近日,轧钢厂加强技术攻关,通过对Ф12mm五切轧制进行孔型优化,实现合理的压下量分配,不断提高轧制稳定性,效果立竿见影。
前期Ф12mm五切分轧制过程中,由于K4孔型优化不够,过钢过程中K4电机处于临近满负荷状态,对轧制稳定性及产量提升均有制约。针对此问题,该单位通过对标河北敬业及内部技术攻关,对Ф12mm五切分孔型进行优化,通过采用双预切工艺轧制技术,在13架次增加双预切孔型,对K3、K4、K5料型宽度进行优化,调整后不但增加K3料型尺寸圆度,同时K4电机负荷率由原来95%降低至80%左右,降低了设备隐患,为实现稳产高产提供了保障。
采用新孔型系统后,Ф12mm五切分产量指标实现进一步提升,据统计,本轮次轧制最高日产达4018吨,刷新规格日产纪录,同时平均日产、成材率、作业率分别达到3686吨、103.55%、84.79%,分别较上轮次提升18%、0.54%、4.59%,比肩国内先进水平。(轧钢厂田辉)