由于自熔性球团生产中配加了石灰石粉,尽管膨润土配比比生产酸性球时降低了0.5 %,但混合料的成球性能得到改善。特别是第二次试验, 随着操作的不断熟练,造球作业基本正常,生球落下强度明显提高,平均达到5.2 次/0.5 m ,比酸性生球提高2 次/0.5 m 。从成球速度和生球粒度来看,配加石灰石粉后,成球速度快、生球粒度变化快。在球盘打水不及时或量小的情况下,生球粒度在2min 左右即变小, 而打水量偏大时,3 min 左右生球粒度就变大,因此, 必须强化造球操作,及时调整打水量。第二次试验期间,虽然生球粒度仍然变化快、波动大, 但经过第一次试验摸索了一定的操作经验,生球(10 ~ 16 mm)粒度合格率平均为73.64 %,比第一次试验提高了7.51 %, 达到了酸性球生产的水平。试验表明,随石灰石粉的加入,混合料水分降低,当低于7.5 %时, 成球速度减慢,生球落下次数降低。为保证良好的成球性能, 混合料预加水混匀并稳定水分在8.0 %~ 9.5 %之间是很有必要的。
通过控制链篦机料层厚度、提高热工温度和环冷鼓风风量三个重点环节,同时稳定各工序的生产操作,以稳定求高质量, 使环冷机内结块情况明显好转;生产的自熔性球团矿质量比较好,进一步证明链篦机-回转窑-环冷机工艺能够满足自熔性球团生产的需求。
链篦机机速控制在2 m/min以下、料层厚度低于170 mm ,即预热时间控制在10.5 min以上时,干球焙烧质量比较稳定,干球FeO 含量能够稳定在5.5 %以下。
链篦机烟罩高温点温度应控制在1030 ~ 1050 ℃;回转窑高温点温度应控制在1100 ~ 1150 ℃。
自熔性球团生产必须有效提高环冷鼓风风量,这是解决环冷机结块的有效方法,同时要保证球团矿亚铁含量的稳定。
试验表明, 稳定工艺线上物料的FeO含量非常重要, 干球FeO 要稳定在5.5 %以下,窑内球FeO 应稳定在2 %以下,从而减轻或避免球团在环冷机内的二次氧化放热现象。 2100433B