取板机自安装运行以来,基本运行正常,能够与马耳他减速机构圆盘浇铸机运行相配合一致,达到工作要求,完成设计要求的取板、落板、推板、冷却和排板作业。在联动试车阶段出现取板不准确和落板困难,铜阳极板小耳部分无法搭放在排板链条上的状况。经过测量分析发现是龙门回转臂制作变形,整体造成取板位和落板位向右侧偏移25mm。针对这种问题设计中已考虑,现场解决时将左横梁向水槽内移动15mm,整体消除制作误差,实现落板成功。
取板机水槽左横梁向水槽内移动后,长时间运转后出现排板链条强行拉断故障。仔细检查分析发现是链轮、链条调节造成的主动链轮和从动链轮不同轴;增加托起装置使链条下垂自由度减小、调节过紧;致使排板链条工作时受力扭曲,强行剪断链条开口销而出现断链现象,要求重新调节同轴性,适当放松链条下垂,不在出现此类问题。
正常生产中出现顶起铜阳极板倾斜,抱耳装置取板困难,有时只能抱取一只耳,无法起吊现象。这主要是马耳他减速机构圆盘浇铸的是小铜阳极板,其顶起时只有一个顶杆,如果圆盘停车不准或铜水粘结性太强,就会造成铜阳极板顶起歪斜。现场解决要求调整圆盘停车精确度,抱耳完全打开行程,基本上实现了全部取板作业。
抱耳装置长时间运转后出现抱耳夹持误差现象,仔细检查分析.发现足气缸安装支座强度不够。气缸夹持工作过程导致支座后弯,使气缸受力不均,出现歪斜无法同步工作,从而出现抱耳夹持误差现象,及时对支座重新设计,将钢板厚度改为