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开炉技术进步

2022/07/16120 作者:佚名
导读:(1)烧结矿分级入炉新工艺的使用。 烧结矿分级入炉技术有如下优越性:①改善了大粒度烧结矿层的透气性,有效控制了装料过程的粒度偏析,同时利用小粒度烧结矿对煤气流阻力大的特点,控制高炉煤气流分布。 既保护炉衬及炉体冷却设备,有利于高炉长寿,又节约能耗,优化指标。②缓解了涟钢炼铁原燃料条件波动大的矛盾。通过调剂大、小粒度烧结矿的比例、 用量和小粒度烧结矿的落点,控制煤气流分布,减小炉况波动。③烧结矿分级

开炉 (1)烧结矿分级入炉新工艺的使用。

烧结矿分级入炉技术有如下优越性:①改善了大粒度烧结矿层的透气性,有效控制了装料过程的粒度偏析,同时利用小粒度烧结矿对煤气流阻力大的特点,控制高炉煤气流分布。 既保护炉衬及炉体冷却设备,有利于高炉长寿,又节约能耗,优化指标。②缓解了涟钢炼铁原燃料条件波动大的矛盾。通过调剂大、小粒度烧结矿的比例、 用量和小粒度烧结矿的落点,控制煤气流分布,减小炉况波动。③烧结矿分级人炉技术使上部调剂更加灵活。大粒度烧结矿和小粒度烧结矿可单独使用, 也可以配合使用;小粒度烧结矿使用配比可以调整; 有利于扩大批重。并罐无料钟炉顶比串罐无料钟炉顶更具优势。

(2)铁口散喷得到有效控制。

新高炉开炉铁口散喷是一个常见现象,往往散喷时间长达1月甚至更长时间,铁口散喷不仅加大了炉前劳动强度,而且铁口维护变得更加困难,还容易出现安全事故,许多高炉做过努力,均没有解决这一难题,解决这一难题的措施如下,一是采用捣制方式做铁口泥包,泥包密实有效地控制了散喷,4个泥包共用料40t;二是高炉烘炉时间延长, 铁口区域炉墙与冷却壁之间残存水分少;三是炉况稳顺,气流稳定,散喷减少。 2100433B

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