制粉系统在大修中,将A、B、C三台磨对应的双轴向粗粉分离器改为动态分离器。
(1)煤粉细度测量
保证磨的出力大于80%的条件下,对制粉系统的煤粉细度以及均匀性进行测量。
通过对比改造前后的煤粉细度与均匀性,可知道动态分离器对煤粉均匀性的改善较为显著,煤粉均匀性由修前的0.8-1.0上升至1.4左右;同时煤粉细度也有一定幅度降低。
(2)动态分离器特性
保证磨煤机出力不变的前提下,以B磨为例,将动态分离器转速进行调节,得出煤粉细度以及均匀性与转速之间的关系。随着动态分离器转速的提高,煤粉细度明显减小,调节的范围较大,在95r/min时,细度可达到9.728;同时均匀性增大,可达到1.5,动态分离器分离效果明显。
(3)磨煤机最大出力试验
分析动态分离器对磨煤机出力的影响,以A磨为例,进行了最大出力试验。
给煤机的指令达到80%时,A磨的最大出力可达46.84t/h,磨煤机电流达到92.4A。而修前试验中,以C磨为例进行的最大出力试验,给煤机的指令也为80%,此时出力为58.68t/h,磨煤机电流为81.4A。动态分离器改造后,磨煤机的出力有一定下降。
为了分析动态分离对制粉系统的电耗影响,故对磨煤电耗以及制粉电耗进行了统计。动态分离器改造之后,制粉系统的电耗小幅升高。大修之前制粉系统的制粉单耗27-32kW·h/t之间,改造之后制粉单耗在30-33kW·h/t之间。相同的单位煤耗之下,制粉单耗增加了3kW·h/t左右。这主要是因为改造之后,制粉系统回粉量增加,磨煤单耗上升。