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电炉渣余热利用

2022/07/13156 作者:佚名
导读:电炉渣余热利用的提出 在正常生产条件下,矿热电炉日排渣1200t,经实际测定,电炉熔渣的温度高达1300~1400℃,热焓为1672.64kJ/kg.每小时带走的热量为 kJ,相当于2.86t标准煤.每年浪费的热量为 kJ.其数量是非常惊人的。熔渣送往渣场,对周围生态及环境造成一定的影响和污染。因此,利用电炉渣的废热资源是节约能源、改善环境、提高经济效益的重要途径之一。 “六五”期间,由于能源供需

电炉渣余热利用的提出

在正常生产条件下,矿热电炉日排渣1200t,经实际测定,电炉熔渣的温度高达1300~1400℃,热焓为1672.64kJ/kg.每小时带走的热量为

kJ,相当于2.86t标准煤.每年浪费的热量为
kJ.其数量是非常惊人的。熔渣送往渣场,对周围生态及环境造成一定的影响和污染。因此,利用电炉渣的废热资源是节约能源、改善环境、提高经济效益的重要途径之一。

“六五”期间,由于能源供需矛盾突出,燃煤严重短缺.加上锅炉设备陈旧,热效率低,污染严重。小区分散供热效果较差,浪费了能源,还满足不了民用区供热的需要,影响职工生活,也影响生产,成为亟待解决的一个紧迫问题。

为此,提出利用电炉渣余热利用的方案。

内容及工艺流程简介

图7 矿热电炉的炉渣定时排放到渣罐车内,用机车运到倒渣池的一侧,缓慢地将溶渣均匀地倒入渣池内,使池中水温升高,到65~90℃,大部分渣毛和水淬渣沉降到池底,用抓斗吊将水淬渣捞出、装入气动翻渣车运至渣场倒掉。被加热的水自流进入沉淀池,进一步将水中的渣毛沉降下来,经沉淀后的热水进入快滤池,进一步过滤,使水中的悬浮物低于5~10mg/l,合格的热水自流入热水池,由12sh一9离心泵,经Ф426管道输送到2km以远的家属区供用户采暖,采暖后的低温回水利用余压自流回到倒渣池,再次进行电炉渣水淬,加热水循环使用,电炉渣余热利用工艺流程示意图如图7所示。

工程概述

整个工程主要部分有:

(1)倒渣池:2座。为钢筋混凝土结构,有效容积1020

,在正常情况下,可允许50%的容积为渣容积,电炉渣在该池中进行水淬并将水加热至65—90℃。

(2)沉淀池:采用两格平流式沉淀池,每格容积900

。为减少热损失,沉淀池加装了水泥盖板。沉淀池水流速为8mm/s,能较好的:降水中杂质沉淀下来,还能起到蓄热作用。

(3)快滤池:选用400ma/h的四格快滤池两组,每格过滤面积为11.56

。经过滤后,热水中的悬浮物低于5一10mg/l。

(4)反冲洗水塔:容积为94

,专门用于反冲洗快滤池。

(5)热水池:容积为500

,封闭式地下布置,用来贮存过滤后的热水,供采暖用。·

(6)热水泵:选用12sh一9水泵2台,向热网供水。

(7)热网管道:热水干管为Ф426X7的螺旋钢管,架空高支架布置,长约2km。

在试生产过程中.由于经验不足,倒渣速度控制不好或渣中含有冰铜时,倒渣过程中发生放炮。危及人身及设备安全,为此查找原因,制定防范措施,确保倒渣安全。为了避免渣壳,太厚,灾然滑入水中引起放炮,在倒渣前,安装了打渣壳机,由专人负责检查渣型,制定了打油.倒渣及渣罐检查等一系列规章制度及安全操作规程,严格操作程序。采用以上措施后,倒渣放炮事故逐年减少,只要精心操作,设备正常,放炮事故是可以避免的。

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