高温再热器位于燃烧室中上部,由6片屏式再热器组成,与前水冷壁垂直布置,下部穿前墙处为屏的蒸汽人口端,有密封盒将管屏与水冷壁焊在一起,在屏的上部穿墙密封盒处装有膨胀节以补偿胀差,燃烧室中上部由双面水冷壁隔开分为2个室,8屏二级过热器和6屏高温再热器交叉布置在这2个室内(即每室各有4屏二级过热器和3屏高温再热器)。高温再热器每屏有管子29根,管屏在炉内呈半"U"型,管子规格为D57mm~5mm,位于炉内的材质为SA213-TP304H,炉外部分材质为12CrlMoVG,节距为70mm。管材的异种钢焊接接头位于炉外密封盒内,焊缝上方150mm左右每屏管的最靠近后墙侧的1根装有管壁壁温测点。管屏为膜式壁,鳍片厚度5mm,位于炉内鳍片材料为1Crl8Ni9Ti,炉外鳍片材料为12CrlMoV。管屏最下端敷有耐火防磨材料,敷设高度3300mm,厚度沿管子中心线两侧各90mm。
爆管原因分析:从爆口宏观分析看,这次高温段再热器爆管具有过热爆漏的特征。对爆管进行材质光谱分析验证,爆管主要合金元素与设计的12CrlMoVG材质相吻合,材质没有问题。其它5屏炉外管子打开保温,发现在每屏的从后往前数的1-4根或1-5根炉外的12CrlMoVG连接管子都出现严重氧化现象,每屏的第1根管子除去表面氧化铁层后对管径进行测量,其管径在D57.8-58.3mm之间,管径均有胀粗现象;位于不同燃烧室的高温再热器管屏炉外12CrlMoVG管外观氧化程度基本一样。 通过对爆口做金相组织分析,发现其显微组织的晶粒异常长大,有双晶界和孔洞出现,金相组织有明显长期超温过热的金相组织特征。
燃料水分与粘着性有很大关系:水分在8%以下时,基本上相当于干料;水分超过10%f时,粘着性会有较大增长;水分超过12%时,粘着性很大,堆积角也很大,这时煤斗倾角大于80°才能保证畅流。特别是高水分细颗粒燃料的流动性不好,用常规的给料容易导致碎煤机和给煤机堵塞。这在新乡火电厂和开封火电厂工程中得到了印证。按大容量火电厂规程规定,对于北方及华中地区,一般均不设干煤棚,再加-上当时为了控制造价,2厂在设计时均没有设干煤棚。对于循环流化床锅炉,燃烧所需的燃料颗粒要细小均匀。根据制造厂设计要求,人炉煤的粒度不超过7mm,收到基水分为4.95%。实际运行中煤的水分超过10%,尤其是2003年夏季连续下雨,基本上没有干煤可上,造成输煤系统堵煤,原煤仓粘煤,刮板给煤机和旋转给料阀堵塞,机组被迫降出力运行,最低时机组带不足30MW负荷,不仅负荷率低,发电量少,还消耗了大量燃油,严重影响机组安全经济运行。