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截断塞门原因及理措施

2022/07/15294 作者:佚名
导读:由于列车运营已久相继进入大修维护期,随着维修程度的深入,在维修过程中,多次出现制动系统A11 截断塞门基板安装面漏气的故障。由于是进口元件,不仅采购周期长、单价高,还影响到生产计划的开展。为此通过分析 A11 截断塞门基板结构和安装状态,找到故障原因,实现了自主修复,试验结果表明,修复后的基板能够满足使用要求。 截断塞门原因分析 1 故障点排除: ( 1) 将塞门从基板上拆下,在制动综合试验台上进

由于列车运营已久相继进入大修维护期,随着维修程度的深入,在维修过程中,多次出现制动系统A11 截断塞门基板安装面漏气的故障。由于是进口元件,不仅采购周期长、单价高,还影响到生产计划的开展。为此通过分析 A11 截断塞门基板结构和安装状态,找到故障原因,实现了自主修复,试验结果表明,修复后的基板能够满足使用要求。

截断塞门原因分析

1 故障点排除:

( 1) 将塞门从基板上拆下,在制动综合试验台上进行试验,发现塞门本身没有泄漏,符合装车要求,因此排除塞门本身存在泄漏的原因。

( 2) 外观检查基板安装面没有异常磨损,在基板安装面涂上一层均匀且较薄的油脂,然后将塞门安装到基板上,拆下发现塞门四周及安装面油脂附着均匀,说明基板安装贴合面正常,排除了基板安装面不平整的因素。

2 故障点确认:

排除上述 2 种可能性后,初步判断漏气原因为塞门与安装基板之间的密封失效。为了进一步查明泄漏原因,在基板安装面均匀涂上较薄的一层油脂后,再贴上一张防水纸。

( 1) 将塞门紧固安装到基板后再拆下,发现塞门的 2 个气孔( A2、A3) 与基板的气孔中心线存在细微错位,表明两者之间的同心度有偏差,原因如下:①测量发现,塞门上的 2 个定位销直径与基板上安装的定位孔内径不是紧 密配合,定位销直径为4mm,而基板定位孔内径为5mm。因此,塞门安装到基板上后,由于定位销与基板定位孔孔径差1mm,换算后,发现塞门相对安装基板,存在大约 5°左右的摆动空间,这是导致塞门与基板气路 2 个通孔中心线存在细微错位的原因之一;②基板螺纹孔或者塞门气孔( A2、A3) 在定位加工上存在误差,也会导致孔与孔之间出现同心度错位。

( 2) 由于设计原因,塞门与基板之间的紧固安装位于左端 ,塞门安装在基板上后,由于两端紧固受力不等,自由端相对于有紧固螺栓的一端存在细微翘起,使得塞门与基板之间的 O 形圈压紧力不均匀,贴合不到位,导致气路密封不良而出现漏气现象。

截断塞门故障处理措施

1 方案的选取:

基于塞门的 A1 孔气路通过 O 形圈与基板安装面之间贴合实现密封,而 A2、A3 孔气路通过 O 形圈与基板螺纹孔圆弧倒角面贴合实现密封,因此只需将 A2、A3 孔的密封方式改变为 O 形圈与基板面贴合即可,方案有 2 种: 更换大的 O 形圈或者将基板螺纹孔的孔径缩小。

2 可行性分析:

( 1) 孔径的选取。首先考虑缩小基板螺纹孔孔径是否会改变塞门原有设计性能,由于基板螺纹孔孔径远大于基板内气路孔径( A2、A3 通路基板螺纹孔径为 12 mm,基板内气路孔径为 7 mm) ,只要缩小后的螺纹孔径不小于基板内部气路孔径,气流量就能得到保证。

2) 螺纹堵塞材料的选取。考虑到基板为铝质材料,如果用铁磁性材料,在螺纹配合上不是很理想,容易损伤基板孔螺纹,且压缩空气中存在少许水分,容易锈蚀,因而考虑用铜质螺堵,铜材质地相对较软,加工及配合上相对容易实现。

3 处理步骤:

首先找一个合适的铜质螺堵或铜棒按照方案尺寸进行机加工,将铜质螺堵端面的六角头部去除,再在端面开 1 个一字槽,方便铜质螺堵安装紧固。安装前,在铜质螺堵螺纹上均匀涂抹一定的乐泰紧固胶,起到紧固剂密封的作用。

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