1、存在的问题
2#闪速炉于2007年8月投入试生产,试生产期间,锅炉对流部、鹅颈烟道、沉降室、电收尘器入口方管均出现过烟灰严重堵塞事故,导致闪速炉频繁停炉,2007年闪速炉作业率仅为82.26%。造成这种情况的主要原因是排烟系统中的烟尘粘性大、易堆积、不易清理,且烟尘在排烟系统后移。为此,2008年2#闪速炉新增了一套硫酸盐化风系统,即沉淀池顶部靠近上升烟道一侧配置了5根二次燃烧氧枪,鼓入纯氧;在废热锅炉辐射部入口东、西两侧配置了3只硫酸盐化风喷嘴,鼓入常氧压缩空气。
该硫酸盐化风系统投入使用后,排烟系统烟尘粘结基本上得到了控制,但在使用过程中也出现了一些问题,主要表现在以下几个方面:
1)因硫酸盐化风采用沉淀池送风机供给的常温空气,导致在硫酸盐化喷嘴周围的锅炉水冷管出现低温腐蚀的现象,锅炉频繁出现漏水事故。
2)硫酸盐化喷嘴布置在锅炉辐射部入口东、西两侧,其中东面一支,西面两支。在生产过程中发现:因硫酸盐化风管伸入锅炉靠近上升烟道开口部一侧,在盐化风管周围容易产生烟灰粘结,一旦烟尘大块落下,会危及到锅炉炉管的安全。 2009年6月,闪速炉废热锅炉幅射部(挡渣屏下方)严重堆积烟灰,引起闪速炉停炉、清灰达82h。同年7月,上升烟道开口部“老鹰嘴”烟灰大块掉下,砸裂锅炉幅射部受热面,砸坏幅射部刮板机,闪速炉紧急停炉,影响生产达163h。
针对这两起事故,经过讨论,认为上升烟道开口部粘结烟灰,通烟截面变小是引起这两起闪速炉停炉事故的关键。
3)由于堵塞,取样分析困难,生产得不到实时在线数据,凭借经验及不定期现场人工抽样分析的数据来指鼓风量及燃料供给,锅炉自动化控制程度低。
2、采取的措施
根据以上事故产生的原因,结合硫酸盐化技术研究成果,采取了相应的措施:
1)2010年,利用年修之际,将3支硫酸盐化风喷嘴由原来的侧面移至锅炉入口正上方的前墙上,呈水平排列,向下倾斜,以加强硫酸盐化风与排烟烟气紊流混合,提高烟尘硫酸盐化效果,同时可抑制上升烟道开口部的烟尘粘结,避免烟灰大块掉下砸裂锅炉炉管事故的发生。
2)新增1台蒸汽加热器,把硫酸盐化风加热至200℃以上,避免硫酸盐化风对锅炉炉管产生低温腐蚀。
3)在闪速炉锅炉出口新增1台QT-1-4QO1-HHH氧气分析仪,用于在线检测锅炉出口烟气中的氧气浓度,为精确控制烟气中SO2、O2浓度含量提供了实时有效的检测数据。锅炉出口氧气浓度一般控制在硫酸盐化喷嘴1.0%~2.0%之间。锅炉出口氧气浓度与烟尘硫酸盐化程度相关联,此参数可作为硫酸盐化风量的调整依据,同时锅炉出口氧气浓度的变化也可反映出锅炉漏风情况。
4)排烟系统采用硫酸盐化技术,明显改变了烟尘的性质,从外观上看,积灰由深褐色变成了微红的深黄色。烟尘硫酸盐化程度可以通过分析锅炉烟尘成分来判断。通常锅炉烟灰含硫量控制在5%~7%左右。
5)硫酸工序废酸原液的酸度与烟尘硫酸盐化程度有一定的关联:酸度高,烟尘硫酸盐化效果好,但对排烟系统设备会产生腐蚀,且增加废水处理成本;酸度太低,表明烟尘硫酸盐化效果差。采用硫酸盐化技术要二者兼顾,正常情况了废酸原液中的酸度控制在100~150g/L。
6)加强废热锅炉各处温度的监控和弹簧锤振打的管理,特别是对流部出口烟气温度的监控。要及时根据锅炉内的粘结情况和温度分布情况,调整振打频率与振幅。
7)精心调整好闪速炉控制参数,加强闪速炉炉况与沉淀池排铜排渣的管理。
8)规范化闪速炉的炉内点检制度,及时发现、及时清理上升烟道开口部和废热锅炉内部的烟尘粘结。 2100433B