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用PLC改造Z3040摇臂钻床

2018/09/06144 作者:佚名
导读:本文介绍了用PLC改造Z3040摇臂钻床电器控制电路,详细阐述了改造设计过程,包括继电器控制电路基本分析、PLC机型选择、I/O地址分配及接线、PLC程序设计,以及改造中应注意的问题。 摇臂钻床适用于单件或批量生产带有多孔的大型零件的孔加

本文介绍了用PLC改造Z3040摇臂钻床电器控制电路,详细阐述了改造设计过程,包括继电器控制电路基本分析、PLC机型选择、I/O地址分配及接线、PLC程序设计,以及改造中应注意的问题。

摇臂钻床适用于单件或批量生产带有多孔的大型零件的孔加工,是一般机械加工车间常用的机床。由于其控制系统采用继电器控制方式,电路接线复杂,触点多。长期使用后,故障率高,故障排除困难,常常影响企业正常生产。PLC具有可靠性高,环境适应性强,使用方便,维护简单等优点。因此,利用PLC对摇臂钻床继电器控制电路进行改造,有助于提高设备可靠性、使用率。

一、Z3040型摇臂钻床的电气控制(附图1)

1. 采用4台电机拖动,主轴电动机M1、摇臂升降电动机M2、液压泵电动机M3及冷却泵电动机M4。4台电动机均采用直接启动控制。

2. 控制电路设有总启动按钮SB1和总停止按钮SB7。

3. 摇臂钻床的工作过程是由电气—机械—液压系统紧密结合实现的。摇臂升/降动作按照“摇臂松开-升降-摇臂夹紧”顺序进行。由摇臂松开行程开关SQ2与夹紧行程开关SQ3来控制。在摇臂夹紧前,由时间继电器KT1延时1~3S后再夹紧。

4. 立柱与主轴箱均采用液压夹紧与松开,二者可以单独操作,也可以同时进行,由转换开关SA,松开按钮SB5和夹紧按钮SB6来控制。利用时间继电器KT2的断电延时断开触头,KT3的通电延时闭合触头,实现电磁铁YA1、YA2相对于液压泵电机接触器提前吸合、延时断开的控制。

5. 主轴电动机M1和液压泵电动机M3分别设有热继电器FR1、FR2作长期过载保护。

6. 机床设有4个信号灯:电源指示灯HL1、立柱和主轴箱松开指示灯HL2、立柱和主轴箱夹紧指示灯HL3、主轴电动机旋转指示灯HL4。

图1 Z3040摇臂钻床电气控制线路图

二、PLC选择

1. 确定I/O点数

在改造中尽可能使用原有电器,根据原有控制电路来计算I/O点数。其中:按钮8个、行程开关5个、转换开关1个(3个位置),共计输入点数16个;接触器5个、电磁铁2个、指示灯3个(电源指示灯HL1接线保持不变)。共计输出点数10个。

2. 选择PLC机型

根据确定的I/O点数,考虑留有一定的裕量,选择三菱公司的FX1N-40MR型PLC,此型号PLC输入点数为24个,输出点数为16个,继电器输出使用电源为AC100-240V。

三、I/O地址分配及接线图

I/O分配表见表1

表1 I/O分配表

根据表1设计I/O接线图,如图2。其中接触器、电磁铁及指示灯电源仍采用原有的110V及6.3V电源供电,不改动。

图2 I/O接线图

四、PLC程序设计

根据原有继电器控制电路,加以分析改进,编制梯形图,如图3。

图3 梯形图

五、改进中必须要注意几个问题

1. 选择PLC机型时,要留有一定的裕量,为日后系统的修改及工艺的变更提供方便。

2. 原有继电器控制电路较复杂,利用继电器控制电路画PLC的梯形图时要特别注意3个时间继电器。电路中3个时间继电器的延时时机各不相同,分别为断电延时闭合型、断电延时断开型、通电延时闭合型。在梯形图中,需设计不同的指令结构,以实现3种不同的延时控制。

3. 在梯形图中,对液压泵电动机正反转控制进行了互锁保护,实现双重保护,避免电源短路,有效保证安全。

4. 为保证安全,各热继电器常闭触头不作为PLC输入端,直接接在输出端,对负载电路进行保护控制。

六、结束语

利用PLC对机床控制系统进行改造后,简化了控制线路,维护方便,降低了设备运行故障率,提高了设备运行的稳定性及使用率。

(摘编自《电气技术》,原文标题为“用PLC改造Z3040摇臂钻床”,作者为王晓艳。)

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