净烟气中 SO3对尾部烟道和烟囱的低温腐蚀; 脱硝或氨法脱硫等带来的 NH3逃逸问题; 未来对微细烟尘( PM2.5)、汞的排放限制等。 由于上述问题得不到有效的解决
化工厂近期生产中,制酸工序净化3#电除雾器出现了放电、电场送不上电等现象,现场通过电除雾上视镜可以观察到电除雾内部有明显白雾,这一情况说明电除雾器除雾效率下降,如果这一情况不能及时得到解决,会造成酸雾无法有效去除和烟气中带水量增加,过多的酸雾和水分带入干吸、转化工序,带来一系列不良影响。
化工厂领导立即深入现场对这一问题进行排查解决,在仪电部门配合下排除了因机电故障导致这一情况发生后,在不影响系统正常生产情况下,利用熔炼转炉出完铜间隙,多次组织人员进入3#电除雾内部进行排查。
在进入电除雾之前,厂部安全员确认各项措施符合相关要求后,制酸工序人员立即开展了排查工作,首先对电除雾阳极管、阴极线上吸附的大量酸泥进行清理,投电后仍处于故障状态。但由于时间关系,化工厂只有先恢复了系统生产。到了第二个熔炼出铜期间,制酸工序又组织了第二次排查,这次排查工作就更为细致,首先是检查阴极线有无断裂情况,并对所有阴极线与大梁连接螺丝进行加固,其次是对电除雾阳极管检查有无破损情况,最后检查并调整了阴极线、铅垂与阳极管之间的要求距离。
通过这几天间断利用生产间隙对净化工序电除雾面临问题的处理,电除雾器投电正常,内部放电现象也已经消除。整个系统除雾效果达到工艺要求。
备案信息
备案号:793-1997
备案号:73559-2020
备案月报: 2020年第7号(总第243号)