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印度塔塔钢铁公司对其小方坯连铸机进行改造

2024-06-02

印度塔塔钢铁公司对其小方坯连铸机进行改造

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国 外 信 息 ·45· 坯为1.9m/min。结晶器采用的技术包括轻夹紧技术,用于 漏钢预报的温度传感器和铜板带有窄冷却水缝。结晶器组 件的这种设计,使其整体更换的时间缩短50%以上。 袁晓鹏摘自{MPT))2004,4月. 提高连铸结晶器宽面寿命的陶瓷涂层技术 结晶器窄面铜板磨损是影响连铸结晶器寿命的主要因 素。然而,随着陶瓷涂层在结晶器窄面应用的发展,取而代 之的是结晶器宽面铜板的磨损成为影响结晶器寿命的重要 因素。为了减少结晶器宽面的磨损,康力斯公司研究部门一 直在从事不同液体涂层和涂层系统对结晶器宽面寿命影响 的研究,但没有取得成功。因此该公司决定将陶瓷涂层技术 应用到结晶器宽面。 为了进行对比,该公司蒂赛德厂将生产碳钢的两流连铸 机中一个结晶器的宽面上采用陶瓷涂层板,另一个结晶器的 宽面仍使用原铜板。在试验过程中,陶瓷板面上只产生很小 的磨损,并且保持了工艺尺寸。陶瓷涂层特性带

塔塔钢铁公司将改造方坯连铸机
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·46·连铸2004年第5期 210mm×210mm方坯,钢种包括高碳钢、硼钢、弹簧钢、轴承 钢和易切削钢等。这是该厂正在进行项目改造的核心部分, 此连铸机对康力斯集团来说具有重要的地位。较小断面的 大方坯将由新连铸机取代现有的r16m的大方坯连铸机(可 浇铸560ram×400ram矩形坯)进行生产,并绕过现有的连铸 机,将铸坯直接送入热轧机中。 新连铸机的关键是独立横向中间罐小车交换系统紧邻 新生产线,这将能进行无间断操作。第一、二级自动控制系 统也由达涅利提供。该连铸生产线计划2005年1月运行。 谢艳峰摘自(mfr)2004,2. 塔塔钢铁公司将改造方坯连铸机 奥钢联与印度塔塔钢铁公司签订了改造6流方坯连铸 机的合同,改造包括转炉车间的2号连铸机和贾姆谢布尔厂 的1号连铸机,从而改变方坯连铸机的现状。改造后可高速 浇铸130mm×130ram和150mm×150mm的方坯,同

希尔萨公司改造小方坯连铸机
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·44·连铸2002年第6期 ·国外信息· 希尔萨公司改造小方坯连铸机 为提高铸机生产能力及铸坯质量,墨西哥希尔萨公司蒙 特雷厂对原有的小方坯连铸机进行现代化改造。改造由意 大利达涅利公司承包,包括用多锥度长度为1000mm的带电 磁搅拌装置的高速结晶器取代原结晶器,并改造二冷系统。 改造后,连铸机为五流、铸机半径6m,铸坯尺寸为100mmx 100mm~130mmx130mm、定尺长度为6~13m,使用氧气切割 装置,根据所生产的钢种不同,铸机生产率为123~132t/h。 马续香摘自《stahlundeisen)2001,9:19。 神户加古川厂改造3号连铸设备 最近,日本神户钢铁公司加古川钢铁厂决定对3号连铸 设备进行改造,以提高铸坯质量。该连铸机投产已近20年, 生产的板坯尺

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安钢小方坯连铸机的改造

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安钢小方坯连铸机的改造 4.6

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通过对德马克铸机进行高效化改造,铸机满足了炉机匹配需求,铸坯质量及铸机产量均有明显提高。

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1前言1998年4月,奥钢联工程技术公司(vai)的子公司、位于美国匹兹堡的奥钢联工业有限公司(vai-i),从美国smi钢公司获得一项合同,对其cayce厂的4流小方坯连铸机进行现代化改造。该项目的主要目标是提高连铸机的产量并增加一个新的断面规格。

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介绍了拉坯断面为120mm2小方坯连铸机通过对振动装置、结晶器、二冷系统、刚性引锭杆、拉矫机等设备进行改造从而实现了小方坯连铸机多种断面互换功能的改造过程及经验.实践证明改造后的小方坯连铸机能够实现断面互换的功能,并能满足工艺生产的要求,达到了改造的预期目的.

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1前言 1998年4月,奥钢联工程技术公司(vai)的子公司、位于美国匹兹堡的奥钢联工业有限公司(vai-i),从美国smi钢公司获得一项合同,对其cayce厂的4流小方坯连铸机进行现代化改造.该项目的主要目标是提高连铸机的产量并增加一个新的断面规格. 该连铸机配备了下列高性能部件,它们都属于改造方案包中的内容. ①diamold钻石型高效结晶器; ②dynaflex液压振动装置; ③奥钢联的二次冷却技术; ④带人机界面的先进自动化系统.

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合钢3号小方坯连铸机高效改造

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主要介绍莱钢五号六机六流连铸机出坯系统在投产初期出现的出坯能力不足、铸坯移送机强度不够等问题及原因,以及针对这些问题提出的应对措施,对提高设备使用寿命,降低设备故障率起到积极地作用。

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马钢小方坯连铸机工艺与设备改造 4.4

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199]年第2期安徽冶金57 马钢小方坯连铸机工艺与设备改造 马钢三钢厂乌力平 马钢三钢厂r5.25米四机四流demag 型小方坯连锩机出demag公司与大连重 机厂共同制造,设计浇注断面为150xj50 、 120×120和90×90ram~}核定设计能力分 别为年产坯20万吨l8万吨和167y吨。与 其配合的50吨转炉平均出钢量为65吨。自 1983年6月投产以来,基本上只生产 20mnsi、90x90ram断面的单一钢种、规 格。由于小断面连铸难度较大,生产水平 一直较低。为此,我们在努力提高综合管 理水平的同时,在连铸机工艺设备方面敛 了大量的改进工作,使连铸生产逐步走向 正常,为1990年连铸产量达到“.6万吨, 由等外机跃入二等机做出了贡献。 i、抓温度关键,进一步完善红包出 钢 套水管及闷头楣

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蒂森钢铁公司大方坯连铸机的改造

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蒂森钢铁公司大方坯连铸机的改造 4.8

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一2 违铸,巾l { 湘钢译丛第2期l997目 一疏礅~一 蒂森钢铁公司7-/,∈ 大方坯连铸机的改造 苎=一。ke 德jjerha】dsowka,burckhardandte等著 徐之彪译周奇校 确定目标 杜伊斯哲尔区蒂森例铁公司2#大方 坯连铸机正在实现现代化其日标在于消除 铸坯表面缺陷、【善其纯度,使它的凝固 组织均衡,进一步减少{r心偏析和提高浇铸 速度 概述 为j实现电磁搅拌,在走机六流大方坯 连铸机结f器七都配备i'1动fi_0步lu磁感应 器。连铸机采用j’轻压l、技术最后提到的 措施可从根率r改善备钢种的ij{部结构, 圯其是商碳钢连铸fj『上酃簧驶一台钢 坯导翻支架,_){ilj恐lv删.譬曲馥般俩弯 曲。通过造jm投资将‘唧优呐诗坯质量

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小方坯连铸机高效改造和工艺优化

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根据安钢第二炼钢厂生产要求,对2号小方坯连铸机的中间包、结晶器、振动、二冷进行高效改造和工艺优化,取得了较好效果,铸坯平均拉速达到3.6m/min,实现了炉机匹配,提升了多项生产技术指标。

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介绍了河北敬业集团炼钢厂对小方坯连铸机的结晶器、中间包、二冷配水系统进行高效化改造过程,采用了窄水缝技术和长寿命中包快速更换定径水口技术,实现了转炉与连铸机生产能力的匹配,提高了铸坯产量和质量,减少了漏钢事故,收益可观。

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小方坯连铸机定径浇铸的改造及应用

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为提高中间包使用寿命,八钢第一炼钢厂采用连铸中间包快速更换定径水口技术.文章介绍了连铸中间包快速更换定径水口技术的改造及应用情况,中包平均使用寿命由原来8小时提高到约24小时.

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小方坯连铸机结晶器供水泵改造

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通过对高效化小方坯连铸机结晶器水泵电机经常跳闸或烧坏、导致连铸拉速提不上来的原因的分析,根据相关流体力学理论和水泵的特性曲线图,采取对水泵的结构性能参数进行修改的措施,解决了电机经常跳闸或烧坏等设备问题,稳定了铸坯质量,取得了显著效果。

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邯钢三炼钢厂小方坯连铸机浇铸断面改造

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邯钢三炼钢厂小方坯连铸机浇铸断面改造 4.4

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国内动态·43· ·国内动态· 连铸简讯 1)宝钢转炉二分厂1450双流板坯连铸机自2000年10 月至2003年底已实现连续38个月浇铸39600炉无漏钢的纪 录,而且现在仍在继续。(注:平均炉产量250t) 2)武钢二钢厂3号板坯连铸机2003年多品种、异断面 连浇突破379炉,创全国新纪录。(注:平均炉产量80t) 3)攀钢公司自2004年4月1日起按全连铸组织生产。 攀钢2003年连铸比<60%,2004年1月连铸比达84.63%,3 月进行全连铸拉练。500万t级规模实现全连铸难度较大, 实现全连铸对全行业具有重要意义。 4)重钢炼钢厂1号方坯连铸机(5流),2004年前两个月 产量已达loo万l/年水平,合格率99.9%、作业率92.16%、 溢漏率0.04%,平均连浇51.35炉、平均连浇32.69h。该连 铸机原设计生产能力为50万t/a,2002年技改后增为90万

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杜伊斯堡蒂森钢铁公司大方坯连铸机的现代化改造

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杜伊斯堡蒂森钢铁公司大方坯连铸机的现代化改造 4.8

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2d大方坯诤蜻,-踌轨,改 1996年2月 feb.1996’ 武钢技术 wiscotechnoi0gy·25· · 炼钢·搿 杜伊斯堡蒂森钢铁公司大方坯 连铸机的现代化改造 [饕]eberhardsowkasoe ’ 圣崩 ,抽要位干杜伊斯竖的蒂森钢莰套司对2号太方坯连讳帆.琏杼了现代化垃过.以选到消除表面 缺陷、改善炖净度.琦匀凝固蛆织,进一步降慨中心偏析和提禹浇注迪度竹目的. 大方连琦机的全部六条*漉都配有对墙晶器冉铜术避抒电j蕾毪拌竹奠转磁埽感应器.此 外,连铸上连采用1轻廷下海.可以天改善钢的内鄙特性,剐是禹蕞钢的冉年特性.斑锌帆 上郜安有蛔坯支撑装王,并静一捉丘向哮由茂为两次丘向弯曲.通过这几嘎扭费碍l1篙靖董举 和提高了生产率。_ , ’ _ l现代化改造程序 蒂森钢

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转炉炼钢厂1#小方坯连铸机高效化改造

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通过对小方坯连铸凝固过程的理论分析,详细论述了结晶器、二冷区对小方坯连铸凝固过程的影响,提出了高效化改造时结晶器、二冷区的设计基本原则。在四川川威集团方坯连铸机高效化改造中对结晶器、二冷区进行优化设计,并得到了成功应用。结合理论分析和实际应用事例,提出了小方坯连铸机高效化改造的基本思路。

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小方坯连铸机高效化技术改造及工艺优化

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根据安阳钢铁公司第二炼钢厂实际,对罗可普小方坯连铸机进行了高效化改造。改造取得了良好的效果,铸坯平均拉速达3.5mmin,实现了炉机匹配;转炉出钢温度降低了20℃左右,大大降低了耐火材料消耗;优化了连铸工艺

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铝镇静钢连铸普遍存在着中间包浸入式水口堵塞问题。堵塞由未上浮的al2o3夹杂在铝碳质浸入式水口的入口和出口处沉积而引起,中间包衬、中间包覆盖剂、钢包下渣、水口的设计、耐火材料和保护浇铸等因素对水口堵塞都有严重影响。钢的化学成分(尤其是[o]和[s])和钙处理也是重要影响因素。测定钢中全氧量是确定钢的洁净度和预测水口堵塞的好办法

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采用美国STEL-TEK技术改造三流小方坯连铸机

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南京钢铁集团公司炼钢厂,于1996年一季度进行了转炉扩容改造。在转炉扩容改造的同时,为适应全连铸生产,对原有连铸机亦进行了改造。目前看来已发挥了效率,改造的当年年产钢达92万t。1997年可望达102万t,已初步形成一个比较现代化的全连铸

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根据工厂实际,进行了罗可普小方坯连铸机高效化改造。采用钢水成分、温度合适、钢水全程保护浇注模式;采用较大容量的凸形中间包结构;高速结晶器采用抛物线锥面及其结构优化;板簧导向刚性支撑式振动装置;自同步连续矫直拉矫机;动态控制的二次冷却系统;全新的刚柔性引锭杆技术;计算机在线控制技术。改造效果,铸坯平均拉速达3.5m/min,设备作业率达90%,溢漏率达0.15%,金属收得率为99.58%,铸坯合格率为100%,实现了炉机匹配,生产组织比较顺畅。转炉出钢温度降低了20℃左右,大大降价了耐火材料消耗。优化了连铸工艺。连铸坯热送率达90%,热送铸坯温度为700℃

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杜伊斯堡蒂森钢铁公司大方坯连铸机的现代化改造

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杜伊斯堡蒂森钢铁公司大方坯连铸机的现代化改造 4.5

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位于杜伊斯堡的蒂森钢铁公司对2号大方坯连铸机进行了现代化改造,以达到消除表面缺陷、改善纯净度、均匀凝固组织,进一步降低中心偏析和提高浇注速度的目的。大方坯连铸机的全部六条铸流都配有时结晶器内钢水进行电磁搅拌的旋转磁场感应器。此外,连铸机上还采用了轻压下法,可以大大改善钢的内部特性,特别是高碳钢的内部特性。连铸机上部安有钢坯支撑装置,并将一次反向弯曲改为两次反向弯曲。通过这几项投资,得到高质量钢坯和提高了生产率。

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R5.25m小方坯连铸机高效化改造

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R5.25m小方坯连铸机高效化改造 4.5

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通过对结晶器内腔锥度的改善和振动装置机械结构的优化,使连铸机的生产能力和铸坯质量得到了稳步提升。

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邢慧慧

职位:注册环境影响评价师

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

印度塔塔钢铁公司对其小方坯连铸机进行改造文辑: 是邢慧慧根据数聚超市为大家精心整理的相关印度塔塔钢铁公司对其小方坯连铸机进行改造资料、文献、知识、教程及精品数据等,方便大家下载及在线阅读。同时,造价通平台还为您提供材价查询、测算、询价、云造价、私有云高端定制等建设领域优质服务。PC版访问: 印度塔塔钢铁公司对其小方坯连铸机进行改造
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