炉况表现为风压逐渐下降,风量逐渐上升,崩料后“管道”堵塞,风压遽升和风量遽降而且不稳;料尺不匀,出现炉况难行、炉料停滞和陷落;靠近边沿“管道”外的炉喉及炉顶温度升高,温度曲线分散,严重时“管道”方向的上升管烧红而且有炉料撞击声;炉身冷却水温差上升;“管道”部位的炉喉煤气曲线CO2值下降;风口工作不匀且不稳定,靠近“管道”的风口可见生料下降。“管道”的成因主要是料柱透气性与风量不相适应:炉料质量差、粉末多;风量过大,炉温过高或过低,炉渣碱度过高,高炉布料制度不合适,低料线,炉内型不规则,炉顶装料设备缺陷或工作失常等。
“管道”初现时可采用发展边沿的装料制度调剂;连续装几批双装料以改变煤气流分布;装几批净焦疏松料层促使煤气流均匀,并有防凉作用,然后补回全部或部分矿石;利用炉顶布料设施(如旋转布料器或无料钟溜槽)向“管道”部位偏布料以堵塞“管道”;降低炉顶压力使煤气流重新分布;减小风量使料尺、风压及风量都达到稳定状态;如由于炉热,可多减风温或喷吹的燃料;如炉渣碱度过高可降低碱度;如某方向经常产生“管道”,可缩小该方向的风口直径或堵死。如“管道”严重,各种措施都难于奏效,同时炉温充足,可采用坐料(见悬料与坐料)以破坏“管道”,回风时压差应低于正常值;如“管道”较严重而且处理时间较长应多减轻负荷。
我国的大型高炉配备大型轴流式风机以后,生产得到进一步强化,本钢2000米³5号高炉在1977年10月综合冶炼强度曾达0,95吨/米³炉容利用系数为1.77吨/米³,随着钢铁生产的发展,大型高炉将发挥越来越大的作用。但是,在大型高炉强化过程中,操作上遇到一个问题—巨型管道行程,这种管道行程的特点是来的突然,反映剧烈,处理棘手,后果严重。
5号高炉发生了三次巨型管道行程,第一次处理24小时,炉况方恢复正常,损失生铁两千余吨,焦炭四百吨,出号外铁一千吨。第三次造成了炉缸冻结,经过艰苦的历时五天的抢救,方使炉缸恢复正常,又经过七天恢复,生产指标才达到原水平。损失生铁两万余吨,焦炭数千吨,加上其它抢救物资,价值是惊人的。
根据5号高炉的事故实例,就大型高炉巨型管道行程的特征、原因、处理和予防等方面进行初步的讨论,以期加深认识,设法克服之 。