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在燃气轮机中广泛应用带陶瓷外层的涂层作为通流部分,首先是喷嘴叶片和工作叶片的热和防腐蚀保护。这种保护涂层具有许多优点。作为防止硫化物透入金属底层表面的屏障过滤器,预防了叶片材料硫化—氧化腐蚀过程的发展。起热保护屏障作用,因为热障涂层具有低的导热性,使得部分沿壁面的总温降在薄陶瓷层内完成,从而降低了不稳定工况下金属的温度并减小了沿叶片壁面的热降。根据燃气轮机各种运行工况下利用小惯性传感器得到的涡轮前燃气温度数据,分析了热力条件对具有陶瓷涂层的通流部分零件热应力状态的影响。叶片装置破坏的分析表明金属和涂层之间热物理性质明显的差别会导致应力,促使出现裂纹,陶瓷层层状剥落和破坏并使防腐蚀和热保护系统失效。这是十分危险的,因为它会使叶身迅速出现裂纹。
目前,燃气轮机的净功率都是在ISO条件下以燃烧天然气的额定工况为基准标定的。当在IGCC电站中,改烧低热值煤气或改烧中热值煤气并回注N2气时,燃气轮机及其联合循环的功率一般有相当程度的增大这主要是由两方面因素造成的,即:
(1)在燃气轮机初温:t3恒定不变的前提下,改烧低热值煤气后,流经燃气透平的燃气的质量流量会增大许多,致使燃气轮机能多发相当数量的净功率;
(2)当煤在气化炉中制备成为合成煤气时,煤的蕴储能中只能有72%~84%的能量份额直接转化为煤气的发热量,其余的20%~10%的能量份额将转化为供联合循环中蒸汽轮机作功用的蒸汽热能,致使蒸汽轮机能多发一部分功率。2100433B
你好燃气轮机与微型燃气轮机的区别除了功率上,最主要是压气机和涡轮不一样,大部分燃气轮机的压气机、涡轮都是轴流式,而现在的微型燃气轮机的压气机都是离心式,涡轮是向心式的。结构不一样从建模角度来讲本质...
微型燃气轮机更先进,是21世纪能源技术的主流,能量利用比燃气轮机更优秀。燃气轮机是以连续流动的气体为工质带动叶轮高速旋转,将燃料的能量转变为有用功的内燃式动力机械,是一种旋转叶轮式热力发动机。微型燃气...
你好燃气轮机与微型燃气轮机的区别除了功率上,最主要是压气机和涡轮不一样,大部分燃气轮机的压气机、涡轮都是轴流式,而现在的微型燃气轮机的压气机都是离心式,涡轮是向心式的。结构不一样从建模角度来讲本质上肯...
燃气轮机论文
工程热力学论文 ——燃气轮机控制技术 院系:物理与机电工程学院 机电工程系 专业:机械类专业 小组: 第三小组 2014.5.20 燃气轮机控制技术 摘要 : 对燃机控制系统的发展进行了综述 , 对国内外各种常见的燃机方案 进行了说明和比较 , 着重对燃机数控系统的总体结构 , 电子控制器、液压机械执 行装置、控制软件的设计 , 系 统的数字仿真和半物理模拟试验等进行了较全面 的阐述 , 最后 , 对燃机数控技术的发展进行了展望。 关键词 : 燃气轮机 控制系统 航天推进系统 背景:与所有旋转动力机械一样 , 燃气轮机也走过了从液压机械式控制、 模 拟式电子控制到数字式电子控制的发展道路。 20世纪 70年代 , GE公司的 LM1500 燃气轮机配套使用由美国大陆公司研制的模拟式电子控制器实现了逻辑顺序控 制 , 而燃油控制仍然由液压机械
燃气轮机检修周期
350 第十九讲 概 述 19.1 燃气轮机应用的现状及发展前景 燃气轮机作为新型的动力设备,由于具有结构紧凑,单位功率重量轻,运行平稳且 安全可靠,可以大型化且热效率较高,可以快速起动和带负荷等显著的优点,受到世人 的广泛关注,应用的范围越来越广。在航天航空领域里是独一无二、不可替代的动力设 备;在航海和陆上交通运输领域里也占有越来越重要的地位,在一些现代化的舰船上, 均采用燃气轮机作动力设备。陆上交通运输工具,如汽车、火车机车及军用坦克上也采 用燃机作动力设备;在发电领域里,由于燃气轮机电厂占地面积少、建设周期短、水的 消耗量少、排气污染轻受到人们的广泛关注,尤其是以燃气轮机为主组成的燃气 —蒸汽 联合循环电厂不仅排气污染轻,而且其热效率已达到和超过了最新型的超超临界参数的 蒸汽轮发电机组,所以在发电行业里的应用也越来越多,已动摇了蒸汽轮发电机组在发 电行业的霸主地位。可以预期,在不
通流部分:铁道科学技术名词
通流部分:汽轮机通流部分
100MW汽轮机设计和投产年代较早,其经济性已远落后于当代汽轮机水平,经济性差。为提高机组出力,降低发电煤耗,节约能源,延长机组寿命。珲春发电公司利用1、2号机组大修机会,将汽轮机转子,隔板及隔板套返厂进行改造。哈尔滨汽轮机厂参考200MW汽轮机高、低压缸改造的成功经验, 对100MW汽轮机高、低压缸进行了通流部分改造,按汽轮机全三维设计技术进行结构设计。
(1)喷嘴组采用子午面收缩型静叶栅;静叶全部采用高效后加载叶型;部分静叶片采用复合弯扭成型全三维设计叶片。
(2)高压2~7级隔板静叶为内外围带焊接结构;12~25级和低压2×5级由铸铁隔板改为焊接钢隔板。
(3)全部动叶均采用自带冠结构,顶部加装3~4道汽封齿。
(4)调节级动叶型线进行优化,调整安装角,增大通流面积,减小型线损失;其他所有动叶型线改用高效叶型。
(5)采用光滑子午面流道;优化低压缸速比和焓降分配;提高末级、次末级根部反动度。
改造前后由珲春发电公司、吉林省电力科学研究院、哈尔滨汽轮机厂三方有关技术人员对1、2号机进行了改造前、后的热效率试验, 试验工作参照美国机械工程师学会(ASME)《汽轮机性能试验规程》PTC 6—1972进行。试验结果经过系统修正和参数修正,1号机发电热耗率由改造前的9315.71kJ/kWh降至改造后的9135.21kJ/kWh,低压缸效率提高了5.69%,年可节约标准煤4350t,改造后机组在原额定进汽量不变的情况下出力增加2MW。2号机改造后发电热耗率降至8909.8kJ/kWh,年可节约标准煤9750t,改造后机组在原额定进汽量不变的情况下出力增加6MW,提高了机组的发电能力。