本报讯 (通讯员万新东 特约通讯员甘志鸿)日前,新钢公司二铁厂铸铁铁水烘罐攻关获得成功。这项技术实施后,不仅可以减少煤气燃烧产生的废气量,有助于环保,而且可以延长铁水罐寿命,年可降成本342万元,具有较大的推广价值。
新钢公司二铁厂原有铁水烘罐技术沿用多年,技术陈旧,铁水罐寿命不甚理想,煤气消耗量大,烘罐产生的废气对员工的身体健康和周边环境均有影响,难以满足日益严格的环保要求。为此,该厂根据铁水罐内衬耐材性质,借鉴高炉、热风炉烘炉原理,制订了烘罐曲线,推行烘罐测温制度,建立测温台账,并根据烘罐温度上升趋势调节煤气阀开度,按合理的空燃比控制煤气流量,提高煤气燃烧效率,从而达到了降低烘罐煤气消耗及提高烘罐质量的目的。针对高炉煤气燃烧性质,该厂将其着火点控制在550℃~650℃,当烘罐温度达到700℃左右时,关闭焦炉煤气的长明火,以减少常开燃烧时间。
据测算,该厂通过革新这一工艺,烘烤一个铁水罐节约费用4.2万元,每年按烘罐80个计算,年降煤气等燃料消耗费用342万元,年减少废气中二氧化碳排放量2.53万吨。并且该新工艺有效提高铁水罐运行质量,延长铁水罐使用寿命,铁水罐平均使用寿命由实施前的500罐次左右延长到现在的750罐次以上。
(此文刊登于《中国冶金报》2018年2月8日6版)