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加压叶滤机为间歇操作,悬浮液料浆用泵压送入密闭的滤筒内。当料浆充满滤筒后,过滤过程开始。固相颗粒被滤布截留,在滤布表面形成滤饼,厚度一般为5~35mm,视滤浆性质及操作情况而定;滤液穿过滤叶的过滤面到达滤液通道,然后通过单独的输出管线排出或者进入集流管排出。若滤饼要求洗涤,可将残留的料浆吹除,用泵把洗涤水送入滤筒,使洗涤水再次充满滤筒,并加压使洗涤水穿过滤饼和滤布,将滤液带出。过滤和洗涤过程结束后,可采用冲洗或吹除方式卸出滤饼。
加压叶滤机的优点有:灵活性大,有较大的容量,滤饼厚度均匀,操作稳定;密闭操作,改善了操作条件;过滤速度快,洗涤效杲好;采用冲洗或吹除方式卸除滤饼时,劳动强度低。其缺点是:为防止滤饼固结或下落,必须精心操作;滤饼含水率大。2100433B
叶滤机结构形式很多,按外形的不同分为水平和垂直叶滤机;按自动化程度可分为自动、半自动和手动叶滤机;按滤叶进出滤筒的传动方式可分为机械推动和液压推动叶滤机;按滤筒的密封形式又可分为全密封式、密封式和半开式叶滤机。
过滤机正常工作压力在0.4Mpa,额定压力为0.6Mpa压力过高可能是内部过滤板堵塞导致的。
加压过滤机根据应用行业,设备选型等有密闭立式自动排渣过滤机,卧式过滤机,板框过滤机等。一般脱蜡选用卧式过滤机,固液分离或者脱色选用自动排渣过滤机,板框过滤机因为现场环境脏,人工劳动强度大,已逐渐用的少...
什么滤饼,滤饼原料浓度多大的,然后泵的参数多少,这些都有影响滤饼的行程,一般自动排渣过滤机,泵的杨程不能低于50米,流量具体和过滤机大小有关系,
加压过滤机在应用中的技术改造探索
根据GPJ-72型加压过滤机在梁北选煤厂近几年的使用情况,阐述了加压过滤机在使用中出现的一些问题,以及采取的一系列针对性的技改措施。对目前广泛使用加压过滤机过滤浮选精煤的选煤厂具有较好的借鉴和指导意义。
加压过滤机生产工艺与控制系统改造
济宁矿业集团阳城煤矿对GPJ-60A加压过滤机煤泥水处理环节中制约生产的关键部分进行改造,根据可编程控制器技术改造设备,增加备用入料系统和入料浓度调节环节,解决了入料沉淀造成入料困难的问
加压过滤机主要有一下分类:
GPJ系列盘式加压过滤机的型号主要有:GPJ10、GPJ-30、GPT55、GPJ-60A、GJP-72、GJP-96、GJP-120。
GWJ转鼓式加压过滤机的型号主要有:GWJ-10、GWJ-12。
GTJ系列筒式加压过滤机型号主要有:GTJ-8、GTJ-10、GTJ-20。
注:以上型号均为国产型号代码。
1、加压过滤机的工作原理
加压过滤机是将一特制的过滤装置装入压力容器——加压仓内,加压仓内通入一定压力的压缩空气,过滤装置在正压差下工作,滤盘在装有煤浆的过滤槽中转动。在过滤阶段,过滤区的滤盘内腔通过滤液管、分配阀与大气相通,因此在滤盘内外腔形成压力差,使煤浆悬浮液中的液体通过过滤介质形成滤液,并经滤液管、分配阀排至机外;同时,在滤盘上截留煤浆悬浮液中的固体颗粒形成滤饼。滤盘离开液面后即进入干燥区,滤饼内的液体逐渐被蒸发成气体排出,然后经过过渡区,进入卸料区。卸料区通过分配阀与加压仓内的压气相通,在有一定压差的状态下,滤饼由刮刀刮入卸料槽。
2、研制适用于ABS装置的加压过滤机
2000年,兰州石化公司ABS装置经过扩产改造,装置生产能力由2×104t/a提高到5×104t/a。其中,新建的3×104t/aABS粉料生产装置生产是由3台连续进料离心机来完成,其处理ABS粉料能力为8000t/a(干基)。正常生产时,离心机脱出的母液中含有0.5%(质量分数)左右的ABS细粉料。以6m3/h排放量计算,每天排放到废水单元的ABS粉料约720kg(干基),不仅增加了单耗,而且造成了环境污染。因此,研制一套母液粉料回收系统势在必行。
2001年,基于对加压过滤机原理及工作过程的的研究,同时借鉴了煤泥脱水行业的成功经验,经过不断的实验和改进,研制了一台过滤截面为15m2的加压过滤机,应用于ABS母液粉料回收中。经过1年多运行,该过滤机性能稳定、可靠,解决了控制ABS的流失、降低生产单耗等问题,大大提高了装置外排化污水的水质。
3、加压过滤机的试验应用
用于实验的加压过滤机采用单层5组、250目的过滤网。离心机母液中固体颗粒含量平均为0.6%(质量分数),加料量为5m3/h。试验采用手动控制进料,气动振动下部卸料。试验共进行了4组,结果如下:过滤时间30min,滤饼重量22.7kg, 滤饼水含率为42%(质量分数),回收率为95.90%;过滤时间45min,滤饼重量34.5kg, 滤饼水含率为49%(质量分数),回收率为95.58%;过滤时间60min,滤饼重量45.2kg, 滤饼水含率为39%(质量分数),回收率为97.87%;过滤时间120min,滤饼重量105.7kg, 滤饼水含率为59%(质量分数),回收率为96.23%。
从试验数据看,回收效果明显,具有较好的使用价值。在每次试验结束后,打开设备检查滤板情况时发现,在第3、4组试验中,滤网有较大的变形、扭曲现象。分析其原因认为:主要是滤网间粘料过多,使滤网由于挤压发生形变,同时滤网本身机械强度不足。
4、工业化试验的问题及改进措施
4.1 工业化试验的问题
单层过滤网的强度不足;过滤网(板)上粘结的ABS滤饼通过振动卸料中很难彻底分离;设备何时开始卸料才能保证设备安全运行;设备自动化水平低,现场操作劳动强度大,不适合投入工业化运行。
4.2 试验存在问题的解决方案
4.2.1 设备及工艺系统的改进措施
将单层过滤网改为多层不锈钢复合编制网,过滤元件仍然采用5组。取消原设计中的下部卸料,将卸料方式改为上部卸料。这种改进有利于液体冲刷作用,使滤网(板)能够充分洗涤干净,不需要频繁打开设备检查清理残留滤饼,保证过滤效率和设备的安全可靠性。对于确认卸料开始执行的原则遵Ñ以下两点:其一,在每一个过滤/浓缩工艺过程结束后,滤网上不应存留物料;其二,在每一个过滤/浓缩工艺过程结束后,进入淤浆槽的回收母液浓度要适当,以不影响淤浆浓度大范围波动为宜。
4.2.2 控制系统的改进
为了降低现场操作劳动强度,便于工业化放大生产,根据性能考核试验结果及现场实际操作环境,对于控制系统做了较大的调整和改进。
1 全部控制由中心控制室DCS来完成;
2 滤液管路设置流量调节回路,与滤液阀联锁,流量设定值为6.5m3/h,最大可达到10m /h;
3 滤液储罐设有低料位联锁;
4 现场过滤器设两个压力测点,一为现场指示表,另一个为压力变送器,信号送DCS,当过滤器压力达到0.3MPa时,停止过滤直接将系统切换到卸料状态。
5、运行效果
经过放大完善后的母液回收系统,在装置系统内投入运行3个月,使用状况良好,ABS粉料的平均回收率达到90%以上,工艺控制系统运行稳定,且大大改善了装置外排化污水的水质。
6、结论
加压过滤机在ABS母液自动回收系统的成功使用,降低了ABS生产装置的生产损耗,减小了对环境的污染。采用密封加压高效薄板过滤元件、振动和鼓泡相结合的湿法卸料方式,主机物料与系统物料构成闭合系统,物料损失少,DCS自动控制使单机实现自动连续操作,运行成本低,维修简单,为类似稀薄物料滤液处理提供可借鉴的依据。□
加压过滤机是将过滤机置于1个密封的加压仓中,加压仓内充有一定压力的压缩空气,待过滤的悬浮液由入料泵给入过滤机的槽体中,在滤盘上,通过分配阀与通大气的汽水分离器形成压差,滤液通过浸入悬浮液中的过滤介 质排出,而固体颗料被收集到过滤盘上形成滤饼,随着滤盘的旋转,滤饼经过干燥降水后,到卸料区卸料。由排料装置间歇排出到大气中,整个过程自动进行。