某热电公司新增热用户要求用汽参数为1.0MPa、300℃、25t/h,原供汽参数为0.55MPa、250℃,不能满足要求。有两种供汽方案可供选择,第一方案是利用锅炉新汽经减温减压器供热方案;第二方案用蒸汽喷射热泵(压力匹配器),将0.55MPa的蒸汽用部分新蒸汽喷射升压至1.0MPa、300℃方案。第" />
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某热电公司新增热用户要求用汽参数为1.0MPa、300℃、25t/h,原供汽参数为0.55MPa、250℃,不能满足要求。有两种供汽方案可供选择,第一方案是利用锅炉新汽经减温减压器供热方案;第二方案用蒸汽喷射热泵(压力匹配器),将0.55MPa的蒸汽用部分新蒸汽喷射升压至1.0MPa、300℃方案。第二方案有明显的优点,减少了节流不可逆损失,节约了锅炉新汽量,增加了0.55MPa供热抽汽,增加了热化发电量,提高了热能利用率。"para" label-module="para">
经设计计算可减少锅炉3.5MPa、435℃新汽量8.3t/h,同时增加0.55MPa抽汽量8.3t/h,减温水1.2t/h,工质合计为25t/h。因而减少燃煤量1018.96kg,年节标煤:7126.7t。"para" label-module="para">
增加了热化发电量:524.35×10"para" label-module="para">
耗电按200g/kW"para" label-module="para">
2000年我国平均供电煤耗为 400g/kW"para" label-module="para">
则每度电节煤0.2kg,
则年节标煤为:"para" label-module="para">
总节标煤量:7126.7 1038.7=8175.4t"para" label-module="para">
如标煤价400元/吨,则年节人民币:"para" label-module="para">
400×8175.4≈327万元/年,投资不到二个月就可回收,经济效益十分显著。
化公司生产用蒸汽有3.5Pa、1.6 MPa、1.0MPa、0.5MPa等多个等级,其中1.6 MPa蒸汽原来是利用3.5MPa新蒸汽减温减压后获得的。为了节约能源,提高热能利用率,1998年该厂对供热系统进行了改造,用热泵式蒸汽压力匹配器取代传统的减温减压器,以3.5MPa新蒸汽为驱动蒸汽,引射0.9 MPa的汽轮机排汽,两种蒸汽混合后达到1.6 MPa。工艺要求提供的蒸汽温度为220℃,蒸汽压力匹配器输出的蒸汽温度为380℃,后接喷水减温器进行温度调节。为了实现自动调节和保证蒸汽参数稳定,该系统还安装了自动控制系统。投入运行后,工作可靠,经济效益明显。
在设计工况下,引射系数可以达到0.3,在输出汽量为18t/h时,可以引射0.9 MPa蒸汽4.15t/h。在正常生产情况下,蒸汽用量为8t/h,按引射比1∶0.3计算,每年可利用排汽总量为1.71万吨。按发电汽耗14.83kg/kwh计算,每年可多发电115万度,增加效益37.72万元。设备总投资为14万元,投资回收期为4个月。
在生产方便面过程中,,需用0.2 MPa蒸汽蒸煮面丝,0.2 MPa蒸汽利用0.9 MPa新蒸汽减压减温后制得。蒸煮后的面丝再用油炸,油需要加热到165℃。原工艺过程是用0.9 MPa蒸汽加热油,蒸汽用后产生的高温凝结水和闪蒸汽直接排入地沟,估计热能总损耗在30%以上。该厂于1997年对供热系统进行了改造,采用蒸汽喷射式热泵式凝结水回收装置回收凝结水和闪蒸汽,通过蒸汽喷射式热泵用0.9 MPa新蒸汽引射凝结水闪蒸汽,使之提高到0.2 MPa,供蒸煮面丝用汽。降压后的凝结水供给浴室使用。
该系统投入运行后,回收凝结水量为2t/h,回收闪蒸汽量为1.23t/h。以年运行7000小时计算,年节约价值为:
(1)回收闪蒸汽价值
1.23×7000×87=74.91万元 (当地蒸汽价格为87元/吨)
(2)回收凝结水的热价值
年回收凝结水热量约折合2000吨蒸汽,其价值为:
2000×87=17.4万元
(3)回收凝结水的水价值
2×7000×1=1.4万元 (水价按1元/吨计算)
(4)总回收价值
74.91 174 1.4=93.71万元
工程总投资为13万元,投资回收期约为2个月。