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烧结机传动设备改造降本增效

2018/09/06102 作者:佚名
导读:近期,陕钢龙钢公司职工在265㎡烧结机传动系统上狠下功夫,通过对烧结机柔传减速机创新改造,实现降本增效。 前期,该烧结机一直使用涡轮蜗杆进行传动,在更换出现故障的减速机后,由于涡轮蜗杆啮合不到位,涡轮只能使用6个月左右,且更换过程复杂,费

  近期,陕钢龙钢公司职工在265㎡烧结机传动系统上狠下功夫,通过对烧结机柔传减速机创新改造,实现降本增效。

前期,该烧结机一直使用涡轮蜗杆进行传动,在更换出现故障的减速机后,由于涡轮蜗杆啮合不到位,涡轮只能使用6个月左右,且更换过程复杂,费用大,影响烧结机生产运行。

为了解决此项问题,该单位组织技术骨干,轮流蹲点观察,整合运行参数,做出详细处理方案。将原有两台KA107B16.75AM200型减速机,以及两台平面二次包络弧面蜗杆减速机拆除,分别以一台RDCDK500F-Z-110a型和一台RDCDK500F-Z-110b型减速机代替,保持原有传动比和输入、输出扭矩不变。通过联接盘,利用初级减速机输入端轴承套上的螺纹孔与初级减速器定位联接,解决了涡轮啮合不到位的问题。

该方案实施后,柔传减速机运行平稳,原先使用涡轮蜗杆传动,传动效率只有60%-70%。目前使用的星型齿轮传动,运转电流由25A降低到22A。经综合测算,每年可节省费用43万元。

*文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
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