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6E磨煤机电机驱动端振动大

2018/09/0651 作者:佚名
导读:事件经过: 2016-07-13,11:20,蔡跃凯发现缺陷“6E磨煤机电机驱动端振动大”。就地带载测量:负荷侧:轴向振幅:5.3(标准:10丝) 振速:6.6(标准4.5mm/s)零侧:轴向振幅: 5.3(标准:10丝) 振速:7 (标准

事件经过:

2016-07-13,11:20,蔡跃凯发现缺陷“6E磨煤机电机驱动端振动大”。就地带载测量:负荷侧:轴向振幅:5.3(标准:10丝) 振速:6.6(标准4.5mm/s)零侧:轴向振幅: 5.3(标准:10丝) 振速:7 (标准4.5mm/s)偏大。 7月14日,电机拆开对轮空试:负荷侧:轴向振幅:7(标准:10丝) 振速:4.1(标准4.5mm/s)零侧:轴向振幅: 1.4(标准:10丝) 振速:1.9 (标准4.5mm/s)在合格范围,连接对轮带载试运,负荷侧:轴向振幅:9.4(标准:10丝) 振速:12.9(标准4.5mm/s)零侧:轴向振幅: 7.2 (标准:10丝) 振速:9.0(标准4.5mm/s)垂直和水平振动值正常,轴向振动变大。7月29日,解开对轮再次进行端盖紧固和地脚紧固后,电机带载负荷侧:轴向振幅:10.7(标准:10丝) 振速:13.6(标准4.5mm/s)零侧:轴向振幅: 6.2 (标准:10丝) 振速:8.3 (标准4.5mm/s)轴向振动仍然偏大。8月4日电机进行解体检修,更换轴承,负荷侧端盖磨损轴承位喷焊,止口小盖车削,回装电机。8月7日空载试运负荷侧:轴向振幅:5(标准:10丝) 振速:1.9(标准4.5mm/s)零侧:轴向振幅: 1 (标准:10丝) 振速:0.7 (标准4.5mm/s)电机各参数满足国标要求,8月8日带负荷后负荷侧:轴向振幅:6(标准:10丝) 振速:8.5(标准4.5mm/s)零侧:轴向振幅: 6.7(标准:10丝) 振速:9.8(标准4.5mm/s),运转轴向振动仍然偏大,导致空冷器内导风管与支撑点共振产生异音。8月13日,锅炉专业进行了下列检查:1.减速机联轴器柱销有无磨损。2.测量减速机高速轴轴向间隙。3.对电机和减速机的地脚螺栓进行了复查紧固。4.对减速机打开加油盖,目测齿轮接触面。电气专业进行了电机负荷侧轴承端盖胶皮垫拆除工作,电机风扇罩更换备件工作。上述工作完成后,分步试运,电机空试:负荷侧:轴向振幅:5.6(标准:10丝) 振速:2.3(标准4.5mm/s)零侧:轴向振幅: 1.2 (标准:10丝) 振速:0.6 (标准4.5mm/s)轴向振动在合格范围内,异音消除,8月15日,整体带煤量运行负荷侧:轴向振幅:7.7(标准:10丝) 振速:8.6(标准4.5mm/s)零侧:轴向振幅:3.6 (标准:10丝) 振速:4.5 (标准4.5mm/s)负荷侧轴向振速依然偏大,声音正常,在ISO-2372设备振动国际标准7.1~11.2范围内,属于“注意”区域。具体数据(详见附件:6E磨煤机电机振动分析报告)。

原因分析:

高压电机振动串轴的原因(详见附件:6E磨煤机电机振动分析报告):

1、电机的轴与设备的轴安装不同心导致电机振动串轴;

2、电机的转子动、静不平衡,导致电机抖动所致;(从图六空载试运记录中的数据来看,电流66.2A数据稳定,振动值基本无变化,可排除此项原因)

3、电机的轴承损坏也会出现电机振动串轴的情况(已更换轴承,有出厂合格证);

4、电机的端盖磨损,导致电机振动串轴(端盖磨损部位已处理,处理后轴承室内径比轴承外径大5丝,国标GB/T275-2015规定的最大间隙5.7丝);

5、轴承的定位不好,导致电机松动运转时有振动串轴现象(外小盖止口磨损1mm经过电机厂处理已恢复原尺寸。去掉加厚的负侧小盖胶皮, 使小盖止口能够更紧密的固定轴承外套,此举增强了负荷侧轴承的定位,对因轴承定位不好原因引起的轴向振动能够起到很好的消除作用,对其他外力引起的轴向振动只能够起到一定的节制效果)。更换负荷侧胶垫(1mm换成2mm)后8月7日空载试运负荷侧 :轴向振幅:5(标准:10丝) 振速:1.9(标准4.5mm/s) 零侧:轴向振幅: 1 (标准:10丝) 振速:0.7 (标准4.5mm/s)电机各参数满足国标要求。

拆除负荷侧胶垫后空试电机数据;负荷侧 :轴向振幅:5.6(标准:10丝) 振速:2.3(标准4.5mm/s) 零侧:轴向振幅: 1.2 (标准:10丝) 振速:0.6 (标准4.5mm/s),振动在合格范围内。以上数据对比基本无变化说明更换胶垫不是引起轴向振动的原因。

综上所述:从磨煤机的实际带载轴向振动值变化较大,基本可以判定不同的负荷振动。

因此振动原因分析为:机务带载时轴系不对中引起。

暴露问题:

1、专业班组技术人员对电机振动方面的知识积累较少,对振动问题的分析方法、手段、仪器量化的东西掌握较少。

2、班组管理缺失,对巡检发现的6E磨煤机电机振动大问题,班组未制定相应的下一步消缺措施,对振动的原因未一起讨论分析,只是凭经验判断,导致工作滞后。

修后小盖密封垫没有按原尺寸回装,技术管理不严。

防范措施:

1、加强振动方面的知识积累,结合磨煤机的设备特点总结振动发生的根源。向电科院和其他兄弟单位学习相关振动知识和测量仪器、方法,用数据准确判断振动原因,缩短消缺时间,并做专项培训学习。

计划完成时间:2016.10.31,责任人:

2、电机检修严格按检修卡和试运卡,对于更换的备件尺寸与原厂不同时,需与专业技术人员或厂家沟通,确保安全可靠后进行更换,否则应保证与原厂尺寸相同。

计划完成时间:即刻整改,责任人:

3、举一反三,加强三期磨煤机电机的振动测量,每周测振,超振动标准电机每天测振,振速超10mm/s联系停运。关注电机振动变化,与相关班组通力合作,消除磨组振动缺陷,提高设备安全运行。

计划完成时间:2016年12月30日,责任人:。

4、加强班组管理,对发现的设备隐患,高度重视尽快制定防范措施和有效消缺方案,组织人力和物力,将隐患消除在萌芽状态。

计划完成时间:即刻,责任人:

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