乙烯装置线性急冷换热器设备是乙烯裂解工业生产过程中所应用的设备之一,它的工艺性较强,而且,将该装置实际应用于生产过程中,各项生产环节对于此设备的要求较高,要在短时问内将高温裂解气迅速冷却下来,直至达到终比其发生二次反应的温度及以下,从而避免造成烯烃物质损失。此外,实际生产的有序执行还有赖于乙烯装置线性急冷换热器设备本身性能的发挥,并尽可能保证低能耗生产 。
从我国某地方乙烯厂的实际生产过程来看,生产环节中所采用乙烯装置线性急冷换热器较为传统,通过研究可以发现,该设备在实际使用的过程中出现了某些内管结焦的现象,给生产带来阻碍。
线性急冷换热器是乙烯裂解装置中的关键设备,通过对出口集气箱进行结构改进,增加机械清焦接口,解决了线性急冷换热器机械清焦的难题,提高了清焦质量和效率,进而保证了裂解炉高效运行,并且,取得了良好的经济效益 。
1.改进乙烯装置线性急冷换热器的主要思路
在过去很长的一段时问里,由于该装置的结构设计存在一定的局限性,进而导致了线性急冷换热器机械清焦等问题的产生。基于此,针对乙烯装置线性急冷换热器的结构进行改进,结果表明,这一改进策略较为可行,获得了良好的反馈。
2.改进乙烯装置线性急冷换热器结构的主要措施
通过改进乙烯装置线性急冷换热器设备的裂解气出口以及清焦结构等内容,则能够改善该设备的实际应用效果 。从具体来看,乙烯装置线性急冷换热器结构的改进环节及措施都较为简单,实际上,就是针对一些部分的装置进行改良设计,赋予设备以新的性能,以便在生产过程中能够提高产业实效。其中,针对乙烯装置线性急冷换热器内管部位的改造措施为:在每台线性急冷转换器的内管所对应的出口集气箱上进行开口改造,一般设备中都有10根内管,与此同时,增加相应数量的两英寸3001b的接管,并将接管的末端进行封。这样一来,即便发生急冷换热器内管结焦现象获进出口集气箱压力差较为明显时,都可以将实现良好的机械清焦效果,究其原因在于,改进后的新增封压装置可随时被拆除,进而令管线中的污水排放畅通,所以就可以令水力机械清焦环节顺利的执行下去。