注:以下信息均来自中铸大学,如有疑问可前往中铸大学讨论
产品问题
产品经13公斤(1.3MPa)氮气测试漏气,已经经过浸渗处理,但还有15%不良。
缺陷位置如下:
图1 缺陷位置示意
产品图片
图2 正面俯视图
图3 反面俯视图
产品分析
产品需要车槽,加工余量可能过大,导致气孔、缩孔暴露。
改进措施
以下几点供参考:
1、建议槽直接滑块成型,减少对工艺的要求
2、中间型芯孔增加顶杆排气
图4 顶杆排气示意
3、定模芯子做成浮动型芯
4、增加料饼厚度,观察缺陷是否有改善
5、缺陷部位考虑局部挤压
小贴士
关于补缩通道:
在压铸当中缩孔的产生,从补缩通道来讲有两种情况:
1、补缩通道畅通,但压力消失(如热室机回锤过早,冷室机开模过早)
2、补缩通道被隔断,隔断主要有两方面因素:
铸件壁厚差别较大,壁厚薄位置先冷却。这里的铸件包含流道、料饼、浇口,通道厚度过小,同样会导致补缩通道隔断(这点容易忽视)
模具局部温度过低,导致通道隔断。这里的模具包含料饼位置,比如冲头冷却过大,同样可能导致增压效果降低。