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两段提升管催化裂化(TSRFCC)新技术是在中石油公司的大力支持下、炼油与销售分公司的直接领导和组织下与中国石油大学共同开发,经过整个"九五"和"十五"前期,历时8年攻关研究出的一项重大创新性催化裂化技术。
重油催化裂化(RFCC)过程在我国石油炼制工业中占有举足轻重的地位,其加工能力超过1亿吨,80%以上的汽油、30%以上的柴油来自该过程,目的产品收率提高一个百分点可净增经济效益20亿元/年以上。随着催化原料的重质化和劣质化,该工艺不论是产品分布还是产品质量都暴露出一系列严重的问题:轻质油收率低,汽柴油质量差,远远满足不了当前对清洁燃料的要求,此外装置结焦严重,平稳运转周期短,严重影响了企业经济效益的提高,成为我国石化工业进一步发展的一个"瓶颈"。针对出现的新问题,实验室开创性地进行了提升管反应器内反应本质规律研究,开发了具有自主知识产权的"两段提升管催化裂化(TSRFCC)技术",并成功应用于工业装置,实现了催化裂化工艺的又一次技术飞跃。
两段提升管催化裂化技术,从开发者提出设想到实现工业装置投产,整整经过8个年头,该项技术打破了原来的反应--再生系统的流程,用两段提升管反应器取代原来的反应器,建立了两路循环的新的反应--再生系统流程。是对催化装置进行伤筋动骨的改造。任务本身决定了技术开发难度、工程设计难度、特别是第一次工业推广的难度。两段催化是一项具有开创性的重大技术开发项目,该项目从"九五"到"十五"均被列为中石油的重点技术开发项目,自始至终得到了中油股份公司的大力支持。
8年来,中国石油大学化学化工学院催化裂化课题组作为技术开发者,锲而不舍,知难而进,投入大量人力物力,进行了上千次实验,付出了极度艰苦的劳动,攻克一个个技术难关,终于完成了实验室开发研究,取得了小试成果,为两段提升管催化裂化推向工业化奠定了坚实的基础;华东石油勘察设计研究院作为工程设计承担单位,克服没有前人经验、设计资料不全、又要在现有旧装置上改造等困难,反复勘察、精心计算,圆满完成了工程设计任务;石大科技公司作为新技术推广应用单位,为了科技兴厂,甘冒风险毅然承担新技术应用任务。从配合设计、设备定货、施工改造建设到装置开工,投入大量资金和人力,进行了艰苦试验。特别是在施工建设和开工阶段,全厂干部职工齐上阵,夜以继日苦干40天,为两段提升管催化裂化技术推向工业化做出了重大贡献。
液体的沸点跟压力是有关系的,压力越大,沸点就会越高,压力越低,沸点就会越高。 依据这个原则,高压分馏,通过提高压力,从而使馏分的沸点升高,从而得到低沸点馏分, 而减压,则是降低压力,使沸点降低,从而使...
催化裂化是石油炼制过程之一,是在热和催化剂的作用下使重质油发生裂化反应,转变为裂化气、汽油和柴油等的过程。催化裂化原料是原油通过原油蒸馏(或其他石油炼制过程)分馏所得的重质馏分油;或在重质馏分油中掺入...
就是要布置柱时,设置它的顶和底标高,就可以重叠布置。
重油催化裂化装置MIP-CGP技术改造
中国石化青岛石油化工公司采用多产异构烷烃-清洁汽油增产丙烯工艺(MIP-CGP),对1.0 Mt/a重油催化裂化装置进行技术改造。通过对提升管反应器的改造,增加第二反应区,同时采用专用CGP催化剂,控制裂化深度,实现降烯烃并兼顾增产液化气和丙烯的效果。结果表明,改造后液化气质量分数提高了4.36个百分点,干气质量分数下降了约1个百分点,总液收率提高了0.86个百分点;改造后汽油含硫质量分数下降了0.012个百分点,烯烃体积分数下降了14.3个百分点,诱导期延长了587 min,但柴油质量变差。经估算,改造后比改造前可增加效益12 708万元/a。
1、投标:投标人在投标前先要取得招标文件,认真分析研究招标人提出的各项条件,然后,再根据选择入围者几家进行招标。
2、开标与评标:公开开标和不公开
两段招标(two-stagebidding)
两段招标是指无限竞争招标和有限竞争招标的综合方式,采用此类方式时,则是用公开招标,再用选择招标分两段进行。
提升管催化裂化riser 应器的流化催化裂化过程二 catalytic cracking指有提)f-竹反 一般流化催化裂化装置两器的排 列位置有两种:一种是反应器与再生器等高,另一种是再生器 低于反应器。所以必须设置提升管,使冉生的催化剂经过提 升管返回反应器。提升管中的再生剂具有比反应器中催化剂 还高的活性(反应器里再生催化}1 J待冉生催化}I}有返混). 管ty催化剂与原料油接触时,发生裂化反应二尤其是采用沸 石催化剂大大提高了反应强度,在2 }-4s内即可达到要求的 转化率、_突出提升管反应器的作用,将原来床3反应器的装 置上增加提月管反应器,一般可提高装置处理能力3cn}} ,』山 于接触时间短,改善了产品分布,减少了于气和焦炭的产ii . 提高了轻质油收率。
单段煤气炉生产的煤气中的焦油已经高温裂解,无法用电捕器清除,因而对于使用净化煤气的用户,其工艺必须采用大量水来洗涤净化煤气,洗涤水中含有酚类物质而容易对周围的环境形成污染问题。主要是单段煤气发生炉产生的焦油和煤粉尘混合后,给净化过程带了了难题。两段式煤气发生炉采用顶部煤气和底部煤气分别处理煤气,顶部煤气含有80%以上的煤炭挥发份焦油和相关的杂质,底部煤气含有90%以上的灰尘,所有处理起来可以分开解决,避免了单段炉从根源上就无法解决的难题。两段式煤气发生炉与传统单段炉相比,可提高热效率10%,煤气热值高150-200Kcal/m3。产生低温煤焦油质量好、粘度低、恩氏粘度E20=3-4,易于储存及处理,且每吨售价在2500元左右,解决了单段炉产生高温裂解焦油极难处理的问题;煤气冷却采用间冷方式,封闭循环冷却,污水零排放,少量酚水可与粉煤一起用于水煤浆炉消化或用焚烧炉焚化,完全符合环保要求。