在设计之初,为防止混风方案不合理造成排烟压力变化超出炉子本体调控的范围,影响炉子生产, 确定了以下设计的原则:烟囱中的烟气温度最低不低于300℃,最高不超过630 ℃。烟气量最多不超过四台炉子同时以最大能力工作产生的烟气量。很明显,这样的约定是偏安全的。
炉子工作时,根据来料温度及所处的工艺阶段不同,烟气温度、烟气量变化很大,实际中,烟气温度波动在800℃~1250℃之间,最大烟气量与最小烟气量的比值约为3~4。如此大的变化,必然会引起混风量很大变化。如果仅仅依靠阀门调节,很难实现。为方便调节,风机采用变频控制。
由于从混风点到烟囱温度测量点的距离比较短,而混风为质传热过程,造成的温度变化很快,在采用单台风机混风的情况下,会有如下情况:当仅有单台保温炉工作,烟气温度接近上限后,混风风机启动,此风量可能大于实际需要的混风量,造成烟气温度低于事先约定的温度(略高于最低温度),混风风机须停转。这个过程反复进行,风机频繁启停,系统反复震荡不能,达到一个稳定混风的状态。同时, 状态变化过快,炉压调节很难与之协调,影响工艺生产。为此,设两台混风风机,各风机与保温炉炉门开启电机联锁,为一一对应关系,当测量的温度超过设定温度后,对应的风机启动,强制相应风机从30Hz 启动,并保持一段时间,待混风达到一个初步稳定状态后,再由控制系统进行下一步风量调节, 有利于系统较快达到平衡状态。而风机的运行频率按烟气温度设定,使风机易于调节。 为确保温度传感器能有效工作,在炉子控制台上设报警器,传感器断路后报警,便于生产人员及时维护 。