某干线输气管道因收发球筒球阀存在内漏问题,严重影响了周期性清管作业。为消除隐患,决定更换球阀。球阀更换完成后,利用另一条输气干线对站场及进出站管道进行了置换空气、试压等作业。作业后发现,两条管存在大约0.5MPa的压差。将球阀阀腔关闭后,开启进出站阀门恢复正常流程,出站球阀开启顺利,但进站球阀无法开启。
分析结果表明,虽然球阀前后约有0.5MPa的压差,但并非是球阀不能开启的主要原因。现场观察发现,在最初放空球阀阀腔时,出站阀的阀腔放空管一直漏气,表明该阀的密封性能有所降低,但进站阀阀腔放空之后无泄漏现象,说明进站阀的密封性能很好。在关闭阀腔控制阀之后,出站阀上下游的天然气因内漏而进入阀腔,直至阀腔的压力和阀门下游的压力相平衡,整个阀门前后的压差就只有0.5MPa,因此出站阀能顺利开启。但进站阀密封性好,又无内漏现象,因而当关闭阀腔控制阀之后,阀腔内没有天然气进入,使阀腔和阀体形成了真空,由此导致球阀阀芯与阀体形成了"抱死"而不能开启。为解决这个问题,现场采取了以下措施(见图2)。 (1)关闭气源管控制阀,放空气液联动球阀执行机构及罐内的天然气。
(2)制备一根长约1m的钢管,管径与气源管一致,准备针形阀一支。
(3)在上下有任一根气源管及埋地中腔放空管之间焊接一根导压管,利用针形阀来控制开关。
(4)打开导压管开关,向球阀执行机构充气,完毕后再打开新焊接导压管上的针形阀。
(5)待球阀中腔气体压力平衡后关闭针形阀。
(6)待压力平稳后执行开启阀门操作。
在采取了这些措施后,进站球阀被顺利打开。而进站球阀不能顺利开启,实际上反映了其设计上的缺陷。