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包钢高速线材精轧机组主电机振动测试及分析评论推荐 -- 《包头钢铁学院学报》摘要:包钢高速线材精轧机组主电机存在情况不明的较大机械振动,对安全生产构成威胁,通过计算机数据采集,实测了电机振动是域波形,采用快速信立叶变换方法计算了频谱,对产生振动的原因进行了分析,实际证明,分析结论对现场具有指导意义。
《如何选择细纱机主电机使其更节电》
摘要:细纱机主轴电机是细纱机的主传动电机,它的选用的是否合适直接影响到纺织厂生产和纺纱的成本。为保证电动机安全运行和使用。在选择电动机时对负载必须了解三点,即负载性质、负载容量及电机的工作环境。
沥青相关资料
沥青相关资料 一、物性 沥青有天然沥青和石油沥青两类。 密度一般在 1.15-1.35 左右,有光 泽。可按其软化点、针入度、延度等而规定其标号。软化点低的称软 沥青,中等的称中沥青,高的称硬沥青。 沥青是混合物,没有固定 熔化温度,所以没有熔点, 一般指标为软化点,成分不同软化点也不 同。 一般液态沥青的比热容 1.34kJ/(kg·℃), 固态 1.67kJ / (kg·℃ ) ,岩沥青和湖沥青一般按照 2.0 kJ /(kg·℃)计算。 二、沥青涂料 1)目前国内建筑防水涂料总销售量约为 40万 T左右,改性沥青涂料 约占 5万吨,约占 12.5%,而国外沥青防水涂料约占总防水涂料的 30%。 2)沥青防水涂料分为:水乳型、溶剂型和热熔型三类。 3)近年来 , 水乳型沥青 防水涂料的应用范围也不断得到拓展 ,路桥方 面主要用于高等级公路的透油层、 粘油层 , 也可作为封层和石油沥青
轧机主电机安装方案
1 目录 一、工程概况 .................................................................................................. 2 二、措施依据 .................................................................................................. 2 三、措施内容 .................................................................................................. 3 四、所需材料 ...............................................................
1 事故经过
2009年5月某日11:20,我集团某公司的水泥磨主电机在运行中突然跳停,电气人员迅速到达现场,发现主电机高压柜微机保护装置显示:“一段过流速断动作”。
微机保护装置的参数及历史数据显示:一段过流速断定值设为7.34 A;电机跳停时的三相电流分别为8.62 A、8.68 A、8.81 A,均超过动作值,系 “一段过流”保护动作而引起主电机跳停。根据上述情况,电气人员进行了如下排查:
(1)测量定子电缆绝缘:高压开关柜至主电机、高压柜至电容补偿柜的电缆相间、对地绝缘值都在200 MΩ以上(2 500 V摇表),属于正常;
(2)测量转子电缆绝缘:相间、对地绝缘值都在200 MΩ以上(500 V摇表),亦正常;
(3)测量定子绕组绝缘:相间、对地绝缘值都在200 MΩ(2 500 V摇表)以上,正常;
(4)测量转子对地绝缘:也在200 MΩ(500 V摇表)以上,正常;
(5)检查水电阻启动柜的短接接触器、铜排等,未发现异常;
(6)检查电机集电环、碳刷、引线等,未发现异常;
(7)测量电机定子直流电阻,情况亦正常;
(8)测量电机转子直流电阻时,发现转子一相开路。
于是将电机前、后端盖打开,发现电机前端(负载端)转子端部的三个星形连接点一处开焊、一处裂纹、第三处没有异常,接点处环形铜排存在松动迹象。
由于受工具、材料的限制,公司立即联系当地一家电机专业维修厂,其专业人员到现场查看情况后,认为:铜排松动引起转子星形连接点开焊断裂,断裂瞬间引起运行电流增大,导致一段过流保护跳停。于是用银焊修复开焊的连接点,并固定松动的铜排。
抢修工作至次日8∶15结束,历时约20 h, 8∶20磨机正常开启。
运行约4 h(中午12:11),电机再次跳停,微机保护装置显示“一段过流速断动作”。三相电流分别为19.87 A、19.75 A、19.25 A,都大大超出动作设定值;有了上次经验,断定是电机故障引起保护跳停,并推测故障情况较为严重。
电气人员直接将电机前、后端盖打开,检查电机定、转子绕组,发现定子端部附近多处绝缘击穿、接地放炮;通过测量后断定电机定子一相接地、转子接地。昨日处理过的部位(即星点焊接处)完好无损;将电机转子抽出约400 mm后,看到电机转子铁芯端面一处压板松动、甩出,将电机定子绕组多处划伤,在损伤严重处击穿接地。如图1、图2所示。
2 应对措施
根据情况判定,该电机短时间内不可能修复,时值生产销售旺季,公司随即第一时间向集团汇报,恳请集团协调可暂时代用的电机。
得知集团某个正在建设的项目有同厂家、同规格型号的电机后,公司派人连夜赶往项目工地组织调运,同时迅速邀请具备此类电机维修能力的数家企业的技术人员来公司,进行招投标,明确要求他们提出自己的技术方案、工期保证、工程报价等。
借用的新电机经过调运、安装、调试,仅用54 h,就顺利实现了带负荷运转,最大限度地减少了水泥磨停机时间。
3 原因分析
两次电机跳停前的生产过程中,电机的各种运行参数都一直很稳定。电机负荷不高,一直维持在80%左右(该电机额定电流241 A,运行电流194.6 A);电机轴瓦温度不高,一直维持在50~55 ℃左右;电机绕组温度虽然较稳定,但自生产线投运以来,此电机的绕组温度一直保持很高的水平(5月份为110 ℃),夏季都在130 ℃左右。
分析认为,该电机的两次故障,都是由于电机质量存在着较大缺陷造成,但也与平时的维护、保养不及时有很大的关系。该电机自投产以来,运转率一直处于比较高的水平,却从没有进行较全面的维护、保养(只是更换过碳刷)。转子星形连接点的焊接裂纹、开焊,主要是由于铜排松动引起运转过程中受力加大造成,但也可能是存在虚焊、焊不透等问题,在运行中受力和热的作用,造成焊点裂纹、脱焊。运行中转子星形连接点的开焊,导致负荷电流突然增高,引起一段过流速断保护动作,造成前面提到的第一次停机。
第二次停机,也是由于电机存在着较大的质量缺陷(主要是压板的焊点焊接质量较差)。电机长期运行中,在转子的离心力、转子电流发热等因素作用下出现压板焊点开焊、松动、脱落,导致压板甩出,将定子绕组划伤、绝缘破坏,并在损坏最严重处造成定子击穿接地,定绕组多处烧毁;转子压铁在刮擦定子线圈的同时受到定子的反作用力,使转子线棒变形断裂,造成转子接地。
4 维修方案及效果
由于转子、定子线圈多处击穿、放炮,且自2003年以来电机长期高温运行造成的绕组多处绝缘老化、开裂,为了不给以后的生产运行留下安全隐患,分清甲乙双方责任,在调查论证的基础上,公司制定了整机大修方案:定子绕组、转子绕组全部更换,并尽可能地进行适当的扩容、增大负载能力,以降低定子温度;维修方(乙方)对设备的整体性能负全部责任,保证维修出厂电机的所有技术参数、性能指标都能达到行业或国家标准;维修方对维修周期作出承诺,确保按时完工并返厂;具体实施方案和技术保证措施,由维修方以合同附件的形式提出。
由于决策正确、组织有力、措施得当,维修方只用了15 d的时间,就完成了整机大修和测试。电机重新安装调试后,由于进行了适当的扩容(约10%),电机运行电流下降了15 A(约8%),定子温度下降了20 ℃,效果非常理想。
5 经验教训
通过这次事故,使我们深刻认识到:对于高压大型电机,应树立定期保养、定期大修、定期进行预防性测试的观念。预防性测试,包括线圈直流电阻值、绝缘材料交直流电压的耐压值,都非常重要。电动机在运行过程中,其绝缘材料会随着运行周期、工况变化而逐步老化,因此测量各相线圈的直流阻值是否平衡,以便发现线圈匝间、相间有无短路,焊接点、接头部位有无缺陷发热问题。通过这些预防性测试,结合运行状态检测,可以发现电动机本身存在的静态事故隐患,以便将这些易造成重大毁坏性事故的问题消灭在萌芽状态,避免造成更大的经济损失。这项工作非常重要,对于已经运转多年的或运行状况欠佳的设备,每年均应进行。对于技术力量、设备(工具)有限的企业,可与专业维修厂家建立长期合作关系,借助他们的力量搞好高压大型电机的定期保养、维护工作。
内容来源:王燕 赵子军 左绪
在塑料造粒机组中,导致塑料造粒机组在运行中出现摩擦离合器脱开,机组联锁停车的原因可分为四大类:
(1)主电机系统故障
1、主电机扭矩过高或过低;2、主电机转速过低;3、主电机轴承温度过高;4、主电机绕组温度过高;5、主电机水冷的冷却器出入口温度过高;6、主电机轴承润滑油泵出口流量过低;7、主电机轴承润滑油泵出口压力过低;8、主电机水冷的冷却器水泄漏量过高等。
(2)传动系统故障
1、齿轮箱变速杆位置偏离;2、摩擦离合器的仪表风压力过高;3、摩擦离合器速度差过大;4、齿轮箱润滑油泵出口压力过低;5、齿轮箱润滑油泵出口油温过高;6、摩擦离合器内部故障等。
(3)塑料造粒机螺杆工艺段故障
1、节流阀前后熔体压力过高;2、机头熔体压力过高;3、换网器前后熔体压差过大;4、开车阀转动故障等。
(4)水下切粒系统故障
1、切粒电机绕组温度过高;2、切粒机转速过低;3、切粒机扭矩过高;4、颗粒水旁通自动切换故障;5、颗粒水压力过高或过低;6、颗粒水流量过低;7、切粒机夹紧螺栓未把紧;8、切粒室旁路水阀未关;9、切粒机液压夹紧压力过低;10、切粒电机故障;11、液压切刀轴向进给压力过低等。
在上述故障原因中,出现频次较多的有:主电机系统的主电机扭矩过高或过低;传动系统的摩擦离合器故障;塑料造粒机螺杆工艺段系统的熔体压力高;水下切粒机系统故障等。
主电机扭矩过高
原因分析: 油润滑系统故障,主电机输出轴与齿轮箱出入轴对中不良,电机及离合器振动等原因都将损坏主电机轴承,导致扭矩过高。此外,喂料负荷过大或物料熔融不良也都会导致主电机扭矩过高。
解决措施: 定期对润滑油系统进行检查、清洗,用振动测量仪和红外测温仪对主电机轴承进行测量并形成趋势图。如果超趋势值,则测定主电机空转电流值或功率值是否超规定值,判断是否应更换轴承。定期检查主电机输出轴与齿轮箱输入轴之间的对中状况,首次开车或更换轴承运行三个月后必须检查对中情况。进行电气测试检查,确定转子不平衡的原因;对离合器进行振动速度测试,如果超出规定值则应重新调整动平衡。定期对筒体加热、冷却系统进行检查,保证物料受热均匀熔融充分。如果挤压机开车瞬间,主电机功率曲线和熔体压力曲线瞬间增大,则表明喂料系统的喂料量瞬间过大,应减小喂料量。
主电机扭矩过低
原因分析: 喂料系统故障使双螺杆空转将导致主电机扭矩过低。
解决措施: 检查判断添加剂系统或主物料下料系统是否有故障,清理堵塞点。
摩擦离合器故障
原因分析: 主电机瞬间启动电压过低,摩擦盘、摩擦片过热,摩擦盘与摩擦片老化,摩擦盘的空气压力过低等原因都能导致离合器脱开。
解决措施: 主电机启动时,应避开用电高峰,降低喂料负荷量,重新启动的间隔时间最短为30分钟;在夏季时,反覆两次以上启动主电机时,更应延长间隔时间或用风扇强制降温。用仪表风吹扫并用抹布擦净摩擦片和摩擦盘表面灰迹,如果磨损较重或表面出现"玻璃化"现象时,应更换摩擦盘、摩擦片。确认空气压力值是否能使摩擦盘与摩擦片相贴合。
熔体压力高
原因分析: 过滤网目数高,聚丙烯粉熔融指数低且喂料量大,各段筒体温度低使物料熔融不彻底,模板开孔率低使机头物料挤出受阻等原因都能导致熔体压力过高。
解决措施: 生产低熔融指数产品时,应使用低目数的过滤网,增加节流阀开度以减少背压;及时更换过滤网,监控各种添加剂的质量及聚丙烯粉料中灰份含量。降低喂料负荷量。在不影响挤压产品质量的条件下,提高各段筒体温度,使聚丙烯熔体温度提高,加大物料流动性。挤压机停车之后,提高机头温度并恒温一段时间后,彻底冲洗清理模板。
水下切粒系统故障
原因分析: 切刀磨损过量或切刀刃口损伤,颗粒水流量过低,切粒机振动过大,切刀与模板贴合不紧,物料熔融指数波动较大使出料流速不一致,颗粒水温度过高等原因都能导致水下切粒系统停车从而造成整个机组联锁停车。
解决措施: 停车后,目视检查切刀刃口是否磨损过量或有损伤,如果有则应全部更换切刀。检查并确认颗粒水是否内漏,颗粒水罐过滤器及冷却器是否堵塞,如果堵塞应人工清理;检查颗粒水泵的出入口压力是否正常,如果不正常则应检修颗粒水泵及泵管线上的阀门。检查刀轴与切粒电机之间的对中是否超差,刀轴的轴承组件是否有损坏,切刀转子动平衡是否失衡。在运行中检查切粒小车四个移动轮与导轨之间的接触是否有间隙。控制聚丙烯粉中的挥发份,消除流经模板孔时对切刀及切刀轴产生的振动。降低模板处的热油温度,检查筒体及模板温度分布,筒体冷却水的流量、压力及温度是否正常;确认"水、刀、料"到达模板处的时间设定,防止颗粒水过早到达模板使模板孔冻堵。切粒机合上机头后,应快速把喂料量提升到挤压机的设定负荷。
1、主电机和油泵电机有电气连锁,即油泵电机不启动,主电机不能启动;主电机不停车,油泵电机不能停车。
2、主电机和喂料电机有电气连锁,即主电机不启动,喂料电机不能启动;喂料电机主电机不停车,主电机不能停车。
3、主电机控制柜具有过电流保护,此外,还具有机械保护装置,一般为尼龙剪切销式安全联轴器。当超过设计扭矩时,剪切销被切断,传动箱停止工作。
4、当机头压力超过设定报警值时,料压报警信号灯亮并自动停机。
5、用户生产的原料,严禁带入任何金属杂物。
6、机器运转时,严禁用金属物件在筒体的开口处清理物料。
7、压力传感器和料温热电偶的装拆。当在机头内有物料时,必须加温,待物料软化后才能进行安装拆卸。
8、筒体冷却系统的循环水,请使用软化水或蒸馏水。
9、螺杆只允许低速下(≤20r/min)启动,空转时间不超过2分钟,喂料后待机头模孔出料,才能逐渐提高转速。