实施例1
将事先准备好的240克A1料和240克B料倒入搅拌容器中在室温下搅拌均匀,21秒后开始发泡并倒入装有液氮(-196摄氏度)的发泡容器中发泡,观察120秒内的发泡过程,继续等待3分钟或更久时间,所述配方材料也不能在液氮环境中完全发泡,其中所述A1料由403聚醚84克、835聚醚84克、泡沫稳定剂硅油8.4克、催化剂二甲基环己胺7.2克、发泡剂一氟二氯乙烷39.6克、阻燃剂甲基膦酸二甲酯14.4克以及辅料2.4克(水0.4克、辛酸亚锡1克和四溴邻苯二甲酸酯二醇1克),所述B料为聚合二苯基甲烷二异氰酸酯。
实施例2
将事先准备好的240克A2料和240克B料倒入搅拌容器中在室温下搅拌均匀,19秒后便开始发泡并将其倒入装有液氮(-196摄氏度)的发泡容器中发泡,观察116秒内的发泡过程,继续等待3分钟或更久时间,所述配方材料能在液氮环境中完全发泡,其中所述A2料由403聚醚82.2克、835聚醚82.2克、泡沫稳定剂硅油8.4克、催化剂二甲基环己胺10.8克、发泡剂一氟二氯乙烷39.6克、阻燃剂甲基膦酸二甲酯14.4克以及辅料2.4克(水0.4克、辛酸亚锡1克和四澳邻苯二甲酸酯二醇1克),所述B料为聚合二苯基甲烷二异氰酸酯。
实施例3
将事先准备好的240克A3料和240克B料倒入搅拌容器中在室温下搅拌均匀,15秒后便开始发泡并将其倒入装有液氮(-196摄氏度)的发泡容器中发泡,观察104秒内的发泡过程,继续等待3分钟或更久时间,所述配方材料能在液氮环境中完全发泡,其中所述A3料由403聚醚81.6克、835聚醚81.6克、泡沫稳定剂硅油8.4克、催化剂二甲基环己胺12克、发泡剂一氟二氯乙烷39.6克、阻燃剂甲基膦酸二甲酯14.4克以及辅料2.4克(水0.4克、辛酸亚锡1克和四澳邻苯二甲酸酯二醇1克),所述B料为聚合二苯基甲烷二异氰酸酯。
表1为实施例1(原催化剂用量配方材料)和实施例2(《一种浇灌式现场发泡阀门深冷绝热材料》催化剂用量配方材料)两种配方所制备的材料发泡结果及性能参数,从表中可以看出原A1 B料组成的原发泡配方在超低温下不能完全发泡,而新改进后的A2 B料组成的新发泡配方在超低温下(-196摄氏度)能够完全发泡,并且其技术要求体积密度为44~54千克/平方米,导热系数≤0.03瓦特/米·开,抗压强度≥0.15兆帕,已完全能满足LNG(低温-162摄氏度)项目的要求;而对于未检测的A1 B原发泡配方材料的导热系数肯定要远远大于0.03瓦特/米·开(众所周知对于PU材料密度越大导热系数越高),并且密度已大大超过54千克/平方米的最大限定,已不能满足LNG(低温-162摄氏度)项目的要求。
实施例3超出《一种浇灌式现场发泡阀门深冷绝热材料》催化剂用量配方材料(A3 B),外表看不出有何缺陷,因泡体切开后内芯有空洞(烧心),并且切割后的材料大小(去掉烧心)达不到检测规格,质量不合格(密度不均、抗压不均、导热不均)故不做检测,显然用于实际操作时难以发现,并且无法确定烧心位置,无法满足LNG(低温-162摄氏度)项目的要求。
表1原配方材料与《一种浇灌式现场发泡阀门深冷绝热材料》配方材料发泡情况及发泡后材料性能表