强夯置换+半置换方法地基处理效果分析
以中国石油云南1 000万t/a炼油工程地基处理实践为例,介绍了强夯置换+半置换双层地基处理方法的施工过程,采用重型动力触探和超重型动力触探试验,检测了底层、顶层强夯半置换的效果;另外还采用复合地基和夯墩静载试验方法,对顶层强夯半置换处理效果进行了检测.结果表明:场地底层、顶层经强夯置换后,有效加固深度、地基承载力和压缩模量满足设计要求;依托工程地质条件下底层6 000 kN·m和顶层8 000、10 000 kN·m强夯能级有效加固深度分别不小于4、6.7、8m;顶层强夯半置换有效加固深度大于底层强夯置换顶面,实现了加固深度的连续,克服了单层处理达到相等有效加固深度需更高能级的缺陷.
苯加氢装置换热系统的改造
介绍了苯加氢生产环己烷的工艺流程,根据苯加氢反应的特点,分析了苯加氢装置中换热系统的物料走向和热量交换.针对原设计中温度为130℃的环己烷热量未得到利用,降温时消耗冷却水的问题,提出了增加苯预热器的改造措施.改造后,利用130℃的环己烷对原料苯预热,使苯的进料温度由原来的40℃提高到120℃,加氢反应放热量增加,装置副产蒸汽的量提高0.5 t/h,冷却水用量减少8.76 t/h,取得了一定的经济效益.改造后的装置运行平稳,生产周期延长,达到了节能降耗的目的.
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