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遥测计遥测计量技术

2022/07/15219 作者:佚名
导读:采油厂油气生产点多、面广、战线长,油井和供电线路遍布野外乡间地头,私接乱挂严重,由于多年来用电计量一直采用低压端计量方式,对高压线路用电计量监控手段落后,致使电量被盗流失严重,造成采油厂用电成本局高居不下,严重制约了企业经济效益的提高。如何降低用电成本,提高企业经济效益,早已成为采油厂急需解决的重要课题。 遥测计用电计量 1电力系统存在的主要问题在用电计量方面,采油厂与电力部门电量计量采用的是变电

采油厂油气生产点多、面广、战线长,油井和供电线路遍布野外乡间地头,私接乱挂严重,由于多年来用电计量一直采用低压端计量方式,对高压线路用电计量监控手段落后,致使电量被盗流失严重,造成采油厂用电成本局高居不下,严重制约了企业经济效益的提高。如何降低用电成本,提高企业经济效益,早已成为采油厂急需解决的重要课题。

遥测计用电计量

1电力系统存在的主要问题在用电计量方面,采油厂与电力部门电量计量采用的是变电所6kV出口高压计量方式,而采油厂及其转供用户仍采用的耗电设备人口低压计量方式。由于两种不同的计量方式,使采油厂电量计量结算与用电治理带来诸多不利因素,越来越成为制约采油厂经济效益的主要原因。

(l)电量计量结算缺乏监督比对措施由于油井野外生产的特殊性,采油厂与电力部门电量计量采用的是变电所内k6V出口高压计量方式,变电所6kV出口以后部位归采油厂管理,变量所结算计量电表由电力部门管理,采油厂无法监控,造成电量计量结算上的不平等。如2001年1一7月,从电力公司购进电量14129.906xor4kw·h,扣除电力公司所属线路电量252.876xlo礴kw·h,按网损5%计算,纯梁电网6kV电量应为:W=W一x95%一WZ二14129.906xl04kw·hx95一252.876x104kw·h=13170.5381xl护kw·h而变电所实际抄表电量为1363.524x104kw·h,经采油厂与电力公司共同抄表后计算得知,购进电量与6kV出口电量之间(即供电公司35kV供电线路)网损仅为1.69%,远远低于5%的正常值,仅网损一项,采油厂就多出电量492.9858/104kw·h,折合电费246.4929万元。其次,个别抄表电量有疑问时,缺乏有力的比对措施。例如铁东线:2001年元月份在纯二变运行,月电量91.26xl0礴kw·h,三月份在纯一变运行,月电量51.396xl04kw·h,两个)J抄表电量相差40x1少kw·h。由于采油厂没有高压计量手段,电费结算完全以电力公司计量为准,使采油厂在电费结算中处于被动地位。

(2)线路管理上缺乏有效监控手段首先,纯梁采油厂转供用户点多面广,而用电稽查人员相对不足,仅靠用电管理专业人员对用户进行稽查管理,每个周期至少耗时巧天,检查周期长,使盗电分子有可乘之机。其次,自6kV线路划归采油厂管理后,由于监测手段不到位,不能及时掌握每条6kv线路负荷变化情况(如线路有私接盗电变压器造成负荷仁涨,需较长时间才能得到信息),造成用电治理」_几的被动,导致电量大量流失。201年1一9月份变电所抄表总电量为4038x104kw·h,按标定负荷比例估算,地方用电量应为:l二wx49.7%二4038xl了kw·hx49.7%二1925.24xl护kw·h而实际上l一1087.395xl护kw·h,估算值与实际抄表值相差近一倍,按负荷比例估算,前9个月电量流失837.84x104kw·h,约合电费418.92万元。鉴于采油厂在6kV高压用电计量上存在的以卜问题,为减少采油厂电量流失和用电计量损失,采油厂组织电力、计量、节能等管理部门的科技人员多次论证,我们在全厂k6V高压线路引进了高压遥测计量技术。经过先导试验和进一步推广,建立了我厂6kV线路高压遥测计量系统,提高了6kV线路科技含量,较好解决了以上存在的问题。

遥测计商压遥测计

.技术原理及功能特点

技术原理高压遥测计量系统由电力线路现场测控终端、通讯通道和电线路监控主站3部分组成。现场监控终端完成电力线路运行参数的测量以及电量计量等功能。测量功能指对电力线路各种交流信号进行采样、转换,并计算出电流、电压、有功功率、无功功率、功率因数等模拟量。6kV线路的强电信号经PT/cT转化为lov乃A的弱电信号,直接接人测控终端,测控终端对其进行转换、交流采样和处理计算。测控终端的计量功能是自动读取安装的复费率电表的读数,实现远程抄表。通讯通道是电力线路监控主站与现场遥测终端间信息交换的传输媒介。监控主站负责完成对现场测控终端所采集的数据进行收集、处理、存储、显示和打印等,使电力线路运行管理人员及时了解电力线路的运行和用电情况。该系统主要通过现场监控终端将现场的线路运行参数进行采集,将数据打包后通过无线通讯信道将数据传送至监控主站,由主站计算机根据电网的有关算法,计算线路的电量、功率、电流、功率因数等,使用电管理人员随时掌握电网负荷情况。

功能特点①对6kV线路出口及重点用户线路出口的电量、功率、电流、电压、功率因数等用电指标进行实时可视化监控并可用图表反映出来;②对线路中负荷变化情况进行监测,对异常负荷变化及时报警,迅速查出盗电地点,有效防止盗电;③实时监控线路电耗及网损情况,便于同电力公司用电结算中心对比监督;④具有预置、数据远传、分时计量正反向有功无功等功能;⑤具有4种费率(峰、肩、平、谷),12个时区,5套日时段,修改方便,非授权人员不能利用任何手段更改;⑥微机可及时记录计量设备的停电次数、最后停电日期及时间、最后来电日期及时间等,并可在微机上按照时间段、线路名称等参数进行线路统计,并显示打印,系统中心站软件示意图见图l。

商压遥测计t系统试应用及完善情况201年5月份我们在采一线、油库线、营南线安装遥测高压计量系统进行先导试验,以达到对线路实现有效监控和监督抄表计量的目的。从试验情况来看,不仅能动态发送信号,而且可实现线路的电流、电压的数字采样、上传,使用电管理部门随时掌握线路负荷变化情况,并根据负荷情况及时采取相应用电治理措施。由于及时掌握负荷变化情况,我们能迅速查出盗电地点、抓获不法分子,减少电量流失。据资料统计,经过一个月的试验,在负荷基本不变的情况下,平均每天3条线路负荷下降约3A,每天减少电量流失约为:VI二PxT二Ux1x24=10x34洲24=8160kw.h折合电费0.4万元,预计全年节约电费131万兀。针对高压遥测计量系统先导试验取得较好效果的实际,经进一步论证,202年采油厂又投资150万元,对梁东线等40条6kV线路和地方10个重点用户安装了高压遥测计量系统,同时又对该系统软件、界面等进行了进一步优化完善,从运行情况来看,该设备不仅能动态计量并发送信号,而且可实现线路的电流、电压的数字采样、上传,由主机自动生成每天的负荷曲线对比图和日、月、季、年等用电量表,使用电管理部门随时掌握线路负荷变化情况,峰、平、谷、总电量一目了然,并可根据负荷情况及时采取相应用电治理措施,收到了很好的效果。

节能效果分析6kv线路高压遥测计量系统的运行,使我们在用电计量管理工作中掌握了主动权,其效益是非常明显的。(l)社会效益高压遥测计量系统的使用,使用电管理人员能够及时掌握用户负荷与其用电量情况,从而发挥了打击非法盗电、净化油区用电环境的作用,减少电量流失,大大提高了用电治理工作的成效。其次,大大降低了工人劳动强度,周期性抄表可由3人巧天减少到1人3h完成,为领导决策及时提供可靠的依据。(2)经济效益6kV线路高压遥测计量实施后,将每日遥测电量与变电所抄表电量列表对比,发现问题及时与电力公司有关部门联系、磋商,将问题解决,减少了电费的损失,充分发挥了对电力部门计量的监督作用。如:2003年4月期间,我们发现樊西线变电所电量比我们遥测计量每日数据多l3/、泵站线变电所电量比遥测计量多一半,我们积极采取措施,多次与电力公司协商,并得以校正出口计量,两条线路电量得到了改观,使我厂每月少支出电费6.38万元;近期又发现纯二变部分表计存在问题,经协商反映,对纯二变表计全部进行了校验和更换,目前纯二变日用电量比校验前少了近3ookW·h,月减少电费支出4.2万元同时对重点用户实时监控,对出现的盗电现象能及时地发现并采取有效措施处理,其中酒精厂、赵家窑厂利用短接计量表进行盗电,被我们及时发现并给予扣除,重点用户安装遥测计量系统后与以前同期相比月减少电量流失2.lxl04kw·h,月减少电费近l万元,合计月减少电费支出11.58万元,这样年可节约电费支出138.96万元,效益非常显著。同时,可大大降低工人劳动强度,减少人工、材料费支出。现在该系统正在实现网络的资源共享化。5结论6kV线路高压遥测计量系统较好地解决了采油厂电量被盗流失、不准、结算扯皮等问题,在采油厂电网运行中发挥的作用日益突出,它是电网现代化的重要手段,也是实现配网自动化不可或缺的组成部分,在该系统进一步开发应用和不断完养的过程中,必将会提高采油厂电网运行管理的科技水平,为采油厂带来巨大的经济效益和社会效益

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