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钢锭缺陷原因分析

2022/07/15303 作者:佚名
导读:1 锭型分析 关于6 t 钢锭锭型参数的评价,可以发现除下模壁较厚之外,其他参数基本合理。下模壁较厚可能导致冷却速度加快, 形成细长液心,造成中心疏松及缩孔。这是影响冒口补缩效果的因素之一,通过调整锭模下部的厚度,可以控制冷却速度,调整液心的长度,缩短补缩距离。 冒口补缩的效果, 由冒口的补缩能力和补缩的客观条件决定。下锭模的厚度影响钢锭局部的冷却速度,属于后者;冒口的钢液状态、纯净度和冒容比可能

1 锭型分析

关于6 t 钢锭锭型参数的评价,可以发现除下模壁较厚之外,其他参数基本合理。下模壁较厚可能导致冷却速度加快, 形成细长液心,造成中心疏松及缩孔。这是影响冒口补缩效果的因素之一,通过调整锭模下部的厚度,可以控制冷却速度,调整液心的长度,缩短补缩距离。

冒口补缩的效果, 由冒口的补缩能力和补缩的客观条件决定。下锭模的厚度影响钢锭局部的冷却速度,属于后者;冒口的钢液状态、纯净度和冒容比可能会影响冒口的补缩能力,属于前者;因此,基于对缺陷类型和锭型的评价, 进一步对冒口的补缩能力进行分析。

2 冒口补缩的情况分析

(1)冒口质量检测

冒口处的表面品质极差,凹坑深度较大,可能存在内部质量问题。于是,在冒口位置取样分析,对样品进行金相分析,结合取样部位及剖面颜色分布,可认为V 型疏松区组织存在大量的空洞、夹杂及成分偏析。冒口处的V型缺陷说明锭身的也可能存在质量;同时,除去锭模厚度的问题,该类缺陷出现原因还存在其他可能,尤其是锭模冒口的设定。

(2)绝热板性能测试

从现场取得6 t 钢锭使用的绝热板,经检测该绝热板的主要成分是SiO₂,属于轻质耐火材料。取边长为30 mm 的六面体做密度和导热性的检测。密度检测时,将该样品于100 ℃干燥箱中干燥2 h 秤重,计算出密度。导热率检测采用PBD-12-4Y 平板导热率测量。测得的密度为1.3370 3×103 kg/m³,导热率为0.197 659 W/(m·℃)。在导热率测试过程中,该样品在1 000 ℃时发生严重粉化。

绝热板的物理性能要求体积密度≤0.95×103 kg/m³,1 000℃导热率≤0.23W/ (m·℃)。

该样品测得密度大于限定值, 导热率接近上限, 1 000 ℃时发生严重粉化,可见其保温效果和耐热性均比较差, 影响冒口补缩性能, 容易导致冒口内的疏松区域延伸到锭身, 从而增大冒口切除量, 减小钢锭利用率; 且对钢锭冒口表面质量不利。

(3)覆盖剂性能测试

从现场取得6 t 钢锭使用的保护渣, 经检测该保护渣的主要成分是SiO₂、CaO 和Al₂O₃。采用熔点熔速测定仪测试保护渣的熔点和熔速。对比发现,该渣样性能比较合理,保护渣对钢锭质量缺陷的影响较小。

覆盖剂质量应该合格; 绝热板质量差会导致冒口处的钢液温度下降过快, 并混入夹杂物, 影响补缩,是造成冒口缺陷的原因之一。

3 浇注和保温制度分析

锭身浇注4~7 min,浇注速度15~30 kg/s,浇到冒口绝热板下端进行细流填充。之后加入发热剂等待拔模。这种一段式的浇注方式有可能与该厂采取的较高过热度不匹配(液相线1 485 ℃,过热度50~55 ℃),产生裂纹的机率增加。

具体可以解释为:高浇速、高过热度,浇完锭身之后下部钢液仍未凝固, 随着冷却的进行形成较长的液心(补缩距离增加),在冒口补缩能力固定的情况下,容易在冒口与锭身结合处形成凝固搭桥效应,影响补缩的客观条件。而高浇速、过低的过热度仍然存在风险,控制较难。所以应选择合适的浇注制度与钢液过热度匹配。关于对浇注制度合理性的判断,可通过分析缺陷主要出现的部位来验证。

分析发现, 大部分裂纹缺陷在冒口与锭身结合处;主要撕裂状裂纹、横裂纹、纵裂纹,并伴随有疏松甚至密集性缺陷,这些缺陷一直延伸到锭身。

部分钢锭锻造后也发现了裂纹, 在距离端部700~800 mm 处,原本应为冒口和锭身结合部位(浇高240 mm,切去一定长度锻造)。但部分裂纹没有氧化脱碳现象,应是在锻造过程中产生;因为在锻造前的加热扩散过程中, 钢锭已产生了过热;锻造后冷却速度较快,没能及时回火,以致产生大量的粗大上贝氏体组织, 在切应力作用下在锻件上产生了长而深的纵向裂纹。

综合分析认为, 浇注制度不合理引起的凝固搭桥效应和绝热板下端引起的热效应, 是裂纹产生的主要原因,锻造后的热处理制度是次要原因 。

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