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1 高炉生产概述
1.1 高炉炼铁的工艺流程
1.2 高炉冶炼的基本过程
1.3 高炉冶炼的产品
1.4 高炉生产的主要技术经济指标
1.5 高炉炼铁技术发展趋势
1.6 热风炉操作的基础知识
1.7 热风炉的发展
复习思考题
2 热风炉用耐火材料
2.1 耐火材料的性能及分类
2.2 热风炉用耐火材料
复习思考题
3 热风炉系统的主要设备
3.1 高炉用鼓风机2100433B
书中内容主要包括高炉生产概述、热风炉用耐火材料、热风炉系统的主要设备、热风炉的燃料及燃烧计算、热风炉的操作、热风炉事故处理及设备维护等。书中内容紧密结合生产操作实际,既考虑了工艺知识的系统性,又考虑了工人技能知识的需要和提高,有很强的针对性。
本书也可作为职业技术院校相关专业的教材,或工程技术人员的参考用书。
1、化工和制药行业化学制品、化工产品和药品的制备和干燥 2、涂装行业汽车、摩托车、集装箱、家电、印铁制罐等工业产品的烘烤漆,喷粉固化等 3、纺织印染和无纺布行业 热定型、热熔染色、焙烘、热风拉幅 4、...
制作列管式的,圆筒状燃烧室,顶部加散热管,然后加装轴流风机或者离心风机,外型尺寸为1M*0.5M*0.5M就可以。
结构特点: (1)结构科学,热效率高。 (2)该燃煤热风炉燃烧方式采用机械化链条炉排和新型节能燃烧拱相结合的方式,具有煤种适应性广燃烧充分等特点。 (3)机械化程度高,操作简单方便。 2号促进...
高炉热风炉炉壳制作工艺
攀钢 2#高炉热风炉炉壳制作工艺 徐小勇 ( 攀冶修建分公司机械工程项目部 邮编 617023) 摘 要: 介绍了 2#高炉热风炉炉壳的特点,制作热风炉炉壳的工艺流程和制作工艺。认为借鉴转炉 炉壳的制作工艺,再辅之以切合实际的技术措施,能够保证热风炉炉壳的制作质量。 关键词: 热风炉 炉壳 制作流程 成型 校正 1. 引言 在高炉生产过程中,热风炉设备是高炉生产系统的重要设备。修建公司自从 1996 年年 初开始承担了炼铁厂 2#高炉 3 座热风炉炉壳结构制作安装任务以来,依次进行了炼铁厂三 座高炉的热风炉炉壳的制作安装。在首次承担的炉壳制作量就达 537t ,其中 2#高炉的 1#热 风炉仅制作炉帽部分,共计四带; 2#和 3#热风炉为整座炉皮制作(两座炉结构完全一样) , 每座共计二十四带。 三座热风炉均由圆锥体、 圆筒体和双曲面体组成。 就修建公司而言,当 时制作 2#高炉热风炉
韶钢1号高炉热风炉改造实践
对韶钢1号高炉热风炉大修改造进行了总结分析.通过吸取国内外热风炉的先进技术进行合理改造:采用高效能陶瓷燃烧器、DS旋流格子砖、烟气均匀配气装置、冷风均匀配气装置等技术,改造后在单烧高炉煤气的情况下,送风平均风温大于1 100℃.
本书将高炉炼铁相关理论与生产实际操作相结合,以一问一答的形式,系统简明洁地介绍了高炉热风炉的生产工艺概况、热风炉结构、操作技术、煤气安全技术、热风炉常用耐火材料、高炉煤气除尘、煤气取样技术与操作,以及有关的热工简易计算实例和煤气事故的案例,书后附有热风炉工技术晋级试题和参考答案等资料。 本书内容紧密结合高炉生产的实际操作,通俗易懂,可作为高炉热风炉操作技术工人的职业技能培训教材,也可供炼铁专业的工程技术人员参考。
高炉热风炉煤气预热器技术改造及应用
齐立东①
( 北京首钢股份有限公司河北迁安064404)
摘要北京首钢股份有限公司4000m3高炉热风炉通过技术改造采用一种先进的高效节能型预热器-板式煤气预热器取代原管式预热器,效果显著。技术改造的结果表明,原煤气预热器失效的主要原因是热管损坏失效超过总数的一半以上,煤气预热温度只能达到40℃,严重影响到了烟气余热的回收,造成热风炉系统热效率降低、燃料消耗增加,设备维护成本大幅升高。技术改造后,热风炉系统整体热效率大幅提高,高炉煤气消耗有效降低、便于设备维护,节约生产成本。
关键词热风炉 煤气预热器 改进 节能
1 概述
北京首钢股份有限公司( 以下简称首钢股份公司) 三高炉炉容4000m3,热风炉系统配置4 座内燃式热风炉,运行方式为交叉并联2 烧2 送,煤气采用低温预热,助燃空气采用预热炉高温预热,目前送风平均风温1170℃。热风炉产生的烟气一部分用于预热高炉煤气,一部分通过烟气旁通管进入烟囱放散,预热炉产生的烟气直接进入烟囱放散。烟气温度250~330℃,平均温度290℃。
高炉热风炉煤气预热原设计采用低温热管预热器,2010 年投入使用两年左右出现预热效果下降的问题,2014 年8 月三高炉煤气换热器卡盲板开始检漏,三炉煤气预热器共安装管束34 排,19排管束内泄不能继续使用,其余外泄管束处理完成可恢复15 排继续使用,检修费用30 万元。2015 年1 月16 日煤气预热器投入使用煤气预热温度110℃,三周后煤气预热效果逐步下降,进入5 月份煤气预热温度降低至40℃。因此决定将原高炉煤气热管预热器改进为新型板式预热器。
2 新型板式预热器领域技术现状
新型板式预热器克服了热管换热器的一些缺点,传热效率高、耐腐蚀、寿命长、积灰现象不明显,热风炉系统的热效率可以长期维持在高水平运行,从而减少了高炉煤气消耗、节约了运行成本,近年来在国内多座高炉的热风炉系统上得到应用,取得了良好的效果,是一种较为先进的高效节能型预热器。
2. 1 新型板式预热器结构特点
1) 换热板片加工成椭圆形流水线曲面波纹,区别于现有正弦波纹。使其流道更平缓,具有更小的流体阻力。
2) 采用高低温不等流道设计技术,使高温通道与低温通道保持稳定的流速,获得相同的流动特性保证阻力与传热的良好结合。
3) 换热箱体内设计有波纹补偿技术,消除换热单元的热膨胀对板束的应力破坏。
4) 采用煤气管箱内承压流道设计技术,使设备密封性能与保温得到更好的保护。
5) 采用介质管箱的导流设计技术,使介质的阻力进一步降低。
2. 2 新型板式预热器优点
新型板式预热器采用高效、防堵、耐腐蚀、寿命长、技术成熟的板式预热器预热煤气和助燃空气。该技术已在国内高炉热风炉系统广泛采用,取得了良好的使用表现。由于采用引进的耐煤气腐蚀材料,从根本上解决了现有设备存在的寿命短、不安全的问题。
3 热管预热器与板式预热器的对比
3. 1 热管预热器
热管预热器是目前在冶金行业常用的预热器,但热管式预热器存在热媒损失、不凝气等缺点,热管会因真空度下降而失效。如果使用温度过高时( 水临界温度374℃ 时,临界压力225 公斤) ,热管内蒸气压特别大,就必须采用价格较昂贵的工质或者采用耐高温高压材料做热管,导致设备造价过高。若使用水-碳钢热管则容易出现爆管,温度过低( 140℃) 又产生结露腐蚀。以上因素严重制约了设备的使用寿命和使用温度。由于热管失效很难判定原因和检测缺陷位置,一般情况下需要对所有的热管进行重新抽真空或更换,维修成本高,检修周期长,间接地造成更大的经济损失。另外带翅片的热管预热器还有其他的一些弱点,如热管的排数不能过大,翅片积灰且不易清除等缺点。以上所有缺点不但降低了换热效果,增加了生产成本,甚至影响正常生产,造成安全隐患。热管式预热器的寿命一般为2~5年,其中能满足设计要求的时间为1 ~ 3 年。
3. 2 新型板式预热器
新型板式预热器是近年来开发的一种较为先进的高效节能型预热器,具有传热效率高、结构紧凑、耐腐蚀、寿命长,不易积灰、易清洗、维护量小等优点,近年来在国内多座高炉的热风炉系统上得到应用,取得了良好的效果,板式预热器主要有以下特点:
1) 预热器核心部件根据介质特性选用优质不锈钢材质,经液压机压制并作渗漏探伤、板管自动生产线焊接、焊缝的探伤及逐个试压、端部组装焊接、板束的探伤及试压、设备的总成及试压等工序。设备箱体采用碳钢及结构件; 单元与单元之间的连接、固定、支撑、导向等用材与所在位置的板片材质保持一致。
2) 烟气、煤气在板束内交错预热,结构简单、流道清晰,充分考虑煤气特点,无煤气死区。采用模块化组装,便于设备制造、运输、安装、维修。
3) 考虑到烟气、煤气含尘问题,采用合理的流速避免磨损和沉积。煤气自上而下流动,加强煤气侧灰分的自吹扫作用,使煤气、烟气侧粉尘不易在板管内沉积,且不易积垢。
4) 为解决两侧介质热膨胀而引起的温差应力,以及板束与箱体的热膨胀不均引起的温差应力,在壳体内部设置膨胀节,保证设备长周期安全运行,避免热应力对设备的破坏。
综上所述,新型热管式预热器在传热效率、耐腐蚀、维护成本上与传统热管式预热器相比具有巨大优势,是目前使用效果较好的煤气预热器。
4 预热器的改造及应用
针对首钢股份公司热风炉相关参数和高炉操作的特殊情况,结合在原有的低温热管预热器使用过程中出现的问题,确保预热器工作安全可靠,本次改造工程进展顺利并进行了有针对性的特殊改进。
4. 1 预热器改造主要参数
预热器改造主要参数见表1。
4. 2 预热器防腐蚀性能
本次改进,充分考虑了高炉煤气采用干法除尘,煤气中S -、Cl - 腐蚀特性,对预热器箱体( 外壳) 及预热片采取可靠的防腐和必要的保温措施,尤其是箱体下部、箱体底板及煤气预热器前部( 靠近煤气入口区域) ,采取涂装树脂的办法,提高箱体的抗腐蚀能力; 箱体底部设计排水坡度,并在箱体底部设置有排水口,排水孔公称直径为DN50,即使箱体内部有积水,也能及时排出,以降低积水对箱体的腐蚀; 在煤气换热器排水管后设置煤气水封,方便箱体内冷凝水及时排出。
4. 3 预热器维检方便、可靠
箱体上留有氮气吹扫接口,并在管道高处设置放散装置,方便检修时对箱体进行吹扫。为方便检修维护,在预热器下部及各介质的进口、出口均设置有检修人孔。
4. 4 预热器保温及安全性能
预热器箱体采用硅酸盐保温材料隔热,箱体外壳温度≤50℃,减少热损失; 在换热器烟气进、出口处各设置一台CO 在线监测仪,实时监控热风炉烟气中的CO 量变化,从而可以判断换热器是否存在泄露问题,确保换热器的使用安全; 为了能安全、方便地检修,在煤气进出口管道上各增加一个插板阀及手孔,在烟气进出口管道上各增加一套盲板及法兰。
5 改进前后经济效益对比
预热器改造前后的能源回收及经济效益分析对比情况见表2。
通过上表可以看出,板式预热器回收的能量与现有换热器相比,每年可以节约高炉煤气费约640 万元,则项目正常年增量效益为640 万元。
6 结论
1) 采用一种先进的高效节能型预热器- 板式煤气预热器取代原管式预热器,节能效果明显。
2) 技术改造前,原煤气预热器失效的主要原因是热管损坏失效超过总数的一半以上,煤气预热温度只能达到40℃,严重影响到了烟气余热的回收,造成热风炉系统热效率降低、燃料消耗增加,设备维护成本大幅升高。
3) 技术改造后,煤气出口温度由40℃ 升至185℃; 年回收能源增量约12850 吨标准煤,降低吨铁工序能耗约4. 6kgce /t。热风炉系统整体热效率大幅提高,高炉煤气消耗有效降低、便于设备维护,节约生产成本。
参考文献
[1]李永华,吉云等. 热管空气预热器应用研究[J]. 工程科技Ⅱ辑, 2004( 9) .
[2]周建新,宋秉棠等. 板式空气预热器的推广应用[J].石油化工设备, 2007( 1) .
[3]项钟庸. 高炉炼铁工艺设计规范的理论与实践[J]. 冶金工业, 2007.
本书可供从事高炉热风炉自动化系统研究、设计和生产维护等工作的科技人员使用,也可供大专院校的自动化、计算机应用和相关工艺专业的师生参考。