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【技术文献】高压水除鳞泵应用故障诊断技术实现节能降耗

2018/09/0687 作者:佚名
导读:高压水除鳞泵应用故障诊断技术实现节能降耗 卢天燚1 李朝全2 ( 1. 鞍钢教育培训中心,2. 鞍钢股份鲅鱼圈钢铁分公司设备保障部) 摘要为确保高压水泵稳定运行,采用ET - VI1 振动状态监测和excel 统计图分析的方法预测水泵

高压水除鳞泵应用故障诊断技术实现节能降耗

卢天燚1 李朝全2

( 1. 鞍钢教育培训中心,2. 鞍钢股份鲅鱼圈钢铁分公司设备保障部)

摘要为确保高压水泵稳定运行,采用ET - VI1 振动状态监测和excel 统计图分析的方法预测水泵劣化趋势,以便及时发现故障隐患并处理,减少了因设备故障造成的能源消耗。

关键词高压水除鳞泵 振动监测 故障诊断 节能降耗

鲅鱼圈1580 线高压水除鳞系统由粗轧除鳞系统和精轧除鳞系统两部分组成,共4 台SDZ高压离心泵,采用一工一备工作制。该系统自2008 年投入运行以来事故繁发,故障主要可分为阀类故障、泵故障和管路故障。阀类故障和管路故障只需几十分钟便能处理完毕,但是泵叶轮碎裂故障曾经导致21 小时的事故维修,严重影响生产节奏,故对高压水除鳞泵进行振动状态监测和故障诊断,确保其稳定运行,减少整条生产线设备空转或启动、停机造成的能源消耗,提高设备作业率十分必要。

1 高压水除鳞泵故障诊断

1. 1 振动监测概述

高压水除鳞泵设备简图见图1。选择其两端轴承作为振动监测的测点,并对每个测点的V( 垂直方向) 、H ( 水平方向) 、A ( 轴向) 三个方向进行振动测量。测量仪器选用上海容知生产的ET - VI1 振动分析仪,其基本参数为: 灵敏度10. 33mV/g、频响范围2Hz ~ 10kHz、位移测量范围0 ~ 2mm、速度测量范围0 ~ 200mm/s,加速度测量范围0 ~ 50g。

1. 2 振动初步分析

根据监测结果,首先分析测点②垂直方向振动值,其频谱如图2 所示。由图可见振动能量主要集中在频率为40Hz 的高压水泵基频上,而其它倍频的幅值较小,符合转子不平衡故障的特征,由此可以初步判断水泵存在轻微的不平衡现象。

其次分析测点①垂直方向振动值,频谱如图3 所示。图中水泵的基频( 40Hz) 幅值最大,并且基频的2 ~ 10 倍频率对应的振动值较强,符合松动故障的典型频谱特征。经检查发现高压水泵与液力耦合器连接的联轴器、水泵地脚螺栓存在轻微的松动现象。

1. 3 轴承故障分析

由图4 可知,在50 ~ 400Hz 的低频段,高压水泵测点①水平方向频谱图中基频的非同步频率较多、振动值较大, 例如50Hz、113. 125Hz、201. 250Hz,怀疑高压水泵滚动轴承存在故障。根据鞍钢《滚动轴承三八故障诊断法》,首先观察测点①水平方向振动的加速度时域波形图,如图5 所示,没有发现明显冲击,初步判断轴承正常。

其次,按照经验公式验算图4 中的非同步频率是否由轴承故障引起。高压水泵轴承的型号未知,所以先按照《滚动轴承三八故障诊断法》中的经验公式进行大致推算:

保持架频率: Fc≈0. 4Fr≈0. 4 × 40≈16Hz(1)

轴承外圈、内圈、保持架故障频率的关系:

因为Fi + Fo = N × Fr; Fo = N × Fc

所以N = ( Fi + Fo) /Fr(2)

N = Fo /Fc(3)

轴承滚动体频率:

Fb≈0. 18NFr(4)

将公式(1) 带入公式(2) 得1. 5Fo = Fi(5)

式中: Fi为内圈故障频率,Fo为外圈故障频率,Fr为转频( 基频) ,Fc为保持架故障频率,Fb为滚动体故障频率,N 为滚动体个数。

假设图4 出现的非同步频率50Hz 为轴承外圈故障频率,将其带入公式( 3) ,则N = Fo /Fc= 50 /16 = 3. 125; 假设50Hz 为轴承滚动体故障频率,将其带入(4) ,则N = Fb /0. 18Fr = 50 /( 0. 18 × 40) = 6. 94。因为N 为滚动体个数不可能为小数,所以可知50Hz 既不是轴承外圈故障频率也不是轴承滚动体故障频率,再由公式(2) 、公式(5) 可知50Hz 也不是轴承内圈故障频率。以此类推, 图4 中的113. 123Hz、201. 250Hz、401. 875Hz 非同步频率均不是轴承的故障频率,所以不能通过图4 中出现振幅较大的非同步频率判断该轴承存在故障,再次验证轴承正常。

观察测点②水平方向的频谱图发现,在幅值较高的606Hz 处带有高压水泵的基频边带( Δf= 40. 625Hz) ,如图6 所示。加上测点②轴承处有不平衡振动成分,再次验证了高压水泵的主轴存在不平衡的故障。

2诊断结论与验证

通过分析以上振动频谱,确认高压水泵的主轴存在不平衡故障隐患,高压水泵与液力偶合器连接的联轴器、水泵地脚螺栓存在松动现象。鉴于此,利用检修时间对联轴器、地脚螺栓进行了紧固,且修复时更换了主轴和部分叶片。

鞍钢当前的主要点检方式是利用人的五感点检,由于人的感知能力局限,只有在水泵故障的晚期才能感知出来。虽然设备处于前期故障时不能造成停机事故,但是将造成严重的能源损失。例如高压水泵存在不平衡、螺栓松动等故障时,其耗电量比无故障时耗电量高20% ~ 50%。而利用ET - VI1 振动分析仪能在高压水泵故障早期及时发现,对于松动、联轴器不对中的小故障可以及时排除,对于泵内部不能及时排除的故障可以提前预测高压水泵在机寿命,以便备件充足或者有检修时间时更换。为了预测寿命更加准确,点检员还每天手动测量泵的振动值,并利用振动值绘制成excel 月统计图,通过图表变化趋势辅助判断高压水泵寿命,由此大大降低了水泵事故率。

3 结语

高压水系统设备是热轧生产线的关键设备之一,其性能优劣直接关系到轧制产品的表面质量和生产顺利进行。为确保高压水泵高效、稳定运行,应提前发现泵的故障进一步减少能源消耗。具体点检方法如下:

(1) 使用ET - VI1 振动仪进行振动频谱分析,通过时域波形和频谱图分析泵劣化趋势。

(2) 点检员每天手动测量水泵检测点的振动值,并在excel 表格中绘制月统计图,观察泵振动值变化趋势,预计高压水泵寿命。

几年的实践证明该方法是行之有效的。利用振动分析技术能及时准确地发现设备故障及隐患,给设备维修提供了可靠依据,是预防事故发生的有效措施。该方法降低了水泵事故率,减少了设备维修费用和能源消耗。

*文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
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