2025-01-17
利用空气分级燃烧技术对某电厂600 MW机组四角切圆燃烧锅炉进行了低NOx燃烧改造,对改造前后的NOx排放浓度进行了对比分析。试验结果表明,通过低NOx燃烧改造,锅炉NOx排放浓度明显下降,在机组负荷大于350 MW时,锅炉NOx排放浓度降低接近50%。调整试验结果表明,SOFA风量、辅助风风门开度、二次风箱与炉膛差压等对NOx排放影响较大。
为解决600mw火电机组对冲燃烧锅炉nox排放质量浓度过高的问题,进行了低氮燃烧改造。通过低氮燃烧器更换,合理布置燃尽风喷嘴,采用全炉膛分级燃烧技术,使nox排放质量浓度降低至300mg/m3左右,达到了降低nox排放的效果,同时锅炉飞灰含碳质量分数没有明显的变化。通过部分低温过热器置换为省煤器,降低了过热器减温水流量,同时空气预热器进口烟气温度下降,锅炉排烟温度也会随之下降,有利于提高锅炉热效率。部分低温过热器置换后省煤器出口水温提高,但还有一定的欠饱和温差,距汽化仍有一定的安全裕度。
应明良等:600mw机组对冲燃烧锅炉低氮燃烧改造及运行调整第4期发电 600mw机组对冲燃烧锅炉低氮燃烧改造 及运行调整 应明良1,戴成峰2,胡伟锋2,徐良2,屠小宝2 (1.浙江省电力试验研究院,浙江杭州310014;2.国电浙江北仑第一发电有限公司,浙江宁波315800) 摘要:为解决600mw火电机组对冲燃烧锅炉nox排放质量浓度过高的问题,进行了低氮燃烧改造。通 过低氮燃烧器更换,合理布置燃尽风喷嘴,采用全炉膛分级燃烧技术,使nox排放质量浓度降低至300mg/m3 左右,达到了降低nox排放的效果,同时锅炉飞灰含碳质量分数没有明显的变化。通过部分低温过热器置 换为省煤器,降低了过热器减温水流量,同时空气预热器进口烟气温度下降,锅炉排烟温度也会随之下降, 有利于提高锅
为了进一步降低某电厂一台600mw亚临界直流锅炉机组的nox排放,采用复合式空气分级低nox燃烧技术对该炉的燃烧系统进行了改造,改后的运行测试表明:在600mw、330mw负荷工况下燃用设计煤种时,脱硝反应器入口烟气中的nox含量分别为121.0和224.4mg/m3,低于改造目标值;锅炉效率分别为94.13%、93.81%,高于改前测试值;改后炉内无严重结渣,飞灰可燃物略有上升,炉渣可燃物增加较为明显。
介绍了天津国电津能热电有限公司#1炉低氮燃烧器技术改造前及改造后的运行情况,通过在不同负荷下二次风配风方式优化试验、主燃烧器、sofa燃尽风摆角试验、空预器漏风测量试验、锅炉效率测定及优化试验等方面对本次技术改造进行综合评定,运行结果证明,本次改造后#1锅炉在165mw至330mw负荷之间运行,nox排放量大幅降低,锅炉效率较高,炉内无结焦现象,主再热汽温、壁温等参数正常。在165mw至330mw负荷之间,基本上不投scr就能达到现行国家排放标准,经济效益显著。
为解决600mw火电机组对冲燃烧锅炉nox排放质量浓度过高的问题,进行了低氮燃烧改造。通过低氮燃烧器更换,合理布置燃尽风喷嘴.采用全炉膛分级燃烧技术,使nox排放质量浓度降低至300mg/m^3左右,达到了降低nox排放的效果.同时锅炉飞灰含碳质量分数没有明显的变化。通过部分低温过热器置换为省煤器.降低了过热器减温水流量.同时空气预热器进口烟气温度下降,锅炉排烟温度也会随之下降,有利于提高锅炉热效率。部分低温过热器置换后省煤器出口水温提高,但还有一定的欠饱和温差,距汽化仍有一定的安全裕度.
[收稿日期]2013-09-02 [作者简介]于英利(1980—),男,内蒙古人,硕士,工程师,从事锅炉燃烧与锅炉节能技术研究工作。 [基金项目]内蒙古电力科学研究院2011年自筹科技项目 doi:10.3969/j.issn.1008-6218.2013.05.012 600mw机组锅炉低氮燃烧技术改造与性能评价 于英利,刘永江,高正平,韩义,蔡斌 (内蒙古电力科学研究院,内蒙古呼和浩特010020) 0引言 随着国家对发电企业nox排放要求的提高,发 电企业对nox排放控制策略开始倾向于“先减后脱” 方式,即先降低锅炉燃烧产生的nox质量,后在锅炉 尾部增设脱除nox的设备,以最终达到减排目的[1]。 内蒙古某电厂采用更换低氮燃烧器、增设so? fa风喷口等措施对锅炉燃烧系统进行技术改造,并 摘要:内蒙古某电厂600mw机组锅炉采用组
进行600mw机组锅炉低氮燃烧器改造实验,主要是针对600mw机组锅炉运行中氮氧化物排放的质量浓度过高问题,为了降低机组锅炉燃烧运行中氮氧化物排放量,减少对于大气环境的污染破坏,促进机组锅炉的生态燃烧运行实现。本文将结合某地区发电厂发电运行中600mw机组锅炉燃烧运行氮氧化物排放量过高问题,并结合该发电厂对于机组锅炉燃烧运行的改造方案,对其具体改造实验过程以及改造结果进行分析论述,以促进600mw机组锅炉的生态燃烧运行以及发电应用。
针对台山发电公司600mw机组锅炉氮氧化物排放高的问题,提出了双分段高效复合低氮燃烧器的改造方案,并在3mw热态试验台上进行了试验研究。结果表明,采用两段sofa运行方式比一段sofa运行方式nox排放值更低,与不采用空气分级的燃烧工况相比,nox排放可以降低60%左右,而co和飞灰含碳量的数值变化不大。目前,该公司600mw机组锅炉在燃用80%神华煤+20%石炭煤时,nox排放值约为450mg/m3,锅炉低nox改造后,预计nox排放值将小于180mg/m3。
针对蚌埠发电有限公司600mw火电机组对冲燃烧锅炉nox排放浓度过高的问题,进行了低氮燃烧的试验和改造。通过采用低氮燃烧技术,使nox排放质量浓度达到了环保要求。改造后锅炉飞灰含碳量,过热器、再热器减温水量有所增大,通过锅炉热态燃烧调整和运行调整,各项参数指标得到了控制,锅炉效率基本保持原有水平。
330mw机组锅炉低氮燃烧改造及运行调整 火力发电厂大气污染排放控制问题,已经越来越受到世界各 国政府的关注和重视,发达国家对污染排放控制标准较高。而处 于京津唐区域的天津国电津能热电xx公司从投产之初,就同步 投入脱硫、脱硝设备,严格执行国家的排放标准:so2排放控制 在不大于100mg/n3,nox排放控制在不大于200mg/n3。按照国 家xx局要求,京津唐区域即将执行新的排放标准,nox排放要 求控制在不大于100mg/n3,现有的燃烧设备及脱硝系统如不改 造很难达到要求,寻求一种高效、经济的脱硝方案迫在眉睫,低 氮燃烧器改造很快提上日程。天津国电津能热电xx公司于2012 年5-6月利用#1机组大修机会,完成对#1炉燃烧器更换工作。 一、设备简介 天津国电津能热电xx公司一期2×330mw锅炉是采用美国燃 烧工程公司(ce)技术设计和制造的。
为满足环保排放要求,改善锅炉性能,提高社会及经济效益,沙角a电厂200mw机组#1锅炉2011年进行了低氮燃烧系统改造,新增了sofa风喷口,改变了各层二次风喷口的尺寸,改造了燃烧器及d磨煤机分离器的结构。
针对目前电厂采用的dcs系统的运行状况,和锅炉燃烧系统的非线性、大延迟、时变、干扰频繁等特点,引进国外先进的锅炉优化方案,以达到锅炉燃烧系统的最优化。为企业实现节能降耗及提高生产效率提供了一种可靠的途径。
随着社会经济的发展,社会运行和生产生活对电力的需要越来越大。针对600mw亚临界锅炉这类大型火电装置的改造工作也不断深入。在简单分析600mw亚临界锅炉概况的基础上,阐述了600mw亚临界锅炉低氮燃烧器的结构,并重点论述了600mw亚临界锅炉低氮燃烧器应用效果。
火力发电是当前我国最主要的发电模式,由于火电厂锅炉节油燃烧器相关技术还处于较为落后的阶段,所以为了使其在运行过程中能够减少污染物的排放,达到国家的排放标准的要求,则需要对其进行改造,降低污染物排放量,实现燃料成本的节约。文章从600mw锅炉节油燃烧器改造问题目的和意义入手,对设备概括以及改造方面的制定和实施进行了分析,并进一步对600mw锅炉节油燃烧器改造措施进行了具体的阐述。
no.2/2010 总第132期第31卷 制冷空调 与电力机械 refrigerationairconditioning &electricpowermachinery 表1锅炉主要设计参数 项目75%trl50%trl 保证热效率,% 主蒸汽流量,t/h1275871 锅炉给水温度,℃253233 排烟温度(修正后),℃116105 bmcr 2023 281 131 trl 1760 272 127 92.71 主蒸汽压力,mpa14.649.4817.5017.29 主蒸汽温度,℃541541541534 再热蒸汽流量,t/h1689.21482.01093.9760.9 再热蒸汽进/出压力,mpa3.95/3.753.46/3.282.54/2.411.72/1.63 再热蒸汽进/出温度,℃328/54
摘要 -i- 摘要 目前,我国的电厂大多数是火力发电厂,煤是发电的主要燃料,锅炉燃烧是发电的重 要环节之一。我们要以最经济的方式来利用有限的能源,这就要求我们寻找燃烧的最优方 案。 本文在对国内外锅炉控制现状、发展趋势分析的基础上,研究了燃煤锅炉燃烧系统的 自动控制问题。分析了燃烧控制系统的热工控制结构特点,为更大范围符合锅炉燃烧的要 求,提高燃烧自动的控制系统的利用率,是在按照传统燃烧自动控制结构设计的基础上优 化实现的。燃烧控制系统是一个复杂的综合性控制系统,从控制理论上讲,它可为是多输 入/多输出的多变量控制系统。它由六个子系统构成:燃料控制系统、磨煤机一次风量控制 系统、磨煤机出口温度控制系统、一次风压力控制系统、二次风量控制系统和炉膛压力控 制系统。在设计中,利用相应的控制规律和控制器进行优化设计,达到燃烧的最优化。锅 炉燃烧集经济性、安全性于一身,并针对直吹
贵溪电厂#2炉水冷壁管壁渗漏原因分析 1.设备概括 江西贵溪发电厂“上大压小”工程三期#2锅炉系哈尔滨锅炉厂有限责任公 司自主开发研制的hg-1964/25.4-ym17型超临界锅炉。该锅炉为一次中间再热、 超临界压力变压运行带内置式再循环泵启动系统的直流锅炉、单炉膛、平衡通风、 固态排渣、全钢架、全悬吊结构、露天布置的π型锅炉。采用中速磨直吹制粉系 统,每炉配6台hp1003碗式中速磨煤机,燃用设计煤种时5台运行,1台备用; 煤粉细度r90=18.4%。锅炉采用新型切圆燃烧方式,主燃烧器布置在水冷壁的四 面墙上,每层4只燃烧器对应一台磨煤机。sofa燃烧器布置在主燃烧器区上方 的水冷壁的四角,以实现分级燃烧降低nox排放。 2.事件描述 2011年9月19日,贵溪电厂#2 锅炉正常上水过程中,运行检查发现 锅炉零米层#1角位置有水滴落。
山西河坡发电有限责任公司3#、4#锅炉存在结焦严重、nox排放浓度高、炉墙振动大等问题。通过改造燃烧器、削减卫燃带、加装吹灰器以及煤场配煤、优化燃烧等措施,解决了这些难题。本文可为解决同类型锅炉的结焦和降低nox排放提供借鉴,也为燃用无烟煤锅炉的设计提出了合理化建议。
某660mw超超临界旋流对冲燃煤锅炉原设计采用第一代opcc型旋流煤粉燃烧器,运行过程中存在nox排放偏高、燃烧器区域结焦和部分燃烧器烧损等问题,为此进行了低氮燃烧改造及运行优化试验。在新增一层直流燃尽风及对主体燃烧器进行改造后,通过调整燃尽风率、总风量、燃烧器内外二次风挡板开度,对燃烧器参数进行了优化。结果显示:烟气中氧的体积分数控制在2.8%较合适(对应总风量2100t/h),脱硝入口nox排放由改造前350mg/m3左右下降到240~260mg/m3,飞灰中碳的质量分数在1.5%以下,锅炉效率约提升0.3%,不存在燃烧器烧损、结焦问题,且主蒸汽、再热蒸汽参数都达到额定值,运行良好。
介绍辽宁大唐国际锦州热电公司#1、#2锅炉低氮燃烧器改造实施方案,值班员对改造后的锅炉运行调整降低nox的操作方法。通过低氮燃烧器改造,nox排放量大幅降低,在不同负荷下运行人员还可通过不同的配风方式实现nox的最小化。
由于燃煤市场形势的变化,烟煤供应紧张、价格偏高,而褐煤供应充足且价格相对低廉,为了适应市场形势,并有利于电厂发电成本控制,提高发电机组运行经济性,拓宽锅炉机组的燃用煤种范围,某厂600mw烟煤锅炉拟进行掺烧褐煤燃烧器改造。本文依据600mw烟煤锅炉设计特点,运用褐煤锅炉燃烧设计技术,进行燃烧器改造方案探讨论证。
利用多空气分级技术对420t/h四角切圆燃烧锅炉的燃烧系统进行了改造及运行调整,改造后锅炉nox及co排放浓度、飞灰含碳量、锅炉效率等指标均达到了设计要求,其中nox排放浓度从650~690mg/m3降到了300mg/m3以下,达到了国内同类机组的先进水平,可为同类型机组低氮燃烧技术改造和运行优化调整提供参考。
职位:专业监理工程师
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林
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