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高压氨水用于捣固焦炉装煤消烟技术

2018/09/06110 作者:佚名
导读:一、高压氨水消烟装煤原理工艺简介 炭化室加煤时集气管压力达到300~400Pa,使大量荒煤气外逸。利用高压氨水在桥管氨水喷头的喷洒,在桥管内喷洒区域的后方及上升管内产生较大的负压,并在炭化室内靠近上升管底部区域形成负压,使荒煤气及烟尘由炭化

一、高压氨水消烟装煤原理工艺简介

炭化室加煤时集气管压力达到300~400Pa,使大量荒煤气外逸。利用高压氨水在桥管氨水喷头的喷洒,在桥管内喷洒区域的后方及上升管内产生较大的负压,并在炭化室内靠近上升管底部区域形成负压,使荒煤气及烟尘由炭化室经上 升管、桥管、吸入集气管内,以避免荒煤气从机侧装煤口处溢出。

二、改造方法

利用集气管上原有的低压氨水喷嘴,在增加两台高压氨水泵的基础上,从循环氨水槽布置到集气管一趟管道,构成高压氨水喷洒系统。该流程为高低压合一喷嘴流程,采用三通球阀进行操作和采用导流式喷嘴进行高、低压氨水喷洒。该改造中在循环氨水槽人孔处引 DN100管道,在剩余氨水槽后面重新做两台泵础安装高压氨水泵,氨水泵采用的是功率90KW,电压380V,流量43m3/h,转速为 2950r/min 的多级泵,设置为开一备一,焦炉高压氨水设计压力控制在1.8~ 3.0MPa,氨水管道上设置了2.5MPa 泄压安全阀,系统高压氨水压力超过2.5 MPa 时氨水通过,桥管下方设有三通阀,便于实现低压氨水和高压氨水之间的切换。由于集气管和吸气管上安装煤气自动调节阀,有效的平衡了两侧焦炉的集气管压力,缓冲了装煤时开启高压氨水后带来的集气管压力波动。配合原有的导烟除尘车+地面除尘站在捣鼓焦炉装煤消烟除尘过程中达到了良好的除尘效果。

三、高压氨水压力的确定氨水压力的大小将直接关系到上升管根部吸力的大小和消烟的效果。因此,合理确定炉顶氨水压力是消烟装煤的关键。高压氨水工作压力选择的原则,上升管根部吸力是消烟的保障,吸力太小,消烟的动力则不足,消烟效果差。吸力太大,则吸入的空气量和煤粉尘太多,造成荒煤气中氧含量增高和炭化室内放炮,甚至危及鼓风机和电捕焦油器的安全,同时煤粉尘太多会造成管道堵塞。经反复试验,确定高压氨水的工作压力为2.2MPa,维持炭化室压力为零或稍微负压;使装煤时集气管的吸气量控制在大体与煤气发生量和由装煤孔漏入的空气量一致,使加煤口略有少许荒煤气外逸。这样既大大减轻了装煤烟尘对生产工人的危害,又保证了集气管的畅通。

四、使用效果

高压氨水喷洒系统投入后,按每天100炉计算,每天节约消烟车喷淋用水约 40吨,多回收煤气约12万立方,溢散煤气重新返回集气管后,焦油、粗苯等的回收率明显提高,综合经济效益可提高9~10元/吨焦。在停炉检修时间,利用高压氨水清扫集气管,可防止集气管中焦油渣沉积,代替了人工清扫,减轻工人劳动强度,减少了上升管和消烟除尘设备的维修维护工作,大大节省人力和维修成本 2 3 消耗,装煤时炉顶基本无冒烟、跑火现象,除尘效果明显增强。

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