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静叶片高、低压缸通流部分改造

2022/07/16102 作者:佚名
导读:100MW汽轮机设计和投产年代较早,其经济性已远落后于当代汽轮机水平,经济性差。为提高机组出力,降低发电煤耗,节约能源,延长机组寿命。珲春发电公司利用1、2号机组大修机会,将汽轮机转子,隔板及隔板套返厂进行改造。哈尔滨汽轮机厂参考200MW汽轮机高、低压缸改造的成功经验, 对100MW汽轮机高、低压缸进行了通流部分改造,按汽轮机全三维设计技术进行结构设计。 静叶片改造所采用的先进技术和措施 (1)

100MW汽轮机设计和投产年代较早,其经济性已远落后于当代汽轮机水平,经济性差。为提高机组出力,降低发电煤耗,节约能源,延长机组寿命。珲春发电公司利用1、2号机组大修机会,将汽轮机转子,隔板及隔板套返厂进行改造。哈尔滨汽轮机厂参考200MW汽轮机高、低压缸改造的成功经验, 对100MW汽轮机高、低压缸进行了通流部分改造,按汽轮机全三维设计技术进行结构设计。

静叶片改造所采用的先进技术和措施

(1)喷嘴组采用子午面收缩型静叶栅;静叶全部采用高效后加载叶型;部分静叶片采用复合弯扭成型全三维设计叶片。

(2)高压2~7级隔板静叶为内外围带焊接结构;12~25级和低压2×5级由铸铁隔板改为焊接钢隔板。

(3)全部动叶均采用自带冠结构,顶部加装3~4道汽封齿。

(4)调节级动叶型线进行优化,调整安装角,增大通流面积,减小型线损失;其他所有动叶型线改用高效叶型。

(5)采用光滑子午面流道;优化低压缸速比和焓降分配;提高末级、次末级根部反动度。

静叶片改造效果

改造前后由珲春发电公司、吉林省电力科学研究院、哈尔滨汽轮机厂三方有关技术人员对1、2号机进行了改造前、后的热效率试验, 试验工作参照美国机械工程师学会(ASME)《汽轮机性能试验规程》PTC 6—1972进行。试验结果经过系统修正和参数修正,1号机发电热耗率由改造前的9315.71kJ/kWh降至改造后的9135.21kJ/kWh,低压缸效率提高了5.69%,年可节约标准煤4350t,改造后机组在原额定进汽量不变的情况下出力增加2MW。2号机改造后发电热耗率降至8909.8kJ/kWh,年可节约标准煤9750t,改造后机组在原额定进汽量不变的情况下出力增加6MW,提高了机组的发电能力。

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