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纪录片《我在故宫修文物》里面
介绍过这样一群工作者
他们负责修复各种朝代留存下来的
青铜、木器、漆器、书画、织绣等文物
......
他们几十年如一日
默默在故宫里面重复着修复工作
正是由于他们在幕后默默的奉献付出,
人们才能欣赏到那已经损毁、破坏了的文物
以完整的姿态重现人世。
在炼钢厂,也有这样一个幕后技术团队
月产钢从30万吨比较难完成
到30万吨以上常态化
到月产35.1万吨
转炉炼钢产能的每一次提升
都是幕后团队的追求和坚持
都是辛勤汗水铸就的结晶成果
邓长付,就是其中的一名引领者。
转炉能力提升的“舵手”
俗话说:“大海航行靠舵手!”对于炼钢厂产能提升项目来说,炼钢主任师邓长付就是其中一名舵手,掌控着前进的方向。
提升炼钢产能、缩短冶炼时间、冶炼周期……,是最主要的产能提升措施。针对这些关键环节,他认真开展研究,对标学习先进同行操作方法,主导推行大氧压冶炼、不等样出钢工艺等加快冶炼节奏的措施。
针对新措施落实之初出现的各种问题,他立足现场,通过炉长研修会平台,开展转炉能力提升专题研修,提升炉长的整体水平。同时主导开展炼钢能力提升攻关,定期召开攻关会议,通过阶段性总结经验,固化好的操作方法,明确攻关方向。
成效
2017年,单炉班产提高3炉;最高日产提高6炉;2017年1-11月超产9.44万吨……产量实现同比较大增长,预计全年钢产量将创纪录。
效果
降低铁钢比的“勤”务兵
降低铁钢比成效显著
2017年,转炉冶炼用废钢的性价比不断提高,从提升产能和降本增效两方面都有明显的作用。而炼钢厂2016年铁钢比对标先进同行差距巨大。
面对差距,他大力推进“三岗”活动,通过全面配合 “一罐制”工艺改造、开展低铁钢转炉长寿炉龄攻关、探索降铁钢比的工艺,炼钢厂铁钢比对比2016年大幅降低10%左右,目前稳定在行业较好水平。
降低铁钢比之:一罐制工艺改造
2016年底,通过对标学习,炼钢厂开展取消混铁炉工艺研究。根据同行考察情况和炼钢厂行车起吊重量、铁水罐容积等实际情况,如不改变行车等设备,只能开展铁水折罐和铁水一罐制工艺。面对新问题,他与技术人员一起,研究耐材技术,提出既能确保满足生产,且不改变现在行车设备情况下,实现铁水一罐制工艺。
他积极配合一罐制工艺改造,完成了120吨铁包耐材设计、试用、优化改进等工作,理顺施工管理。铁水一罐制工艺实施后,铁水温度较混铁炉工艺大幅提高,为降低铁钢比创造良好的外部条件。
降低铁钢比之:提高炉龄
随着铁钢比的不断下降,转炉后期炉衬较差,炉衬维护时间较长,且对炉衬的安全运行和转炉作业率都会有较大的影响。为此,炼钢厂成立低铁钢比条件下安全长寿炉龄技术攻关小组,以提高低铁钢比下转炉的安全、稳定、高效运行。
邓长付作为攻关小组主要负责人,他提前策划,根据转炉炉衬前、中、后不同时期研究出不同的护炉方式和低铁钢比下的冶炼工艺、溅渣工艺、补炉护炉工艺,以项目化的形式制定了29条措施、全部落实到责任人。通过攻关,保证转炉的安全运行和保证转炉的作业率。
针对工业线材冷镦钢6A等品种生产时因出钢温度高,氧含量控制要求严格,对转炉炉衬维护困难等问题,他根据实际情况,制定精准控制的措施,并下发技术通知单,通过精准控制、标准化作业,解决工业线材生产和炉衬维护难等问题。
降低铁钢比之:持续优化工艺
随着铁钢比的不断下降,废钢与铁水搭配改变大,对转炉冶炼工艺、操作和下工序带来许多问题,转炉炉龄寿命和废钢卡炉口问题突出,有时一天卡炉口多达几十次,造成多炉降档等钢水,严重影响生产。
面对这些困难,他全力做好攻关工作,通过优化点火操作工艺、优化装入方式、完善操作规范等,同时与行车作业区协同开展降低卡炉口次数研修,制定出有效的措施,为增加废钢的入炉量打基础。
问题解决的“魔术手”
1
解决炉内热平衡
随着废钢加入量的增加,转炉内热平衡开始失衡,对钢水成分控制、出钢温度控制等造成较大的影响。
为解决这一问题,邓长付开展转炉冶炼增加发热剂研究,对使用焦碳、碳粉、升温球等开展试验,寻找最适合的加入品种和加入配比方式。经过使用情况统计分析和升温效果跟踪,找到了最适合现场使用的发热剂。根据试验结果,从源头开始规范,明确标准,对这一新工艺实现标准化作业,解决炉内热平衡问题。
2
解决废钢入炉卡斗
炼钢厂装废钢船斗今年以来经历两次扩容,装入量大幅增加。
随着废钢装入量的增加,废钢卡斗问题或废钢掉炉下问题突出,如果出现废钢入炉卡斗,须将船斗放平台处理后再入炉,影响时间至少三分钟以上,对提升转炉生产能力影响甚大。针对这一问题,他意识到旧的废钢料型装斗方式已不适合当前生产模式,必须寻找一种新的装斗方法,以解决废钢入炉卡斗等问题。
对此,他到现场开展试验摸索,从各种废钢料型的装入顺序、装入量和行车操作方式等开展全面分析研究,寻找出最佳的操作方法,并下发技术通知单。目前,废钢入炉卡斗次数已大幅降低。
3
滑板挡渣技改
为提高钢水质量,提升工业线材档次,炼钢厂进行转炉滑板挡渣技改。根据安装厂商的指导意见,将采用竖装形式,而竖装形式比横装形式出钢时间长。
为提升转炉生产效率,他根据滑板挡渣设计,对现场设备进行测量,核实。经过现场测绘和研究,现场满足横装条件,结合同行使用考察情况,将结果反馈给相关人员,提出自己的意见和建议,最终横装方式被采纳。
根据目前滑板挡渣改造后的使用情况 ,横装滑板挡渣装置可缩短出钢时间30秒,效率提升10%-17%;做出钢口时间减少30分钟以上,可多生产一炉钢,为转炉生产效率提升打基础。
多炼钢、炼好钢
对事业的执着和热爱铸就了他忘我的奉献精神,使他在工作中遇到难题时从来不叫苦、不叫累,而是一门心思解决问题;“多炼钢、炼好钢”,这就是他的目标,担当专注、顽强拼搏,撸起袖子加油干!这就是邓长付,奋战在节铁增钢效益线上的一员。
编辑:@阿宝 @Loveasy
图文:@阿宝 部分来自网络