为降低生产成本,板材炼钢厂加大科技攻关力度,在转炉复吹技术方面取得新突破,新改造后的二号转炉投产后,复吹连续炉龄达到4150炉,创历史新高,不仅节约脱氧剂、增碳剂数百万元,而且提高了钢水的纯净度。 转炉顶底复吹工艺的特点是熔池搅拌能力强,钢水成分均匀,可避免过氧化现象的出现,缩短供氧时间和炉耗氧量。钢中气体元素含量低,适合冶炼气体元素含量较低的钢种。因此,提高转炉复吹比例可以进一步优化产品结构,对于提升钢水质量、冶炼高附加值产品、提升企业核心竞争力具有重要意义。 在几年前,板材炼钢厂就开始尝试采用转炉复吹工艺,但是由于种种原因,转炉复吹连续炉龄达到2000炉就止步不前。去年,钢材市场低迷,为降低生产成本,提升钢水质量,该厂抽调精兵强将,大力开展转炉复吹攻关。科技人员经过大量资料查询和多方面的研讨,不断摸索总结经验,改进生产工艺,加强操作,调整造渣制度,全力保复吹。 去年8月末,经过改扩建的二号转炉投产,该厂科技人员在二号转炉炉底安装了复吹风口,开始复吹工艺攻关。二号转炉采用复吹工艺后,始终维持2个复吹风口运行,复吹风口数量最多时达到5个。通过碳氧积对比,二号转炉复吹效果明显,碳氧积控制较好,复吹转炉喷溅炉次明显减少,钢铁料消耗也明显降低,金属收得率提高。同时,底吹气体搅拌,提高了石灰、白云石的利用率,降低了造渣料的消耗,降低了渣中氧化铁含量,提高了钢水的纯净度,降低了精炼处理难度。 据悉,该厂三号、五号转炉也正在进行炉底复吹工艺攻关,努力实现全炉龄复吹目标(本钢) |