长度较小的非圆柱面,可以采用数控铣床加工,也可以采用线切割加工(单件生产)。但当非圆柱面达到一定长度后,用上面的两种方法就无能为力或加工成本太高了。如系列罗茨真空泵和罗茨鼓风机的转子(图1所示,其截面轮廓线由多段渐开线、外摆线和圆弧组成,长度在300mm以上)、大型水环泵叶轮模型的叶片(截面轮廓线由多段直线和圆弧组成,长度在500mm以上)。为了适应截面轮廓线是复杂曲线的柱面工件的加工,笔者自行研制出了基于IPC的刨床CNC系统,并对某真空泵生产厂家的小型龙门刨床进行了数控改造。
1 小型龙门刨床的机械改造
图2所示是用小型龙门刨床改造而成的数控刨床的示意图。
小型龙门刨床数控改造的方法是将手动调节刀架变成由步进电动机驱动的数控刀架,Z步进电动机控制刀架在垂直方向的移动,X步进电动机控制刀架在水平方 向的移动。在滑台底座靠近滑块的部位安装三个接近开关,在滑块上固定一个与三个接近开关平行又在运动过程中与三个开关都能接近的滑块位置标志块(铁块), 两者共同用于滑块运动方向和位置的检测。另外,在滑台上安装一个简易的对刀装置。经过负载(摩擦力、转动惯量等)计算,驱动刀架上下移动(Z坐标轴)和左 右移动(X坐标轴)的步进电动机分别选用 110BF003型和 130BF003型。这两个坐标移动的脉冲当量均为0.01mm。
该数控系统采用PC总线、主频为100MHZ的486CPU工业控制机作主机,具有标准16位数据总线和扩展功能灵活的插板式结构,可根据系统要求, 进行结构最优化配置(图3)。 图 3刨床CNC系统硬件结构 该数控系统利用IO/TIMER(并行输入输出/定时器)接口板上的8255A来控制两个步进电动机的运动,接收滑台回程和位置传感器信号、刀架限位开关 信号、功能选择开关信号,接口板上的8253定时器用于步进电动机中断运行服务程序,时钟频率为2MHz。
笔者用自行研制的刨床CNC系统为某企业的小型龙门刨床进行了数控化改造,成功地实现了系列水环泵叶轮叶片模型的加工和系列罗茨真空泵转子大批量生 产,不仅加工效率高,而且加工质量稳定可靠。经过的不断改进和完善,该CNC系统已具有实时加工控制、图形自动编程、复杂曲线和列表曲线拟合、编 程、刀具磨损补偿、自动对刀、模拟仿真和加工轨迹跟踪显示等功能。该刨床CNC系统,不仅适用于小型龙门刨床的数控化改造,也适用于其它形式的刨床的数控 化改造。