首月开门红
截止1月31日,马选厂元月份回收率达到65.06%,超计划9.06%,生产精煤374166吨,超计划46166吨,精煤生产计划实现首月开门红!
今年,集团公司开始实行标煤制考核,马选厂结合实际,按照集团公司标煤制考核的各项要求,充分发挥2017年的技改优势,精煤产率大幅提升。
抓好生产管控
实行标煤制考核后,以前是“多调煤”,现在是要“调好煤”,马选厂积极适应这一变化。为了更好地督促生产矿井提高煤质,及时了解生产矿井的煤质变化,将关口前移,从源头上为提高煤质、增加精煤产量提供保障。
在生产过程中,马选厂强化精细化管理,科学组织生产。强化洗煤操作管理,加大对产品质量与精煤回收率的考核,并且在重点岗位开展指标竞赛,确保精煤质量合格与回收率的最大化。
完善洗煤工艺
生产不停止、技改不停步。为改善煤泥水系统,马选厂利用2017年一年的时间,自主制造安装了两台ITTΦ10.5型钢结构的深锥浓缩机;将原有的耙式浓缩机改为二段浓缩机,增大二段的浓缩面积,改善煤泥沉淀效果,实现了清水洗煤,各项指标得到了明显好转。
为解决入洗难洗煤时、中煤损失不稳定、浮选精煤灰分高的问题,马选厂首创中磁尾TBS干扰床分选工艺,既回收了中磁尾中的精煤,又预先排出一部分高灰细泥,彻底扭转了入洗难选煤时,浮选精煤灰分居高不下的局面,解决了重介为浮选“背灰”的问题。增设了两台压滤机、一台24立方米浮选机和两台跌落式的矿浆预处理器,将原煤处理量由原来的750吨/小时提高到800吨/小时,实现了大流量、低浓度入浮,总精煤回收率提高了2%以上。
岗位生产标准化
马选厂以“本质安全、优质高效”为目标,以对标为手段,牢固树立“抓好标准化就抓好生产、抓好质量、抓好安全、抓好效益”的意识,一厂三部所有工种、岗位都要在作业过程中落实安全生产标准化,真正自觉做到上标准岗,干标准活。
为提升机电工作质量,马选厂充分发挥“大机电”优势,积极探索自动化洗选的新技术,围绕自动化、智能化、信息化,全面实施升级改造,实现设备管理精细化,为选煤生产提供可靠保障。
下一步,马选厂将围绕今年集团公司下达的任务目标,进一步加大技改力度对九龙矿、新三矿难洗煤的专项技术研究,组织管技人员汲取2017年在不同单位取得的成功经验,结合各生产部的工艺特点、工作难点开展攻关,制定出促进提质增效升级的全套技术改造方案,真正实现一厂三部的工艺升级。
【责编:张国伟 编辑:赵敏】