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【铸件案例】铝铸件之前盖有漏气

2018/09/0693 作者:佚名
导读:注:以下信息均来自中铸大学,如有疑问可前往中铸大学讨论 产品问题 产品经13公斤(1.3MPa)氮气测试漏气,已经经过浸渗处理,但还有15%不良。 缺陷位置如下: 图1 缺陷位置示意 产品图片 图2 正面俯视图 图3 反面俯视

注:以下信息均来自中铸大学,如有疑问可前往中铸大学讨论

产品问题

产品经13公斤(1.3MPa)氮气测试漏气,已经经过浸渗处理,但还有15%不良。

缺陷位置如下:

图1 缺陷位置示意

产品图片

图2 正面俯视图

图3 反面俯视图

产品分析

产品需要车槽,加工余量可能过大,导致气孔、缩孔暴露。

改进措施

以下几点供参考:

1、建议槽直接滑块成型,减少对工艺的要求

2、中间型芯孔增加顶杆排气

图4 顶杆排气示意

3、定模芯子做成浮动型芯

4、增加料饼厚度,观察缺陷是否有改善

5、缺陷部位考虑局部挤压

小贴士

关于补缩通道:

在压铸当中缩孔的产生,从补缩通道来讲有两种情况:

1、补缩通道畅通,但压力消失(如热室机回锤过早,冷室机开模过早)

2、补缩通道被隔断,隔断主要有两方面因素:

铸件壁厚差别较大,壁厚薄位置先冷却。这里的铸件包含流道、料饼、浇口,通道厚度过小,同样会导致补缩通道隔断(这点容易忽视)

模具局部温度过低,导致通道隔断。这里的模具包含料饼位置,比如冲头冷却过大,同样可能导致增压效果降低。

*文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
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