造价通

反馈
取消

热门搜词

造价通

取消 发送 反馈意见

“幕后抄手”邓长付:多炼钢,炼好钢

2018/09/0663 作者:佚名
导读:关注我们 纪录片《我在故宫修文物》里面 介绍过这样一群工作者 他们负责修复各种朝代留存下来的 青铜、木器、漆器、书画、织绣等文物 ...... 他们几十年如一日 默默在故宫里面重复着修复工作 正是由于他们在幕后默默的奉献付出, 人们才能欣赏

关注我们

纪录片《我在故宫修文物》里面

介绍过这样一群工作者

他们负责修复各种朝代留存下来的

青铜、木器、漆器、书画、织绣等文物

......

他们几十年如一日

默默在故宫里面重复着修复工作

正是由于他们在幕后默默的奉献付出,

人们才能欣赏到那已经损毁、破坏了的文物

以完整的姿态重现人世。

在炼钢厂,也有这样一个幕后技术团队

月产钢从30万吨比较难完成

到30万吨以上常态化

到月产35.1万吨

转炉炼钢产能的每一次提升

都是幕后团队的追求和坚持

都是辛勤汗水铸就的结晶成果

邓长付,就是其中的一名引领者。

转炉能力提升的“舵手”

俗话说:“大海航行靠舵手!”对于炼钢厂产能提升项目来说,炼钢主任师邓长付就是其中一名舵手,掌控着前进的方向。

提升炼钢产能、缩短冶炼时间、冶炼周期……,是最主要的产能提升措施。针对这些关键环节,他认真开展研究,对标学习先进同行操作方法,主导推行大氧压冶炼、不等样出钢工艺等加快冶炼节奏的措施。

针对新措施落实之初出现的各种问题,他立足现场,通过炉长研修会平台,开展转炉能力提升专题研修,提升炉长的整体水平。同时主导开展炼钢能力提升攻关,定期召开攻关会议,通过阶段性总结经验,固化好的操作方法,明确攻关方向。

成效

2017年,单炉班产提高3炉;最高日产提高6炉;2017年1-11月超产9.44万吨……产量实现同比较大增长,预计全年钢产量将创纪录。

效果

降低铁钢比的“勤”务兵

降低铁钢比成效显著

2017年,转炉冶炼用废钢的性价比不断提高,从提升产能和降本增效两方面都有明显的作用。而炼钢厂2016年铁钢比对标先进同行差距巨大。

面对差距,他大力推进“三岗”活动,通过全面配合 “一罐制”工艺改造、开展低铁钢转炉长寿炉龄攻关、探索降铁钢比的工艺,炼钢厂铁钢比对比2016年大幅降低10%左右,目前稳定在行业较好水平。

降低铁钢比之:一罐制工艺改造

2016年底,通过对标学习,炼钢厂开展取消混铁炉工艺研究。根据同行考察情况和炼钢厂行车起吊重量、铁水罐容积等实际情况,如不改变行车等设备,只能开展铁水折罐和铁水一罐制工艺。面对新问题,他与技术人员一起,研究耐材技术,提出既能确保满足生产,且不改变现在行车设备情况下,实现铁水一罐制工艺。

他积极配合一罐制工艺改造,完成了120吨铁包耐材设计、试用、优化改进等工作,理顺施工管理。铁水一罐制工艺实施后,铁水温度较混铁炉工艺大幅提高,为降低铁钢比创造良好的外部条件。

降低铁钢比之:提高炉龄

随着铁钢比的不断下降,转炉后期炉衬较差,炉衬维护时间较长,且对炉衬的安全运行和转炉作业率都会有较大的影响。为此,炼钢厂成立低铁钢比条件下安全长寿炉龄技术攻关小组,以提高低铁钢比下转炉的安全、稳定、高效运行。

邓长付作为攻关小组主要负责人,他提前策划,根据转炉炉衬前、中、后不同时期研究出不同的护炉方式和低铁钢比下的冶炼工艺、溅渣工艺、补炉护炉工艺,以项目化的形式制定了29条措施、全部落实到责任人。通过攻关,保证转炉的安全运行和保证转炉的作业率。

针对工业线材冷镦钢6A等品种生产时因出钢温度高,氧含量控制要求严格,对转炉炉衬维护困难等问题,他根据实际情况,制定精准控制的措施,并下发技术通知单,通过精准控制、标准化作业,解决工业线材生产和炉衬维护难等问题。

降低铁钢比之:持续优化工艺

随着铁钢比的不断下降,废钢与铁水搭配改变大,对转炉冶炼工艺、操作和下工序带来许多问题,转炉炉龄寿命和废钢卡炉口问题突出,有时一天卡炉口多达几十次,造成多炉降档等钢水,严重影响生产。

面对这些困难,他全力做好攻关工作,通过优化点火操作工艺、优化装入方式、完善操作规范等,同时与行车作业区协同开展降低卡炉口次数研修,制定出有效的措施,为增加废钢的入炉量打基础。

问题解决的“魔术手”

1

解决炉内热平衡

随着废钢加入量的增加,转炉内热平衡开始失衡,对钢水成分控制、出钢温度控制等造成较大的影响。

为解决这一问题,邓长付开展转炉冶炼增加发热剂研究,对使用焦碳、碳粉、升温球等开展试验,寻找最适合的加入品种和加入配比方式。经过使用情况统计分析和升温效果跟踪,找到了最适合现场使用的发热剂。根据试验结果,从源头开始规范,明确标准,对这一新工艺实现标准化作业,解决炉内热平衡问题。

2

解决废钢入炉卡斗

炼钢厂装废钢船斗今年以来经历两次扩容,装入量大幅增加。

随着废钢装入量的增加,废钢卡斗问题或废钢掉炉下问题突出,如果出现废钢入炉卡斗,须将船斗放平台处理后再入炉,影响时间至少三分钟以上,对提升转炉生产能力影响甚大。针对这一问题,他意识到旧的废钢料型装斗方式已不适合当前生产模式,必须寻找一种新的装斗方法,以解决废钢入炉卡斗等问题。

对此,他到现场开展试验摸索,从各种废钢料型的装入顺序、装入量和行车操作方式等开展全面分析研究,寻找出最佳的操作方法,并下发技术通知单。目前,废钢入炉卡斗次数已大幅降低。

3

滑板挡渣技改

为提高钢水质量,提升工业线材档次,炼钢厂进行转炉滑板挡渣技改。根据安装厂商的指导意见,将采用竖装形式,而竖装形式比横装形式出钢时间长。

为提升转炉生产效率,他根据滑板挡渣设计,对现场设备进行测量,核实。经过现场测绘和研究,现场满足横装条件,结合同行使用考察情况,将结果反馈给相关人员,提出自己的意见和建议,最终横装方式被采纳。

根据目前滑板挡渣改造后的使用情况 ,横装滑板挡渣装置可缩短出钢时间30秒,效率提升10%-17%;做出钢口时间减少30分钟以上,可多生产一炉钢,为转炉生产效率提升打基础。

多炼钢、炼好钢

对事业的执着和热爱铸就了他忘我的奉献精神,使他在工作中遇到难题时从来不叫苦、不叫累,而是一门心思解决问题;“多炼钢、炼好钢”,这就是他的目标,担当专注、顽强拼搏,撸起袖子加油干!这就是邓长付,奋战在节铁增钢效益线上的一员。

编辑:@阿宝 @Loveasy

图文:@阿宝 部分来自网络

*文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
关注微信公众号造价通(zjtcn_Largedata),获取建设行业第一手资讯

热门推荐

相关阅读