(1)干燥机排气除尘器滤袋着火
在进行停干燥机操作过程中发现干燥机干煤出口温度迅速上涨,干燥机排气除尘器中箱体温度超过150℃,操作人员立即打开氮气阀门向干燥机排气除尘器补入氮气,班长通过监控发现干燥机尾部密封处有火光串出,立即命令停止给煤、停止给蒸汽,同时停止排气风机,关闭干燥机排气除尘器入口插板阀,打开所有氮气阀门向排气除尘器补入氮气。同时将刮板机倒到就地,将着火的原料煤排到地沟,派人用水浇灭。后打开干燥机排气除尘器检查,发现滤袋烧毁,进行全部更换。
原因分析: 操作人员在进行干燥机停机的过程中,逐步减少给煤量,减少蒸汽量,但排气风机的风量并没有及时调整,造成干燥系统中氧含量超标,致使干燥机干燥管末端原料煤着火。由于干燥系统中没有设置氧含量和一氧化碳监测表,主要靠温度来反映系统状态,反映滞后。所以控制干燥系统氧含量在正常范围内对保证系统安全至关重要。
(2)干燥机排气除尘器底锥堵塞
在冬季运行的过程中,操作人员发现排气除尘器底锥料位始终保持高料位,将系统停下来,打开排气除尘器底锥手孔检查发现,排气除尘器底部全是煤泥,将排气除尘器底部旋转卸料阀堵塞,造成煤粉逐步在干燥机排气除尘器内堆积。
原因分析: 排气除尘器伴热设计不合理,设计院没有充分考虑北方冬季极寒天气,造成排气除尘器伴热不足,废气中的水蒸气冷凝,使煤粉结块,甚至变成煤泥。
采取的措施一是通过给系统加入热的氮气,使系统温度高于系统的露点温度,保证水蒸气不冷凝,二是给排气除尘器做了一个保温房,保证排气除尘器温度。通过以上方法基本解决了排气除尘器底部积煤堵塞的问题。
(3)干燥机筒体积液,频繁跳车
在正常运行过程中发现当三台干燥机负荷不同时,负荷小的干燥机经常会出现频繁跳车的情况。通过电气检查发现是干燥机超电流跳车,现场人员检查发现干燥机筒体内积存大量冷凝液。
原因分析: 由于四台干燥机公用一套冷凝液系统,冷凝液系统压力相同。在运行的过程中干燥机的负荷不同,用的蒸汽量也不同,负荷低的干燥机冷凝液就不容易排出,逐步在干燥机筒体积存,最终造成干燥机过载跳车。在每一台干燥机冷凝液系统中增加了一个冷凝液缓冲罐,通过冷凝液缓冲罐可以将四台干燥机冷凝液分开,彻底解决了因负荷不同造成干燥机筒体积液过载跳车的问题。
(4)干燥管中原煤着火
干燥系统正常运行,刮板输送机突然故障,而备用系统正在检修。命令紧急停干燥机。干燥机停止后,干燥管内大量原料煤没有处理,第二天现场人员巡检发现干燥机干燥管内串出火苗,立即接蒸汽冷凝液对干燥管进行灭火。处理完后后发现干燥机筒体变形严重已无法运行。
原因分析: 干燥机紧急停车后,大量原料煤积存在干燥管内,由于褐煤本身极易自燃,暴露在空气中,发生自燃很正常。所以一旦干燥机因紧急情况停车,一定要把干燥机和刮板机内的原料煤清理干净,防止发生自燃,损坏设备。
(5)干燥机推力轴承损坏
装置运行一段时间后发现干燥机尾部推力轴承损坏比较频繁,现场拆开发现轴承滚珠磨损严重,保持架有裂纹,而且润滑油比较黑,有杂质。经分析一是煤粉进入润滑油系统,将润滑油污染,二是干燥机在预热的过程中,操作人员没有严格的按照预热曲线进行预热。造成推力轴承承受更大的应力,缩短了推力轴承的使用寿命。所以在运行的过程中要认真巡检干燥机润滑油系统,一旦有异常,及时更换。同时干燥机预热过程中严格按照预热曲线进行。 2100433B