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本项目研究循环流化床锅炉内颗粒团的燃烧行为,采用适合于高温工况的测试方法,分别测量颗粒团结构和颗粒团内外的气相化学成分,研究在床内不同部位的颗粒团和稀相区的燃烧特性,建立考虑局部气固分布不匀性的循环流化床锅炉燃烧模型和热力计算方法。这对于发展复杂气固两相流体动力学和洁净煤技术具有较大的理论意义和实际应用价值。
批准号 |
50076015 |
项目名称 |
循环流化床锅炉颗粒团燃烧行为研究 |
项目类别 |
面上项目 |
申请代码 |
E0604 |
项目负责人 |
陆继东 |
负责人职称 |
教授 |
依托单位 |
华中科技大学 |
研究期限 |
2001-01-01 至 2004-12-31 |
支持经费 |
15(万元) |
循环流化床锅炉主要是指采用流化床技术的锅炉,其因燃料适应性广、燃烧效率高、燃烧污染排放量低的优点而受到社会大众的青睐。郑锅循环流化床锅炉是应用于火力发电厂以及工业余热利用发电行业的大型热能设备,它具有...
简单说就是: 煤(石灰石)被送入炉膛中燃烧,物料被一次风带入炉膛中上部燃烧,大颗粒(没有燃烧充分的)通过自身重力沿着炉膛内壁落入炉膛下部,如此循环,称为内循环。细小的颗粒被烟气扬吸、夹带入旋风分离器中...
水冷壁下端采用让管技术防磨。分离器入口的管子采用耐磨涂料涂覆防磨。
循环流化床锅炉燃烧优化调整
浅析循环流化床锅炉燃烧优化调整 摘要 循环流化床锅炉 (cfb) 技术是近十几年来迅速发展起来的 一项高效低污染清洁燃烧技术。本文系统深入地研究了 cfb 锅炉调 试及燃烧优化调整方法,所提出的调试及优化调整方法均在现场得 到了实际应用,达到了满意的控制效果。 关键词 循环流化床锅炉;调试;燃烧;优化调整 中图分类号 tk2 文献标识码 a 文章编号 1674-6708 (2011)39-0110-02 0 引言 循环流化床锅炉燃烧技术以其优越的燃烧稳定性、燃料适应性、 调峰能力,以及燃烧温度可控制得相对较低、 s02排放小等优势, cfb 锅炉燃烧技术最早在国外燃烧褐煤并取得成功,因此以燃烧褐 煤为基础的 cfb 锅炉设计成为主要设计模式。在 cfb 技术引进国内 后,由于燃料的多样性, cfb 锅炉在燃烧烟煤、无烟煤、贫煤以及 其它劣质煤时遇到困难。而另一方面,随着煤粉在脱硫技术方
循环流化床锅炉燃烧的调整
循环流化床锅炉燃烧的调整
(1)循环流化床燃烧技术对中国燃煤污染控制和消纳大量洗煤矸石、泥煤有重要意义。
(2)中国在循环流化床燃烧大型化、高参数方面达到世界领先。
(3)基于流态重构的节能型循环流化床技术,是中国自主创新的循环流化床发展新方向。
(4)在循环流化床流态图谱的第三轴(循环物料粒度轴)可以找到循环流化床低成本超低排放的突破点。 (5)在“十三五”期间将启动660 MW 超超临界循环流化床锅炉示范和超低排放循环流化床的工程示范, 形成最高发电效率、最高可用率和超低排放的循环流化床燃烧技术。可能把循环流化床技术应用空间从劣质煤推向高硫无烟煤,甚至优质煤发电市场 。
中国循环流化床燃烧技术自1980年起步,经历了35年的努力掌握了先进的循环流化床设计理论,形成了从小容量的蒸汽锅炉到大型超临界发电锅炉的系列容量产品,控制了中国市场,并走向世界。面临国内复杂的煤种和日益严格的环保要求,中国科技人员和工程师突破了循环流化床流态设计的范围,形成了高可用率、低厂用电率的第二代循环流化床技术,并正在向超低排放的第三代技术发展 。
循环流化床燃烧本来是一种清洁煤技术,能够低成本满足几乎世界所有国家的环保标准,但是中国的排放标准是世界上最为严格的燃煤污染物排放标准, 这将成为循环流化床燃烧技术的第一个挑战。发改委新公布的供电煤耗标准也给超临界循环流化床节能高效发电提出了第二个挑战。为应对两个挑战要采取以下措施:
(1) 进一步提高蒸汽参数发展超超临界循环流化床, 蒸汽压力达到29 MPa, 温度为605/623℃, 供电标煤耗<285 g/(kW·h), 将在“十三五”期间安排660MW示范工程。
(2) 采用在“十二五”期间已经在300MW以下容量循环流化床得到商业运行证实的流态重构节能型流程, 将厂用电率降低到与煤粉炉相同的水平。这个工作已经在进行,在“十二五” 科技支撑计划中获得了支持, 看来效果比较乐观。
(3) 深入挖掘循环流化床锅炉自身的污染控制潜力, 实现循环流化床污染控制能力的突破。这是循环流化床燃烧污染控制技术的新挑战。
要冲破传统循环流化床炉内脱硫脱硝能力的极限,目光仍然回到循环流化床流态图谱,该图谱事实上存在第三坐标轴, 即粒度轴,原有曲线是基于传统循环流化床循环物料平均粒度在150~250μm条件下确定的。如果改变循环物料平均粒度,则曲线会发生改变。循环流化床循环物料粒度更细条件下,NOx可以达到原始超低排放;与此同时,循环物料粒度减小意味着石灰石颗粒的利用率显著增加。
运行实践表明,如果分离器分离效率得到显著改善,飞灰切割粒径降至10μm,循环灰中位粒径接近100μm,炉膛上部的平均压降可以提高到60 Pa/m,NOx原始排放可稳定在20~30 mg/ m³;炉内脱硫在Ca/S=1.5 时,SO2<50 mg/m³。最近山西山阴300 MW和国锦东锅300MW循环流化床,也验证了NOx排放降低的明显趋势。上述成果超出了国内外对循环流化床污染控制能力的认知底线, 震惊了国外学术界也引起国内政府环保部门的注意。
因此,现阶段比较理想的低成本循环流化床燃煤锅炉的超低排放技术路线是:超高循环效率CFB 炉内细石灰石粉脱硫 袋式除尘为基础装备,SNCR及半干法增湿活化二次脱硫作为热备用,这条技术路线已经在50~350MW的多个工程中得到印证。