普遍使用的过滤槽效率是单套10批麦汁/天,若提高至12批麦汁/天的过滤槽则需要更多的技术支持,然而以现有的技术就完全可以解决上述问题。前提条件是高利用 率、低维护费用和无故障运行的设备。设计建造了一种完全新型的过滤槽,令人感到鼓舞的是,在第一阶段的实验运行中,它的性能远远超出了人们的预期设想。
早在1957年雅克布·哥特福里特就发现,过滤槽的中心区域是完全不必要的。第一台泊伽索斯过滤槽在卢森堡的鲍弗丁啤酒厂安装成功,在2000年也在这个啤酒厂安装了第一台麦林煮沸设备。虽然糖化车间早在1992年就曾得到更新,但从酒厂方面得到证实,2002年4 月一台新型的过滤槽设备将亮相于世。这台设备保留了传统的过滤槽外形,而其内部结构则完全采用了创新设计。
l)一 种环形过滤层;
2)糖化醒在过滤槽中保持无氧状态;
3)筛板及其支座经过特殊加工;
4)耕糟机能满足高标准要求;
5)糟装置的新型设计;
6) 回流管安装在筛板平面的上方;
7)均匀分配的导流管;
8)增加导流管数量;
9)增加导流管的横截面;
10)保证管道的畅通;
过滤槽的主要任务是将糖化醪的固体物质与流体分离开来。过滤的过程可以分成两部分,一是获得高浓度的头号麦汁,二是在过滤结束麦糟经过洗糟,在麦糟中残留下来的可浸出物应尽可能的少。当然人们也一 直着眼于能源问题,因为为了蒸发多余的水分所消耗的能源高于对可浸出物的处理。
当煮沸系统投人使用时,人们就会马上提出是否经济的问题。进人煮沸锅的洗糟水越少,其总蒸发率越低。要做到这一点,需在洗糟时浸出物洗出速度要尽可能的快。在这里也许还会涉及到浸出物收得率的问题。在任何情况下都应提到,在煮沸锅里蒸发多余的水分要消耗大量能源的。煮沸系统的蒸发强度只有3%一5%。( 麦林煮沸系统 )
l)圆柱形的设备中提供了一个非常均匀的糖化醪贮藏室;
2)导流管合理的分布和尺寸使流速达到均匀;
3)浸出物洗出更快;
4)浸出物残留很少;
5)提高了麦汁收得率;
6 )获得更低的残糖浓度;
7 )麦糟变得更干燥;
8 )采用特制负荷量220km2的筛板,纯过滤时间是98分钟,实现了单套生产12批麦汁/天的效率;
9 )过滤麦汁的损失将无可挑剔;