新兴钢铁改造轧钢冷剪西侧制动器
2015/01/271029
作者:佚名
导读:style="line-height:23px;padding:5px 10px 6px 10px;">[轧钢]近日,新兴钢铁新一钢在轧钢冷剪西侧制动器加装了一套风机降温系统。此举不仅确保了设备的正常运转,而且还降低了公司的机物料消耗
近日,新兴钢铁新一钢在轧钢冷剪西侧制动器加装了一套风机降温系统。此举不仅确保了设备的正常运转,而且还降低了公司的机物料消耗。
受工作时间长、周边环境温度高等因素影响,轧钢冷剪西侧制动器内部温度过高,最高达到168℃,严重影响制动器内部气囊、离合片、胶木板等备件的使用寿命。制动器温度过高还会导致高速轴温度升高,油温随之升高,导致骨架油封和密封件受高温影响老化漏油,每次更换油封影响时间至少3个小时,严重影响轧钢生产顺行。同时,受高温影响,各个备件寿命缩短,更换频繁,增加了工段的物料消耗。为彻底解决这些问题,新兴钢铁轧钢部及时组织人员,利用废旧钢板制作与制动器外径相同的风机喇叭口,并安装离心风机,将风机固定在冷剪制动器上方,从而达到降低设备运转温度的目的。
经实践运行检测,改造后冷剪制动器工作温度明显降低,由原来的最高168℃降至51℃。此举有效防止了各密封件和其他备件因高温老化的现象,避免了设备出现漏油、漏气等能源浪费现象,同时备件使用周期也明显延长,降低了公司机物料消耗,保证了生产的顺利进行。
文章来源:造价通
*文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
关注微信公众号造价通(zjtcn_Largedata),获取建设行业第一手资讯