选择特殊符号
选择搜索类型
请输入搜索
《铁道科学技术名词》第一版。
1997年,经全国科学技术名词审定委员会审定发布。
用剪力墙或栏板定义侧板。
你好:按照锚固长度La计算长度。
侧板用墙或栏板定义布置吧。
主片侧板用板材标准
1 潍坊恒安散热器有限公司企业标准 铝质散热器主片侧板用板材标准 Q / HAGS003-2002 1.主题内容及适用范围: 本标准规定了铝质散热器侧板、主片用板材的技术条件, 试验方法,检验规则,包装、标记、运输与贮存。 本标准适用于铝质散热器主片、侧板用板材。 2.引用标准: YB788 铝合金化学成分分析法 GB288 金属拉力试验法 GB3246 铝及铝合金加工制品显微组织检验方法 GB10569 铝及铝合金加工制品硝酸检验方法 GB3199 铝及铝合金加工制品的包装、 标记、运输及贮存 3.技术要求: 3.1 基本要求: 3.1.1 规格、牌号、状态: 3.1.1.1 牌号: 3.3.1.1.1 主片: AA4343/3003/7072 AA4045/3003/7072 AA4343/3003/1145 AA4045/300
在激振器大梁和横梁与侧板的连接部位,为消除过度的应力集中,采用特别加强结构对侧板进行加强。连接采用虎克铆钉铆固。位于筛板以下的侧板无突出结构,不会产生液体积聚,不会因此导致腐蚀。 侧板内侧下部防护层非常连续、光滑,极大地减少因冲刷造成结构腐蚀的可能性。侧板和横梁间无隙、无突出。
振动筛是冶炼设备中的关键设备之一, 该设备由于是在高作业率、高温、高粉尘的恶劣条件下运转的关键设备,在所有的烧结设备中筛子维修的工作量占比例较大,其故障以侧板振裂、断裂、筛框扭曲变形较为突出,所以有必要对其进行动力学分析,从而为设计提供参考。
对振动筛的动力学改进的主要目的是使结构的固有频率远离其工作频率,防止共振, 减少噪声。侧板的几何参数、物理参数可采用三维实体CAD软件Pro /E 计算得 到。根据已有的二维零件和总成图纸,在Pro /E 中建立振动筛侧板的三维模型,输入材料特性参数后,即可获得侧板的零部件质量、质心位置、转动惯量等原始模型数据。通过正确的ANSYS和Pro /E接口的配置方法,实现了数据的无缝连接。
完成了振动筛侧板的模态分析之后,来讨论振动筛筛框的动力学改进的问题。筛框是由板和梁铆接而成的具有对称结构的弹性体,尽管筛框的结构具有对称性,但仍必须按整体进行分析,因为在动态分析中求得的各阶振型并非完全以结构对称面而对称,如按对称结构取其一半进行分析就会丢掉偶数阶振型,使计算结果失真。
由于振动筛在工作时其故障以侧板振裂、断裂、筛框扭曲变形较为突出, 所以以上主要针对振动筛侧板及筛框的动态特性进行了研究,求出固有频率和固有振型,找出侧板及筛框结构上不合理的地方并进行了动力学改进,使其固有频率远离工作频率10% 以上,有效地提高了振动筛性能。计算分析对研制同类型系列化环保、节能自同步香蕉形振动筛提供了计算分析依据,并可推广应用 到其它大型筛的模态选型、参数化设计。
为了考察侧板构型对高超侧压进气道起动性能的影响,对相同收缩比下侧板分别为前掠和后掠构型的进气道开展了 Ma = 4 来流下的风洞实验及相应的数值模拟研究。实验结果表明,侧板后掠进气道的起动性能优于侧板前掠构型,实验中侧板后掠进气道能够在 2°攻角时实现起动,而侧板前掠进气道仅能在 - 2°攻角时起动。对流场进行的数值模拟结果表明,侧板后掠进气道不但比侧板前掠进气道具有更高的内收缩段入口马赫数,而且交汇后的侧板激波与底板边界层干扰的强度较弱,使得边界层不易分离,两方面因素共同作用使得侧板后掠进气道的起动性能显著优于侧板前掠构型。
1 进气道构型:
设计了侧板分别为前掠和后掠构型的两个高超侧压进气道模型,侧板的前掠角为 55°,后掠角为 30°。除了侧板构型存在差异外,两模型的其余的结构参数均保持一致。进气道底板采用三级楔角压缩,总压缩角为 14°,进气道的总收缩比为 6.0,内收缩比( 唇口横截面与出口横截面面积之比) 为 1.45,侧向收缩比为 1.67,入口迎风面的高度 H = 99mm。
2 实验方法:
实验研究在国防科技大学 STS 重点实验室( Science and Technology on Scramjet Laboratory) 的Φ440mm 高焓自由射流试验系统中进行,实验中主要考察模型进气道在低马赫数来流下的起动情况。实验中对进气道底板壁面中心线上的沿程静压分布进行测量,除此之外,还在进气道模型出口的后方连接一段驻室和喉道,并测量驻室和喉道内相应位置的壁面静压,以考察进气道的流量捕获性能。实验中所有压力的测量均采用 9116 型压力扫描阀进行。
3 数值模拟方法:
数值模拟所采用的控制方程为理想气体可压 N-S 方程,采用有限体积法离散,使用三维定常隐式求解器求解,流动方程的无粘项采用二阶 Roe 格式离散,粘性项采用二阶中心差分格式离散,气体比热比为 1.38,气体分子粘性采用 Sutherland 公式计算,湍流模型为 k-ω SST 模型。
由于数值模拟难以准确地获取进气道的起动性能,采用风洞实验的方法来考察进气道的起动性能,实验中通过测量进气道底板壁面中心线上的沿程静压分布来判断进气道的起动情况。进气道起动与否与其内收缩段入口处的马赫数大小有关,对具有前体压缩的高超侧压进气道来说,通过改变进气道本身的攻角可以相应地改变进气道内收缩段入口马赫数的大小。由于风洞喷管出口的马赫数恒定,所以采用改变进气道攻角的方式来对比侧板前掠与后掠构型进气道的起动性能。
1 侧板后掠进气道起动性能:
对侧板后掠进气道分别进行了 Ma = 4.0 来流条件下攻角为 0°和 2°的风洞实验, 2°攻角实验中驻室和喉道的压力显著高于 0°攻角实验,由于喉道面积相等,所以流量与气流的总压成正比,而气流总压越高则驻室压力越高,说明攻角增加的情况下,进气道的捕获流量获得了大幅提升。
2 侧板前掠进气道起动性能:
对侧板前掠进气道进行了 Ma = 4.0 来流条件下攻角分别为 0°,- 1°和 - 2°的三次风洞实验,对比侧板后掠和前掠构型进气道的实验结果可以发现,侧板后掠进气道的起动性能优于侧板前掠构型。