新疆油田准东采油厂吉7井区3号平台的14口定向井,运用“电潜柱塞泵+玻璃钢敷缆复合连续油管”工艺进行转抽后,平均单井能耗降低了35%,节约测试费用约9000元。
吉7井区是新疆油田建立的第一个稠油有杆式螺杆泵生产区。为节约土地,吉7井区部署的172口油水井全部采用平台井的布井模式。但是,有杆式螺杆泵在斜角较大的井上存在偏磨严重、检泵周期短的问题,并不能适应大平台、大斜度井的开采需求。
准东采油厂未雨绸缪,早在大平台井投产前已经开展相关的各类新工艺试验。吉祥作业区按照“立足应用、推进共享、注重创新”原则,与科研部门开展了稠化水、井筒降黏、大斜度螺杆泵、连续抽杆等新工艺试验,并加以推广应用,在中国石油范围内首次试验螺杆泵泵下射孔、转抽一体化作业工艺喜获成功。2015年年底,准东采油厂在吉7井区现场成功试验了“电潜柱塞泵+玻璃钢敷缆复合连续油管”工艺。
今年下半年,吉7井区的5个大平台井将实施跨年投产。其中,3号平台的14口定向井均采用“电潜柱塞泵+玻璃钢敷缆复合连续油管”工艺进行转抽。6月初,这些井开始逐步转抽,7月中旬全部完成转抽。目前,该工艺已经试运行一个多月,油井生产正常。
截至目前,吉7井区的3号平台日均产液64.5吨,日均产油53.7吨,综合含水率16.7%,效果良好。 下一步,准东采油厂将继续做好现场管理,及时发现、解决现场生产中出现的各类问题,加快无杆泵采油示范区的建设进程。
本文由牡丹江网库提供,转载请注明出处。